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秦山二核MSR二級再熱器人孔泄漏原因分析及處理

2015-06-01 23:40:16代巍巍等
中國高新技術企業 2015年20期

代巍巍等

摘要:汽水分離再熱器(MSR)是核電站常規島中的重要設備,主要用于對高壓缸排出的循環蒸汽進行分離去濕和再熱。文章結合秦山第二核電廠的現場情況,論述了汽水分離再熱器二級人孔泄漏的原因分析及處理方案。

關鍵詞:MSR;汽水分離再熱器;二級再熱器;人孔泄漏;核電站常規島;高壓缸 文獻標識碼:A

中圖分類號:TK223 文章編號:1009-2374(2015)22-0075-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.22.037

1 汽水分離再熱器(MSR)介紹

汽水分離再熱器是壓水堆核電廠的重要設備,每臺汽輪機設有兩臺,它們被水平放置于汽機房運轉層上。主要用于把汽輪機高壓缸排出的循環蒸汽進行分離去濕和再熱。

2 設備缺陷

2013年9月9日,秦山二核1號機組汽水分離再熱器1GSS210ZZ出現二級再熱器人孔蒸汽泄漏缺陷。工作人員對人孔螺栓進行緊固后漏汽量減小,但仍有飄汽現象無法完全消除,最終實施帶壓堵漏才徹底消除了漏汽

缺陷。

3 缺陷原因分析及驗證

3.1 設備工況及歷史缺陷情況

汽水分離再熱器二級再熱器法蘭形式為凹凸面法蘭(MF型),同時設計壓力P=8.273MPa,設計溫度t=316℃,運行壓力P=6.004MPa,運行溫度t=275.6℃。

舊型號密封墊為MPR包覆墊,結構采用內金屬薄板包裹填充膨脹石墨,上下粘貼膨脹石墨的復合形式,墊片內圈焊接金屬定位環。

對1/2號機組4臺汽水分離再熱器人孔泄漏的歷史情況進行統計發現,運行期間泄漏缺陷有4次,由于運行期間汽水分離再熱器難以隔離,并且高溫高壓蒸汽泄漏處理屬于高風險作業,故需要找出泄漏的根本原因并徹底消除安全隱患。

3.2 原因分析

汽水分離再熱器缺陷人孔蒸汽泄漏量呈噴射狀,均勻緊固螺栓后泄漏蒸汽由噴射狀減小為輕微飄汽,最后實施帶壓堵漏徹底消除缺陷。針對此種情況,有以下三個方面的原因:

3.2.1 安裝問題。現場實際安裝時,有多方面因素可能導致墊片密封失效:安裝時墊片與法蘭中心偏離過大,壓縮不均勻;安裝期間墊片或法蘭的密封面上有異物,造成壓縮過程中有漏道產生。

3.2.2 設備問題。汽水分離再熱器二級人孔法蘭密封面為凹凸面,懷疑凹面或凸面深度偏差大,在密封墊厚度均勻的情況下,對密封墊的壓縮不均勻,從而造成泄漏,或者密封面有貫穿性損傷,也同樣會出現

泄漏。

3.2.3 備件問題。墊片制造質量不過關或者技術性能不達標,設備在高溫高壓工況下長期運行,膨脹石墨應力松懈,壓力、溫度有輕微波動時,墊片的回彈量不足以補償由于波動導致的密封面間隙增大,從而出現泄漏。

3.3 原因分析驗證

根據三個方面的原因分析,進一步進行了討論排查及驗證。

3.3.1 如果安裝出現問題,在設備剛投入運行,壓力、溫度達到運行工況后就會出現泄漏,不會運行數月后才出現缺陷,故排除此原因。

3.3.2 針對設備法蘭密封面可能出現的問題,大修設備停運期間,工作人員對人孔法蘭密封面進行了測量和驗證,未發現有凹凸面深度偏差大的情況,同時也未發現密封面有貫穿性損傷,故也可排除此原因。

