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1000MW超超臨界機(jī)組凝結(jié)水溶解氧超標(biāo)原因分析及治理

2015-04-29 00:00:00李敬楊志勇
山東工業(yè)技術(shù) 2015年22期

摘 要:通過(guò)對(duì)1000MW機(jī)組凝結(jié)水溶解氧在長(zhǎng)期運(yùn)行中存在超標(biāo)問(wèn)題,結(jié)合系統(tǒng)特點(diǎn)和機(jī)組疏放水系統(tǒng)運(yùn)行方式詳細(xì)分析凝結(jié)水溶解氧超標(biāo)原因,提出改造、調(diào)整方案并實(shí)施,通過(guò)對(duì)凝汽器補(bǔ)水方式調(diào)整、真空系統(tǒng)治理、凝泵密封水改造、給水泵密封水優(yōu)化調(diào)整,凝結(jié)水溶氧水平明顯降低,提高了熱力系統(tǒng)的安全性,為同類(lèi)型機(jī)組解決同類(lèi)問(wèn)題提供借鑒方案。

關(guān)鍵詞:凝結(jié)水;溶解氧;超標(biāo);改造;調(diào)整

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.22.011

1 前言

火電廠機(jī)組凝結(jié)水溶解氧是電廠化學(xué)監(jiān)督的主要指標(biāo)之一。凝結(jié)水溶解氧大幅度超標(biāo)或者長(zhǎng)期不合格,會(huì)加速凝結(jié)水管道設(shè)備腐蝕及爐前熱力系統(tǒng)鐵垢的產(chǎn)生。嚴(yán)重威脅機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

2 機(jī)組簡(jiǎn)介

鄒縣電廠四期工程2×1000MW超超臨界機(jī)組,凝結(jié)水系統(tǒng)配有3臺(tái)50%BMCR容量的凝結(jié)水泵,經(jīng)變頻改造后,正常兩臺(tái)變頻凝結(jié)水泵運(yùn)行,一臺(tái)工頻凝結(jié)水泵備用,凝結(jié)水泵采用機(jī)械密封形式;低加疏水逐級(jí)自流至凝汽器;軸封系統(tǒng)采用自密封形式;給水泵采用凝結(jié)水做為密封水的迷宮式密封,采用回水溫度做為調(diào)節(jié)量,給水泵密封水回水溫度上限80℃。

3 凝結(jié)水溶氧高的原因

(1)真空系統(tǒng)汽側(cè)漏入空氣,無(wú)法及時(shí)抽出;(2)凝汽器水側(cè)漏入空氣;(3)凝汽器真空除氧能力低;(4)凝汽器補(bǔ)水量大,補(bǔ)水溶氧過(guò)高;(5)凝汽器過(guò)冷度大;(6)凝汽器回收的汽水含氧量高。

4 凝結(jié)水溶氧情況

兩臺(tái)1000MW機(jī)組投產(chǎn)后,存在凝結(jié)水溶解氧超標(biāo)問(wèn)題,尤其在投產(chǎn)后的前三年,經(jīng)過(guò)大量的排查治理,凝結(jié)水溶氧最高由初期90ppb降至40ppb左右,但未得到根本解決。直到2011年,機(jī)組投產(chǎn)4年后,通過(guò)不懈努力,將凝結(jié)水溶氧控制在良好范圍內(nèi)。

機(jī)組投產(chǎn)后凝結(jié)水溶氧變化,存在一定的規(guī)律:(1)機(jī)組高負(fù)荷階段,凝結(jié)水溶氧降至15ppb,低于20ppb的合格標(biāo)準(zhǔn)。低負(fù)荷階段凝結(jié)水溶氧大幅升高,經(jīng)常超過(guò)50ppb;(2)冬季凝結(jié)水溶氧高于夏季;(3)相同環(huán)境溫度、機(jī)組負(fù)荷工況下,增開(kāi)真空泵,提高凝汽器真空,溶氧有降低趨勢(shì);(4)環(huán)境溫度突降時(shí),凝結(jié)水溶氧出現(xiàn)升高現(xiàn)象;(5)機(jī)組真空嚴(yán)密性對(duì)凝結(jié)水溶氧影響不明顯。

