岳帥帥



摘 要:隨著錨桿支護技術的應用,留設小煤柱護巷成為沿空掘巷技術的主要發展方向之一。為解決塔山礦留設大煤柱所帶來的煤柱損失嚴重、巷道礦壓顯現強烈等問題,在塔山礦二盤區8204工作面進行綜放沿空掘巷試驗研究,得出留6 m小煤柱時巷道處于應力降低區,巷道在掘進期間保持了較高的穩定性。
關鍵詞:綜放開采;沿空掘巷;小煤柱
中圖分類號:TD353 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2015)30-0177-02
煤礦開采過程中,為了防止采動支承壓力的影響,巷道采用煤柱護巷的方法。礦壓觀測說明,隨著開采深度增加,護巷煤柱的尺寸變的越來越大,其結果不僅使煤炭損失變大,且殘留的護巷煤柱,還會導致巖(煤)層壓力增加,使煤與瓦斯突出以及沖擊地壓發生的危險性增大。同煤塔山礦主采石炭系的3~5#煤層,煤層厚8.36~29.21 m,平均17.52 m,采用綜采放頂煤。塔山礦在煤層開采過程中,長期采用留大煤柱護巷的方法,煤柱寬度38~45 m,以減緩相鄰工作面支承壓力的影響。但大采高綜放開采,一次開采高度達到15~18 m,帶來如下問題:①巷道位于應力增高區,維護巷道所需支護強度高,具有沖擊危險性。②超前支承壓力影響區內礦壓顯現強烈。③采出率低。工作面煤柱損失達到20%~30%,資源浪費嚴重。為克服這些弊端,提高煤炭的采出率,保證安全生產。在塔山礦二盤區8204工作面進行綜放沿空掘巷試驗研究。
1 工作面地質條件
8204工作面布置在二盤區東部,鄰近8206工作面布置,與二盤區回風巷、皮帶巷和輔運巷聯通。8204工作面走向長 1 005m,傾向長162 m,工作面埋480~533 m左右,開采3~5#煤層,全煤厚度11.81~17.76 m,平均14.83 m。煤層中含2~16層夾矸,厚度為1.35 m。煤層局部受煌斑巖侵入影響硅化,變質,煤層傾角1~3 °。8204工作面的5204巷用留6 m小煤柱沿空掘巷,如圖1所示。
2 沿空巷道支護條件
2.1 巷道斷面設計
5204巷用沿空掘巷技術進行試驗研究,留6 m煤柱。設計為矩形斷面,寬5.2 m,高3.6 m,支護形式為錨桿、鋼帶、錨索組合鋼梁、組合錨索、金屬網聯合支護。防止8206采空區氣體外泄,對巷道全斷面進行噴漿加固。全巷道鋪底厚度0.2 m。支護如圖2所示。
2.2 支護材料
頂板錨桿為φ22 mm×2 500 mm的左旋無縱筋螺紋鋼錨桿、每排布置7根錨桿,排間距為800×800 mm、W型鋼帶及金屬網護表,W型鋼帶為5 100×280×3.75 mm。
幫錨桿為φ22 mm×2 000 mm的左旋無縱筋螺紋鋼錨桿、每排各布置4根錨桿,排間距為800×900 mm、W型鋼帶及金屬網護表,W型鋼帶為450×280×4.75 mm。
錨索為φ22 mm×8 300 mm,錨索吊4.5 m長JW型高強度鋼帶及金屬網護表,每排布置3根錨索,排間距1 600×2 000 mm;兩腮布置 φ22 mm×4 300 mm的肩角錨索,排拒1 600 mm。
在巷道正中布置一排組合錨索,組合錨索使用5根錨索,中間是1根φ22 mm×10 300 mm,四周分別是2根φ22 mm×6 300 mm和2根φ22 mm×8 300 mm,成對角布置,組合錨索間距2.4 m。
通過使用JW高強度鋼帶、組合錨索、耦合讓均壓錨桿,較以往鄰空巷道支護強度和密度有大幅提高,每米錨桿數量達到15根,每米錨索數量達到6根。
3 沿空巷道掘進期問題分析
3.1 巷道表面位移
為了掌握巷道表面位移變化情況,進行位移監測。對巷道變形持續觀測,主要利用鋼尺和塔尺采用“十”字交叉法對巷道進行觀測。布置A測區,測區內布置10個測點,每個測點相距 10 m,測區距停采線80 m。
根據監測的結果,繪制出A測區的兩幫和頂底板位移曲線圖,如圖3、圖4所示。從圖中可以看出兩幫、頂底板最大移近量分別為64 mm、53 mm。巷道變形量較小,說明現有的支護強度對圍巖變形控制較好。
3.2 相鄰采空區氣體變化
5204巷道于2014年6月3日開口掘進,8月17日,進入小煤柱掘進階段。根據5206巷停采線束管監測數據顯示:8206工作面自封閉以來,瓦斯濃度在25%~27%之間;5204巷開始掘進后,8206采空區氣體開始逐漸發生變化,尤其在巷道掘進至小煤柱后,采空區氣體波動較為明顯。
巷道開掘后,瓦斯濃度出現明顯的升高和降低變化,目前保持在15%左右。采空區氣體濃度變化的直接原因是5204巷掘進期,小煤柱裂隙導通采空區,漏風通道增加所致。
①采取向采空區注氮氣。注氮一方面可以降低采空區內的氧氣濃度,遏制采空區煤體自燃;另一方面平衡采空區與5204巷之間的壓差,減少氣體流動,進而達到防止煤體自燃目的。
②采取向采空區灌注黃土固結劑。當黃土固結劑漿液中加入激發劑后,將會加快化學反應速度,轉變成具有一定強度的結石體。結石體充填于煤體裂隙和采空區空間,使得采空區和小煤柱隔離開來。
4 與同時期掘進巷道相比較
8216工作面的5216巷是留38 m大煤柱護巷。掘進期巷道變形,如圖6所示。
從圖中可以看出,5216巷兩幫、頂底板最大移近量分別為190 mm,139 mm。相對于5204巷,圍巖變形量較大,說明留 38 m煤柱時,5216巷處于應力增高區,受較大的側向支撐壓力,使巷道發生較大的變形。表明5204巷處于應力降低區,掘進時受較小的側向支撐壓力,加之使用錨網索聯合高強度支護體系,使巷道圍巖發生較小變形,巷道圍巖控制效果良好。
5 結 語
①塔山礦8204工作面的5204巷采用6 m小煤柱沿空掘巷,在掘進期兩幫、頂底板最大移近量為64 mm、53 mm,巷道圍巖變形控制效果較好。
②向8206采空區注氮氣和黃土固結劑有效地平衡采空區與5204巷之間的壓差,減少采空區與5204巷內氣體流動,達到防止煤體自燃目的。
③與同時期掘進巷道相比較,5204巷的圍巖變形量要是5216巷的1/3,說明5204巷較5216巷處于應力降低區,加之巷道采取高強度支護,使整個掘進期巷道處于較穩定狀態。
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