蔡志炯
(大同煤礦集團(tuán)金莊煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 大同037000)
井下采煤工作面回采巷道支護(hù)設(shè)計(jì)的方法很多,有理論計(jì)算法、工程類比法、監(jiān)控設(shè)計(jì)法〔1〕等,但后兩種方法在現(xiàn)場的應(yīng)用較多。實(shí)際回采巷道支護(hù)設(shè)計(jì)也不是一次完成的,而是一個動態(tài)過程〔2〕,一般要經(jīng)過初 步設(shè)計(jì)、井下試驗(yàn)觀測、信息反饋和修正設(shè)計(jì)以及井下監(jiān)測再修正等幾個環(huán)節(jié),最終達(dá)到比較理想的支護(hù)參數(shù)。評價支護(hù)方案是否合理的標(biāo)準(zhǔn)是回采巷道在工作面采動影響下仍然能保持穩(wěn)定和滿足使用要求。一般情況下,回采巷道要受到兩次采動影響,即上區(qū)段工作面?zhèn)认蛑С袎毫τ绊懞捅緟^(qū)段工作面超前支承壓力影響〔3〕。在采動影響下,工作面巷道的力學(xué)響應(yīng)不斷變化,巷道變形不斷增加。因此,只有經(jīng)歷兩側(cè)采動影響的考驗(yàn),才能判定其支護(hù)參數(shù)是否合理,支護(hù)方案應(yīng)隨之加以改進(jìn)。因此,對于新建礦井,只有對礦井最先開采的幾個工作面的回采巷道進(jìn)行監(jiān)測之后才能逐漸優(yōu)化回采巷道的支護(hù)參數(shù),達(dá)到既能保證回采巷道安全又能節(jié)約支護(hù)成本的目的。
針對新建礦井特厚煤層回采巷道支護(hù)參數(shù)的優(yōu)化問題,金莊礦的做法是,先采用聲波探測方法確定了回采巷道松動圈范圍,并參考類似條件巷道支護(hù)參數(shù),制定了初步支護(hù)方案。通過首采工作面回采過程中巷道變形、頂板錨桿錨索軸向力變化,對初始支護(hù)方案進(jìn)行了優(yōu)化,并將其應(yīng)用到后續(xù)巷道支護(hù)中,現(xiàn)場應(yīng)用表明優(yōu)化后的支護(hù)方案不僅能夠完全滿足安全、生產(chǎn)需要,而且節(jié)約了成本。
金莊礦8203工作面為該礦的首采工作面,該工作面位于北二盤區(qū)。工作面回采巷道初步設(shè)計(jì)在8203首采工作面實(shí)施,并監(jiān)測工作面掘進(jìn)和回采過程中巷道變形和錨桿、錨索軸向力監(jiān)測。通過以上監(jiān)測手段,優(yōu)化巷道支護(hù)參數(shù),并將優(yōu)化后的支護(hù)結(jié)構(gòu)形式應(yīng)用到隨后開采的8202工作面。
北一盤區(qū)主采石炭系3#~5#煤層,厚度12.2~18.10 m,平均15.45m,采用大采高綜放開采。煤層傾角3°~4°,平均埋深320m左右。煤層偽頂為灰黑色泥巖,厚度0.6~6m;直接頂為灰白色細(xì)砂巖,厚度5~12m,平均7.48 m;老頂為灰白色含礫粗砂巖、粉砂巖與中粒砂巖互層,厚度15~30m,平均20.86m。直接底為灰黑色泥巖,厚度1.2~10.6m,平均3.57m;老底為灰白色中粒砂巖與細(xì)砂互層,厚度5~26m,平均10.62m。
確定巷道掘進(jìn)過程中圍巖松動圈范圍是制定回采巷道支護(hù)方案的關(guān)鍵,采用BA-II型圍巖松動圈測試儀對圍巖松動圈范圍進(jìn)行探測。考慮到實(shí)驗(yàn)方案將在8203回風(fēng)順槽中進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn),為獲得較為準(zhǔn)確的現(xiàn)場數(shù)據(jù),并結(jié)合金莊礦煤巷成孔特點(diǎn),將松動圈測試點(diǎn)布置在距回采面300m、600m和1200m處,共布置3個測站(見圖1-a),每個測站布置7個鉆孔,分別位于巷道頂板兩邊和中間,兩幫腰線上下位置(見圖1-b)。

圖1 松動圈探測位置及探孔布置
現(xiàn)以左幫z-1號探測結(jié)果進(jìn)行分析(見圖2)。巷道左幫1號測孔在距工作面迎頭300m位置處的測試結(jié)果可以看出,煤體最高聲速為98.3mm/s,最低聲速為40 mm/s。且隨著孔深的增加,聲波波速在距孔口1.7m以內(nèi)時,聲波波速較低,基本在40mm/s左右,在1.8~2.9 m范圍內(nèi),聲波波速不斷增大并逐漸趨于穩(wěn)定,在3~3.7 m范圍內(nèi)基本穩(wěn)定在85mm/s左右,經(jīng)分析可知,該處松動圈的大小可確定為1.7m。