3.3.3 根據對安裝問題和設備問題的核實確認,備件問題應是造成汽水分離再熱器二級再熱器人孔泄漏的主要原因。

根據分析結果,對舊型號MPR墊片進行了壓縮回彈性能試驗及泄漏率檢測。驗證結果顯示,舊型號墊片壓縮率為50.378%,回彈率為5.448%,泄漏率為3.50E-05,而舊型號MPR墊片生產廠家給出的產品說明中,壓縮率為22%~40%,回彈率為17%,對比可見,舊型號墊片壓縮率偏高,而回彈率則偏小,由此確認備件原因是造成人孔泄漏的根本原因。

4 墊片換型設計

4.1 換型墊片的選用

根據設備運行的溫度、壓力以及類似設備的密封墊片選型和運行情況,考慮更換為回彈性能更好的金屬石墨纏繞墊,同時對換型墊片進行重新設計和試驗驗證。

金屬石墨纏繞墊是半金屬密封墊中回彈性能最佳的墊片,由V形薄鋼帶與填充料(石墨)交替纏繞而成,墊片接觸的法蘭密封面表面精度要求不高,特別適用于負荷不均勻,易出現應力松弛,溫度與壓力周期性變化和有沖擊力或震動的工況。金屬石墨纏繞墊性能指標中最大泄漏率≤1.0×10-5Pa·m3/s,壓縮率18%~30%,回彈率≥15%。

二級再熱器人孔密封面為凹凸面,故換型墊片采用內環形式,以避免墊片被壓潰散落至容器內部成為

異物。

根據國家標準GB/T 4622規定,對汽水分離再熱器二級再熱器人孔密封墊片進行了重新設計和試驗,換型后墊片技術參數為:材質316L+石墨,型號規格φ584×554×532×4.5×3.05mm,內環型,材料選用滿足以下要求:(1)柔性石墨:高純度的柔性石墨,符合《核級柔性石墨板技術條件(Q/TS-GR-08)》;(2)不銹鋼板:牌號316L,滿足RCC-M M3307及M200要求;(3)不銹鋼帶:牌號316L,滿足GB/T 4239規定。

4.2 換型墊片試驗驗證

為進一步確認換型墊片技術性能指標滿足要求,對換型墊片的壓縮回彈率、泄漏率進行了試驗驗證,試驗采用改變加力載荷,壓緊應力以70MPa→45MPa→70MPa的變化方式分三步檢測泄漏情況。

第一次壓緊應力70MPa試驗:

壓縮率29.539%,回彈率17.207%,泄漏率5.90E-08。

第二次壓緊應力45MPa試驗:

壓縮率19.851%,回彈率25.865%,泄漏率1.50E-07。

第三次壓緊應力70MPa試驗:

壓縮率12.40%,回彈率45.43%,泄漏率9.20E-08。

在三次改變加力載荷的情況下,換型墊片的壓縮回彈率和泄漏率仍然滿足要求,同時換型后墊片尺寸發生了變化,根據螺栓大小、數量,墊片有效密封面積以及設備運行的溫度、壓力等參數重新計算緊固力矩為980N·M。

5 結語

經過兩次大修,兩個機組四臺汽水分離再熱器密封墊片均由MPR包覆墊更換為內環型金屬石墨纏繞墊,設備投運至今未再出現泄漏缺陷。通過對汽水分離再熱器二級再熱器人孔泄漏缺陷的分析驗證,使用金屬石墨纏繞墊替換了MPR包覆墊,避免了運行期間蒸汽泄漏導致的高風險消缺作業,消除了機組安全隱患,大大提高了機組運行的安全性和穩定性。

參考文獻

[1] 美國西屋公司.汽水分離再熱器安裝運行維修手冊[S].

[2] 核電秦山聯營有限公司.汽水分離再熱器系統手冊[S].

[3] 中國國家標準化管理委員會.纏繞式墊片(GB/T 4622.1-2009) [S].

[4] 寧波天生密封件有限公司.汽水分離再熱器二級人孔墊片設計方案[S].

[5] 核電秦山聯營有限公司.1GSS110/210ZZ、2GSS110/210ZZ檢修完工報告[R].

作者簡介:代巍巍(1986-),男,河南開封人,中核核電運行管理有限公司工程師,研究方向:核電廠容器、換熱器及指套管。

(責任編輯:秦遜玉)

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