5 針對(duì)凝結(jié)水溶氧高的原因分析,前期重點(diǎn)進(jìn)行了真空系統(tǒng)查漏和補(bǔ)水方式的調(diào)整

(1)對(duì)凝結(jié)水過(guò)冷度連續(xù)觀察,并啟停循泵方式驗(yàn)證,過(guò)冷度基本穩(wěn)定在1.5℃,可排除凝結(jié)水過(guò)冷卻的問(wèn)題;(2)凝汽器端差在5℃范圍內(nèi),過(guò)冷度小于1.5℃,可排除凝汽器臟污的問(wèn)題。凝結(jié)水無(wú)硬度,可排除凝汽器泄漏;(3)真空嚴(yán)密性試驗(yàn),凝汽器真空下降率維持在0.1~0.22kPa/min。真空嚴(yán)密性較好,負(fù)壓區(qū)漏入的空氣量少,說(shuō)明真空系統(tǒng)無(wú)大漏點(diǎn),判斷凝汽器汽側(cè)漏空可能性不大;(4)機(jī)組運(yùn)行對(duì)真空系統(tǒng),尤其是凝泵吸入口管道、法蘭、閥門(mén)盤(pán)根涂抹黃油的方法,未有效降低凝水溶氧;(5)解列#7、8低加,隔離低加負(fù)壓系統(tǒng)和調(diào)整低加水位試驗(yàn),凝水溶氧無(wú)明顯變化,可排除#7、8低加疏水管路、連續(xù)放空氣管道及閥門(mén)無(wú)漏點(diǎn);(6)機(jī)組停運(yùn),經(jīng)真空系統(tǒng)注水查漏。發(fā)現(xiàn)部分漏空點(diǎn),進(jìn)行處理,并發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水再循環(huán)管道帶噴頭的盲管脫落,凝結(jié)水直接進(jìn)入熱井;(7)調(diào)整凝汽器水位試驗(yàn),正常水位為1050mm,使水位在1300mm~800mm之間波動(dòng),對(duì)凝結(jié)水溶氧無(wú)影響,表明保持凝汽器水位正常范圍變化;(8)凝汽器補(bǔ)水方式調(diào)整。凝汽器補(bǔ)水采用大小閥補(bǔ)水,除鹽水經(jīng)大閥直接補(bǔ)至熱井,經(jīng)小閥和霧化噴頭補(bǔ)至凝汽器喉部。用大閥補(bǔ)水時(shí)對(duì)凝結(jié)水溶氧影響大,用小閥補(bǔ)水時(shí)對(duì)凝結(jié)水溶氧基本無(wú)影響。大閥無(wú)噴頭,補(bǔ)充水不霧化進(jìn)入凝汽器熱井,凝汽器的熱力、真空除氧不起作用,水中的溶解氧無(wú)法析出,凝結(jié)水溶氧升高;補(bǔ)水經(jīng)小閥霧化后噴林在凝汽器喉部,充分發(fā)揮了凝汽器的除氧作用,降低凝結(jié)水溶氧。為此,機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),關(guān)閉補(bǔ)水大閥,采用小閥補(bǔ)水,事故情況下可開(kāi)啟凝汽器補(bǔ)水大閥補(bǔ)水;(9)經(jīng)過(guò)多方努力,使凝結(jié)水溶氧在低負(fù)荷時(shí)降到20ppb~35ppb,偶爾出現(xiàn)大于50ppb的現(xiàn)象,凝結(jié)水溶氧得到了加大幅度的改善,但仍達(dá)不到長(zhǎng)期穩(wěn)定在合格范圍。

6 針對(duì)凝汽器真空嚴(yán)密性試驗(yàn)變差現(xiàn)象,對(duì)以往忽略的問(wèn)題進(jìn)行查找分析

(1)利用核質(zhì)普儀全面查漏,發(fā)現(xiàn)低壓缸軸封處存在較大的漏空現(xiàn)象,并且提高軸封壓力,對(duì)漏空現(xiàn)象無(wú)明顯影響;(2)凝泵采用機(jī)械密封,有兩道密封面,第一道密封接有一路閉式水,凝結(jié)水泵正常運(yùn)行時(shí)密封;第二道密封面接有一路凝泵出口母管的凝結(jié)水,為備用狀態(tài)下,保持泵內(nèi)高真空。凝泵第二道密封水壓力接近0MPa,第一道密封水壓力0.2MPa左右,也偏低。凝泵機(jī)封運(yùn)行超過(guò)2年,有老化造成密封不嚴(yán)可能。凝泵自身密封水經(jīng)管道接入凝泵吸入口,原因可能是密封水回水量過(guò)大,運(yùn)行凝泵密封腔室形成微負(fù)壓,漏入空氣,造成凝結(jié)水溶氧超標(biāo);(3)對(duì)凝汽器注水查漏、凝汽器內(nèi)部檢查,發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)并處理。

7 給水泵密封水回水溫度對(duì)凝溶解氧的影響

給水泵采用凝結(jié)水密封,密封水經(jīng)水封進(jìn)入凝汽器熱水井。利用氦質(zhì)譜儀進(jìn)行給水泵密封水系統(tǒng)查漏,未發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象。

調(diào)整給水泵密封水回水溫度低于45℃時(shí),凝結(jié)水溶氧迅速升高,回水溫度至55℃以上,凝結(jié)水溶氧明顯降低,直至合格。

8 治理方案及效果

(1)機(jī)組補(bǔ)水方式。將凝汽器補(bǔ)水由大閥改為小閥至凝汽器喉部補(bǔ)水,補(bǔ)水在喉部經(jīng)噴頭霧化,加大凝結(jié)水補(bǔ)水和蒸汽的接觸面,加速熱傳導(dǎo)以利溶氧的析出;(2)利用機(jī)組停機(jī),對(duì)凝汽器內(nèi)部管道進(jìn)行治理,焊補(bǔ)抽空氣管道、低壓缸軸承座排污管道;割除凝泵密封水氣動(dòng)門(mén),更換變頻凝泵機(jī)封,在凝泵密封水回水管道上增加節(jié)流手動(dòng)門(mén),維持凝泵密封水壓力在0.8MPa~1.0MPa。通過(guò)對(duì)凝汽器內(nèi)部治理、凝泵密封水改造,經(jīng)實(shí)際運(yùn)行驗(yàn)證:不同負(fù)荷工況下,凝結(jié)水溶解氧有效控制在10ppb,好于國(guó)標(biāo)要求(20ppb)。(3)給水泵密封水調(diào)整。調(diào)節(jié)給水泵密封水回水溫度在55±5℃范圍內(nèi),凝水溶氧合格。經(jīng)過(guò)近一年的運(yùn)行表明,在控制給水泵密封水回水溫度不低于50℃,凝水溶氧一直小于15ppb,解決了1000MW機(jī)組凝水溶氧長(zhǎng)期超標(biāo)的問(wèn)題。

作者簡(jiǎn)介:李敬文(1969-),高級(jí)工程師。

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