圖2 左幫1號孔不同斷面聲波波速與鉆孔深度曲線
左幫z-1號測孔在距工作面迎頭600m位置處的測試結(jié)果可以看出,煤體最高聲速為91.8mm/s,最低聲速為79mm/s。且隨著孔深的增加,聲波波速在距孔口1.6 m以內(nèi)時,聲波波速較低,基本在80mm/s左右,在1.7~2.4m范圍內(nèi),聲波波速基本穩(wěn)定在85~90mm/s之間,在2.5~3.7m范圍內(nèi),聲波波速呈現(xiàn)波動上升的趨勢并最終穩(wěn)定在90mm/s左右,這種波動上升說明此處巷道的巖體節(jié)理裂隙可能較發(fā)育,但仍處于穩(wěn)定狀態(tài),經(jīng)分析可知,該處松動圈的大小可確定為1.6m。
左幫z-1號測孔在距工作面迎頭1200m的位置處的測試結(jié)果可以看出,煤體最高聲速為91.8mm/s,最低聲速為50.5mm/s。且隨著孔深的增加,聲波波速在距孔口2.0m以內(nèi)時,聲波波速較低,處于65mm/s以內(nèi),在2.1~2.9m范圍內(nèi),聲波波速不斷增大并逐漸趨于穩(wěn)定,在3~3.7m范圍內(nèi)穩(wěn)定在80mm/s以上,經(jīng)分析可知,該處松動圈的大小可確定為2.0m。
綜上分析可知,巷道左幫1號測孔位置處的圍巖松動圈大致可確定為1.6~1.8m之間,局部較破碎地帶圍巖松動圈可達(dá)到2.0m。
通過對金莊煤業(yè)8203巷3個斷面共12鉆孔的松動圈測試可知,松動圈的深度在1.5~2.1m范圍內(nèi)(見圖3)。因此,金莊煤業(yè)同煤層巷道掘進(jìn)時,錨桿支護(hù)的錨固深度應(yīng)該不小于2.1m。

圖3 不同斷面鉆孔的松動圈深度
首采工作面8203回風(fēng)順槽為矩形斷面,寬5.2m,高3.5m。根據(jù)巷道松動圈探測結(jié)果,并參考同煤集團(tuán)特厚煤層放頂煤工作面回采巷道和周邊礦井支護(hù)方案,確定巷道的支護(hù)參數(shù)。
巷道頂板采用Φ22×2400mm左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,頂板間排距為900mm×1000mm,托盤均選用高強(qiáng)度托盤,托板規(guī)格為150mm×150mm×10mm,錨固長度為1200mm,錨固力不小于6t,預(yù)緊力矩不低于150N·m;錨桿均采用三花布置。頂板金屬網(wǎng)采用Ф6.0mm冷拔鋼筋制作,規(guī)格為2000mm×1000mm,網(wǎng)格為100mm×100 mm,金屬網(wǎng)每逢一格采用14#雙股鉛絲對稱綁扎牢固。頂板鋼帶均選用W型鋼帶規(guī)格采用長×寬×厚為4700 mm×160mm×3mm,錨桿均布置在鋼帶上。頂板錨索采用三二三布置,規(guī)格采用Φ17.8mm×8300mm,配套金屬托板規(guī)格均為300mm×300mm×16mm,排間距為2000 mm×2000mm,并且頂板角錨桿、角錨索角度不小于75°。
巷道左幫為玻璃鋼錨桿同塑料網(wǎng)聯(lián)合支護(hù)。玻璃鋼錨桿均采用Φ20mm×2200mm右旋螺紋樹脂錨桿,間排距為1200mm×1000mm,托盤均選用塑鋼托盤,托板規(guī)格為150mm×150mm×10mm,螺帽均為塑鋼。玻璃鋼錨桿錨固長度為600mm,錨固力不小于70kN,玻璃鋼錨桿均采用三花布置。左幫采用塑料網(wǎng),規(guī)格長×寬為2000 mm×1000mm,網(wǎng)格為50mm×50mm,鋼筋網(wǎng)與塑鋼網(wǎng)連接處不搭接。
巷道右?guī)筒捎忙?2mm×2400mm左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,間排距為1200mm×1000mm,托盤均選用高強(qiáng)度托盤,托板規(guī)格為150mm×150mm×10mm,錨固長度為1200mm,錨固力不小于6t,預(yù)緊力矩不低于150N·m。錨桿均采用三花布置。采用Ф6.0mm冷拔鋼筋制作的金屬網(wǎng),規(guī)格為2000mm×1000mm,網(wǎng)格為100mm×100 mm;金屬網(wǎng)每逢一格采用14#雙股鉛絲對稱綁扎牢固。具體支護(hù)方案見圖4。
巷道底板:鋪底厚度均為200mm,砼強(qiáng)度為C25。

