
摘 要:通過煤礦井下實際生產(chǎn),針對轉(zhuǎn)載機減速器的閘盤連接套及高速軸在結(jié)構(gòu)設(shè)計上存在缺陷,具體問題具體分析,并及時進(jìn)行了改進(jìn),提高了裝置的機械強度,創(chuàng)國內(nèi)外同類行業(yè)先進(jìn)水平。該項目的實際應(yīng)用,減少了煤炭開采成本,實現(xiàn)了創(chuàng)收,并為域外項目的合作創(chuàng)造了良好的條件,為同類生產(chǎn)方式提供了經(jīng)驗,針對域外開發(fā)項目具有很好的社會意義。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)載機;傳動裝置;改進(jìn);經(jīng)濟(jì)效益
1 概述
2013年末鐵煤集團(tuán)曉明礦與內(nèi)蒙古興隆集團(tuán)有限公司黑岱溝煤礦進(jìn)行生產(chǎn)合作,第一個生產(chǎn)的綜采工作面是503工作面,設(shè)備調(diào)試正常后,該面于2014年3月開始正式生產(chǎn)。此工作面在生產(chǎn)之前是處于停產(chǎn)狀態(tài),時間達(dá)一年之久,工作面設(shè)備狀態(tài)非常差、已嚴(yán)重老化。工作面使用是轉(zhuǎn)載機為SZZ800/250型,配套使用的減速器是16JS-200型減速器(其傳動功率為200KW),而配套電機是250KW,屬于設(shè)備能力不匹配,且轉(zhuǎn)載機長度過長(50米),傳遞扭矩過大,減速器處于長期的超負(fù)荷運轉(zhuǎn)狀態(tài)。其高速傳動裝置,主要包括閘盤連接套和高速軸、二軸組件損壞較為頻繁,平均每周損壞一套。這種情況致使生產(chǎn)中斷多,給正常生產(chǎn)造成了很大的影響,針對存在問題經(jīng)過認(rèn)真研究,決定對減速器高速傳動裝置進(jìn)行改進(jìn),以減少生產(chǎn)中斷、保證503工作面的正常生產(chǎn)。
2 工作面地質(zhì)條件
2.1 工作面位置及井上下關(guān)系
503綜采工作面位于礦井北部,南北長190米,東西推進(jìn)長1968米,呈偽斜布置,工作面自西向東仰斜開采,工作面兩巷道和切眼揭露斷層F1一條,落差在12~20米之間,對回采有一定影響。
圖1 黑岱溝煤礦503工作面平面圖
2.2 煤層
本礦井范圍內(nèi)煤層含5#層煤,可采煤層為5#和6#煤層,不可采煤層為4#、8#、9#煤層。5#煤層平均厚度4.8m,煤層傾角小于3°,呈黑色,塊狀半暗型煤,中間夾有兩層以上0.2-0.3m的夾矸,節(jié)理較發(fā)育,結(jié)構(gòu)簡單。老頂為沙礫巖、粗砂巖,平均厚度10.45m,白色,灰白色石英砂礫巖;白灰色,米黃色粗砂巖,厚層狀泥質(zhì)膠結(jié),硬度在f>6以上。直接頂為泥巖、泥質(zhì)砂巖,平均厚度9.27m,灰黑色,黑褐色泥巖,泥質(zhì)粉砂巖致密,節(jié)理裂隙不發(fā),工作面只在停采線附近70m~100m有沉積,其余全部被沖刷。直接底為泥質(zhì)砂巖,平均厚度0.45m~1.2m,黑色,黑褐色泥質(zhì)粉砂巖泥質(zhì)膠結(jié)致密,層理發(fā)育。老底為砂礫巖、粗砂巖,平均厚度26.32m,白灰色粗砂巖,厚層狀不現(xiàn)層理,泥質(zhì)膠結(jié)致密整體性好。
2.3 地質(zhì)構(gòu)造
地質(zhì)構(gòu)造狀況:503工作面掘進(jìn)期間共揭露斷層F1一條,走向NE35°-55°、傾向SE35°、傾角80°-83°;落差12-20米。與工作面斜交向東北方延展,收斂于西南方向.對北翼工作面布置和正常回采影響較大。
3 工作面設(shè)備配套(見表1)
4 轉(zhuǎn)載機的有關(guān)情況
4.1 概況
