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蘇聯φ160臺面鏜床2H637夾刀機構改造

2015-04-29 00:00:00王繼剛
科技創新與應用 2015年26期

摘 要:2H637臺面鏜床是原蘇聯克魯明機床廠生產研制的,該機床是我廠的重點設備,多年來承擔著機架,軸承座的加工工作,由于機床老化,故障頻發,特別是夾刀機構的故障率極高,嚴重影響了機床的正常運轉,隨著生產任務量的日益加大,該機床已不能跟上生產的步伐,所以我廠決定對其夾刀機構進行改造,以便能夠滿足生產需求。

關鍵詞:臺面鏜床;夾刀機構;設計改造

1 存在問題及現狀

由于機床的生產年代較早,工作量大,導致機床經常出現故障,特別是夾刀電機的故障率極高。夾刀電機是原蘇聯產品,價格昂貴;購買困難。幾經維修,本已經達到使用壽命的電機基本無法使用。現夾刀電機待病使用,故障率又高,造成大量停工。

2 解決措施

經過仔細摸索,決定對本機床的夾刀機構進行改造,取締夾刀電機,將其改造成液壓夾刀機構。

所設計的液壓夾刀機構的工作原理是通過單獨油泵供油,經由電磁換向閥控制油路給方向,實現活塞在液壓缸中前后運動。活塞向前運動,推動拉刀桿克服碟簧阻力向前運動,拉刀桿前端爪部打開,實現松刀。活塞向后運動,碟簧為恢復彈性變形推動拉刀桿向后運動,拉刀桿前端爪部收攏,實現夾刀。

首先做好準備工作,對原夾刀機構進行拆除,查看并測量液壓夾刀所需要的空間。

然后開始研究設計相關的零部件。主要分為夾刀爪,夾刀桿,活塞缸的設計,另外還要根據所需選擇適當的電機,油泵,溢流閥,電磁換向閥等等。

值得注意的是各零部件的材料選擇一定要好,其強度要求較高,否則隨著運動副之間的摩擦將導致零件表面材料的逐漸喪失或遷移,即形成磨損,磨損會影響零件間的效率,降低工作的可靠性,甚至使其提前報廢。因此,在設計時預先考慮如何避免或減輕磨損,以保證達到使用壽命。

2.1 夾刀爪的設計

夾刀爪部分設計為刀套與鋼珠結合的結構。選用6個φ7.5mm鋼珠,根據鏜桿內徑尺寸的限制,將刀套的外徑尺寸設計為φ47.5-0.02mm,內徑尺寸設計為φ37+0.03mm,加工6個φ8的孔時要特別注意,孔的底部是r4的圓弧,不是直接鉆成φ8的通孔,這是因為防止鋼珠在自然狀態下掉進刀套內部。刀套底部中心鉆一個φ12的孔,用來穿螺栓將其與夾刀螺桿連接。

圖1 刀套設計圖

2.2 夾刀桿的設計

選用13片內徑為φ30的碟簧,來給松夾刀添加拉緊力。夾刀桿前端加工一個M24×1.5的外螺紋孔和一個M10的內螺紋孔,放置碟簧的位置直徑加工為φ30-0.05mm,在碟簧前端放置一個平墊,用背帽擠壓平墊以給碟簧預緊,在夾刀桿后端加工成一個φ24的光軸,光軸尾部加工成M24×1.5的螺紋,長75mm。此螺紋用來連接調整螺桿,在確定松夾刀的位置后,調節此螺桿與活塞桿的距離來控制刀套的行程。

2.3 活塞缸的設計

將夾刀電機拆卸后,需要對電機滑座進行加工,將活塞缸固定在電機滑座上。根據液壓原理,對碟簧所需要的推力進行設計,將活塞最大橫截面積的直徑設計為φ95-0.02mm,活塞兩端桿的直徑設計為φ28-0.02mm,缸的外徑設計為φ130-0.02mm,將電機滑座末端內孔加工成φ130+0.03mm,并加工廠相應的把和螺紋孔,將活塞缸與電機滑座進行連接。

根據實際測量與設計要求,需要將鏜桿拆卸進行局部加工。把稍孔后端(原夾刀螺桿的位置)加工出一個放置夾刀套的內孔,并在鏜桿尾部加工出軸承臺和M72×2的孔螺紋,軸承臺用來安裝定位軸承,孔螺紋用來安裝背帽,對夾刀桿進行背緊固定。

電機、油泵、溢流閥及電磁換向閥的選用。根據需要電機選擇功率為1.5kw的三相異步電動機,油泵選擇型號VP-20-F/A3,溢流閥選擇為Y-10B,電磁換向閥選擇型號為4WE6D-50/AW110R 110V,另外選擇6MP的壓力表一塊。

2.4 組裝夾刀機構

(1)將碟簧成對套在夾刀桿上,共6對半,然后放上墊片,用背帽背緊墊片,將碟簧背緊到所需位置。(2)將夾刀桿裝進鏜桿,用背帽將夾刀桿背緊,將調整螺桿安裝到夾刀桿尾部。(3)從鏜桿前端將刀套固定在夾刀桿上。(4)將活塞缸固定到夾刀滑座上,并將滑座固定到床身上。(5)將選好的電機安裝在油箱上,安裝油泵,溢流閥,壓力表,電磁換向閥,并用高壓油管連接到活塞缸上。

圖2 夾刀刀套部分示意圖

2.5 調試

機床送電后,調節溢流閥,控制在適當油量,根據活塞桿的行程,反復調節夾刀桿上的調整螺桿,直到調整到夾刀位置1與松刀位置2都合適即可。

3 結束語

此次改造,夾刀爪部分采用了刀套與鋼珠結合的結構。降低了維修成本,節約資金25000元,改造完成后,該機床夾刀故障已很好的排除,因此原因造成的停工大幅減少,實現了此次改造的最初目的,現工作狀況良好。

參考文獻

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