張夢顯 張延大
摘要:資源化利用工業廢渣鋁灰,以高壓成型工藝生產熔渣改質劑,該改質劑質地堅硬、不破碎、無粉末,投入鋼水時不起灰塵,利于環保。將熔渣改質劑在轉爐出鋼精煉工序中進行測試,RH處理前爐渣中(FeO+MnO)平均含量達到了9.58%,且轉爐殘渣中FeO含量平均去除率達到69.98%。
關鍵詞:工業廢渣;鋁灰;溶渣改質劑;高壓成型工藝;氧化鐵含量 文獻標識碼:A
中圖分類號:TF703 文章編號:1009-2374(2015)22-0087-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.22.043
我國現已成為全球第一的鋁生產和消費大國,每年生產1000多萬噸電解鋁和400多萬噸再生鋁。在鋁冶煉、成型過程中會產生各種副產品,機械成型加工過程產生的鋁屑(或鋁粒、鋁線段)含鋁較高,可達80%~95%,可直接應用。電解鋁或鑄造鋁生產工藝中產生的熔渣叫做化學鋁灰。經初步估算,每1t鋁錠或鋁合金錠的成品大約會產生10~15kg鋁灰,也就是說全國每年大約產生鋁灰12~18萬t。因此,尋找經濟有效的方法加以利用和治理鋁灰,使之成為循環經濟的再生資源,不僅將提高鋁行業的經濟效益,而且將利于社會的可持續發展。消除和控制高氧化性熔渣是純凈鋼冶煉的關鍵環節。熔渣污染鋼水,降低鋼材質量,同時侵蝕鋼包,降低包齡,增加耐火材料的消耗。因此,必須使用熔渣改質劑,以減少渣中的氧化鐵含量和調整
成分。
1 工藝設計
常用改質劑主要有以下三種:CaO+CaF2基調節劑曾被普遍采用,盡管操作方法簡單、成本低,但渣量大、成渣速度慢,且不能根本解決渣中FeO、MnO對鋼液再氧化的問題;CaC2基是較好的擴散脫氧劑,但在使用過程中,大量的電石用量增加了增碳幾率,對生產超低碳鋼不利;……