SZZ800/250型轉(zhuǎn)載機用于工作面順槽轉(zhuǎn)載、輸送煤炭。與刮板輸送機、錘式破碎機配套使用。其作用是將輸送機卸載的煤炭經(jīng)轉(zhuǎn)載機(通過破碎機破碎后)提升并卸載到順槽皮帶機上。
4.2 主要技術(shù)參數(shù)
5 轉(zhuǎn)載機減速器高速傳動裝置的改進(jìn)方案
5.1 問題的提出
503綜采工作面開采初期,轉(zhuǎn)載機減速器高速傳動裝置,主要包括閘盤連接套和高速軸、二軸組件損壞較為頻繁,平均每周損壞一套。原減速器的閘盤連接套及高速軸花鍵齒模數(shù)為3mm、齒數(shù)為32,機械強度低,每次損壞的情況均為閘盤連接套及高速軸的花鍵齒磨損嚴(yán)重超限,必須更換新品。每次處理時需要同時更換閘盤連接套及高速軸,并且處理時需要將減速器整體分解后再重新組裝,每次更換的時間約為6-8個小時,費時費力,很大程度地影響了煤炭生產(chǎn)。
5.2 解決方案的選擇
5.2.1 閘盤連接套及高速軸花鍵齒聯(lián)接的方式改為矩形鍵聯(lián)接。
5.2.2 通過改變模數(shù)和吃樹來增大閘盤連接套及高速軸花鍵齒。經(jīng)過與生產(chǎn)廠家設(shè)計部門研究分析,認(rèn)為矩形鍵聯(lián)接的方式機械強度相對較低、且安裝分解難度大,最終確定選擇第二種方案,并確定將模數(shù)設(shè)計為5mm、相應(yīng)的齒數(shù)改制為19。
6 經(jīng)濟(jì)效益分析
6.1 應(yīng)用效果
減速器的閘盤連接套及高速軸經(jīng)過改進(jìn)、設(shè)計加工后于2014年5月投入503工作面的生產(chǎn),應(yīng)用后效果顯著。轉(zhuǎn)載機減速器高速傳動裝置未改進(jìn)前平均每周更換一次,改進(jìn)后平均每月更換一次,很大程度的減少了生產(chǎn)中斷的時間。
6.2 經(jīng)濟(jì)效益分析
6.2.1 節(jié)省材料費方面。改進(jìn)前每年(按300個工作日計算)需要購入閘盤連接套及高速軸約43件,而改進(jìn)后每年需要購入閘盤連接套及高速軸10件,而改進(jìn)前后兩種配件的價格相同。閘盤連接套0.6萬元/件、高速軸組件1.8萬元/件,故每年可節(jié)約材料費
M=(0.6+1.8)×(43-10)=79.2萬元
6.2.2 減少生產(chǎn)中斷多開采煤炭的利潤。根據(jù)實際生產(chǎn)統(tǒng)計改進(jìn)前生產(chǎn)中斷每月至少為16小時,而改進(jìn)后生產(chǎn)中斷每月最多為6小時,每小時生產(chǎn)商品煤至少160噸,每開采一噸商品煤興隆黑岱溝煤礦付給曉明礦43元,故每年至少創(chuàng)收
N=43×160×(16-6)/10000×12=82.6萬元
所以該項目每年總的經(jīng)濟(jì)效益為
Q=M+N=79.2+82.6=161.8萬元
7 結(jié)束語
通過井下實際生產(chǎn),發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)載機減速器的閘盤連接套及高速軸在結(jié)構(gòu)設(shè)計上存在缺陷,能夠具體問題具體分析,并及時進(jìn)行了改進(jìn)。該項目的實際應(yīng)用,減少了煤炭開采成本,實現(xiàn)了創(chuàng)收,并為域外項目的合作創(chuàng)造了良好的條件,針對域外開發(fā)具有很好的社會意義。
參考文獻(xiàn)
[1]丁樹模.液壓傳動[M].第2版.北京:機械工業(yè)出版社,2004.
[2]鄭志峰.礦井故障處理和技術(shù)改造[M].修訂版.北京:機械工業(yè)出版社,2005.
作者簡介:溫景輝(1970-),男,1992年畢業(yè)于遼源煤炭工業(yè)學(xué)校液壓機械專業(yè),本科學(xué)歷,高級工程師,現(xiàn)任曉明礦域外項目部副經(jīng)理,已發(fā)表多篇論文。