圖4 8203回風(fēng)巷初始支護(hù)方案設(shè)計(jì)
巷道掘進(jìn)過程中對巷道變形和錨桿錨索阻力進(jìn)行了實(shí)測,結(jié)果表明,巷道開挖之后頂?shù)装宓囊平俣纫煊趦蓭褪諗克俣龋瑑蓭偷姆€(wěn)定要先于頂?shù)装濉W罱K,頂板的收斂量為47mm,大于兩幫收斂量41mm。對頂板及兩幫的錨桿錨固力進(jìn)行觀測,發(fā)現(xiàn)頂板最大錨桿的錨固力87 kN,大于兩幫的最大錨固力68kN。以上觀測數(shù)據(jù)表明,采用現(xiàn)階段的支護(hù)方案可以保證回采巷道在掘進(jìn)期間的穩(wěn)定性。
在8203工作面回采期間,隨工作面靠近,回采巷道變形情況見圖5。由圖5可以看出在工作面前方50m左右,巷道變形開始快速增加,最終頂板下沉量為17cm左右,兩幫移近量稍大,為20cm左右。

圖5 隨工作面靠近8203巷道變形情況
整體看來巷道變形量不大,工作面回采過程中不需要對巷道進(jìn)行加強(qiáng)支護(hù),巷道可以保持較好的穩(wěn)定性。觀測還發(fā)現(xiàn)頂板離層量在3~6cm之間,離層量較小,且均發(fā)生在頂板淺部,因此可以適當(dāng)減小頂板的錨索支護(hù)密度。即使在靠近工作面位置,也沒有發(fā)生巷道頂角破碎嚴(yán)重,出現(xiàn)網(wǎng)兜的情況,考慮到頂角錨索施工困難,因此后續(xù)巷道支護(hù)設(shè)計(jì)中可以考慮去掉頂角錨索,而增加最靠近行幫錨桿的傾斜角度。
相對頂板變形,兩幫移近量較大,因此可將兩幫錨桿支護(hù)排距適當(dāng)減小。
根據(jù)以上觀測結(jié)果制定優(yōu)化后的巷道支護(hù)方案為:將原有支護(hù)頂板錨索排距降低0.5m,且每排只打2根錨索,錨索密度減小,考慮到施工頂板傾斜錨索打孔困難,費(fèi)工費(fèi)時,在優(yōu)化方案中錨索采用垂直頂板施工,同時取消2個肩窩錨桿;左右兩幫錨桿類型同原方案,只是間距減少0.2m,錨桿支護(hù)密度增大。具體支護(hù)方案見圖6。

圖6 優(yōu)化后的支護(hù)方案
8202工作面回采巷道采用此優(yōu)化后的支護(hù)方案,在受到兩次采動影響時回采巷道頂板最大下沉量為32cm左右;兩幫移近量為28cm左右。在與8202工作面平行位置巷道內(nèi)錨索受力均達(dá)到200kN以上,充分發(fā)揮了支護(hù)效能。總體來看,巷道圍巖完整、穩(wěn)定,總變形量不大,完全能夠滿足安全生產(chǎn)的需要。采用優(yōu)化的支護(hù)方案后,節(jié)約了支護(hù)成本和施工進(jìn)度;每100m巷道可節(jié)省50根錨索及166根錨桿,工作時間節(jié)省174h,安全技術(shù)效果明顯,經(jīng)濟(jì)效益可觀。
金莊煤礦特厚煤層回采巷道支護(hù)方案的優(yōu)化,通過8203、8202兩工作面試點(diǎn),采用聲波探測技術(shù),對矩形大斷面全煤巷松動圈進(jìn)行實(shí)測,結(jié)合初步設(shè)計(jì)支護(hù)方案的實(shí)驗(yàn)、修改和完善,最終確定了既符合巷道變形小能滿足安全生產(chǎn)需要,又節(jié)省成本、提高施工速度的回采巷道支護(hù)方式,為金莊煤礦特厚煤層的開采積累了有益的經(jīng)驗(yàn)。
〔1〕吳志祥,李安紅,梁建軍,等.錨桿支護(hù)動態(tài)信息設(shè)計(jì)法在常村礦的應(yīng)用〔J〕.煤礦開采,2001(3):24-25,38.
〔2〕康紅普 .煤巷錨桿支護(hù)動態(tài)信息設(shè)計(jì)法及其應(yīng)用〔J〕.煤礦開采,2002(01):5-8.
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