吳立明
(哈爾濱汽輪機廠有限責任公司,哈爾濱 150046)
隨著300 MW、600 MW、1 000 MW等級的大型高參數汽輪發電機組的大量投運,多臺機組出現了由于汽封設計或安裝不當引起的汽流激振問題,造成機組在帶大負荷運行時,蒸汽參數較高的高壓或高中壓轉子出現振動大跳機,無法滿負荷運行,給用戶造成重大損失。文中僅以某電廠發生汽封流體激振失穩的機組為例,對機組軸系穩定性進行計算分析,結合汽流激振的失穩機理,提出振動控制方法,并在實際機組運行中進行驗證。

圖1 機組高中壓通流圖
以某電廠汽輪發電機組為例,主要對機組高中壓的端汽封、高壓排汽平衡環、高壓進汽平衡環、中壓進汽平衡環以及高中壓的葉頂汽封和隔板汽封進行分析,圖1是機組高中壓通流圖。根據相應位置的汽封壓力、溫度、流速及汽封和轉子幾何尺寸等相關參數,對汽封蒸汽力進行等效剛度、阻尼系數計算,得到各汽封位置的剛度與阻尼系數見文獻[1]。
機組良好的軸系設計是大型汽輪機避免發生汽流激振的根本保證。國內目前主要是使用對數哀減率作為軸系穩定性判據:對數哀減率越大,系統穩定性越好。理論上對數衰減率δ>0時,系統穩定;δ<0時,系統不穩定;δ=0時,系統處于臨界狀態。但實際設計當中穩定性要有足夠裕量,盡管目前對于阻尼對數衰減率尚無標準,但參考國外有關大公司的設計經驗,考慮汽流激振影響后,應保證工作轉速下高壓轉子的阻尼對數衰減率>0.15[2]。
將轉子-軸承系統進行分段建模,模型模化簡圖見圖2。共109個節點,高中壓及低壓轉子各由2個軸承支撐,將高中壓各位置處的汽封剛度與阻尼系數數值帶入模型當中,使用Riccati傳遞矩陣法進行模態及對數衰減率計算,得到未考慮與考慮汽封流體力的對數衰減率結果。如圖3、圖4所示。


圖3 無汽封流體力影響的對數衰減率與轉速的關系

圖4 存在汽封流體力影響下對數衰減率與轉速的關系
從圖3、圖4對比圖可以發現,考慮汽封影響后,高中壓的一個方向一階模態對數衰減率明顯減小,與許用值比較接近,穩定性變差,穩定裕度較低,易發生汽流激振失穩。
某機組試運行時出現過一次汽流激振失穩現象。機組在高負荷時#1、#2瓦x、y方向的振動頻譜如圖5所示,可以發現頻譜中存在很明顯的半頻振動,這是轉子發生自激振動的典型現象。揭缸檢查后發現機組通流間隙與設計值出現很大偏差,易于發生汽流激振。在更換上對軸系穩定性影響較大位置的汽封為防汽流激振汽封時,并調整通流間隙到設計值后,機組振動消除。

圖5 機組振動頻譜圖
經計算分析,得到結論如下:
1)考慮汽封力作用時,轉子的穩定性會發生較大變化,由于分析只考慮高中壓缸的汽封流體力對轉子穩定性影響,所以對低壓轉子穩定性影響較小;
2)結合分析結果,給出了實際發生汽流激振機組的處理解決方案。
[1] 吳立明,初世明.受迷宮汽封汽流力影響的汽輪機轉子動特性系數研究[J].汽輪機技術,2014
[2] 聞邦椿,顧家柳,夏松波,等.高等轉子動力學[M].北京:機械工業出版社,2000.
[3] 張學延,王延博,張衛軍.大型汽輪機汽流激振問題的分析和處理[J].熱力發電,2004(2):47-55,77.
[4] 童小忠,應光耀.半山1號燃氣機組油膜渦動和油膜振蕩分析及處理[J].汽輪機技術,2006,48(1):63-66.
[5] 寇勝利.汽輪發電機組的振動及現場平衡[M].北京:中國電力出版社,2007.