趙忠水(中石化北京燕山分公司儲運一廠,北京 102503)
油品調合旋轉噴頭在大型原油儲罐上的調合應用
、
趙忠水
(中石化北京燕山分公司儲運一廠,北京 102503)
摘 要:大型原油儲罐接收不同品種的原油,由于密度差造成原油分層,罐內原油混合不均勻,物性差異大,造成原油計量損失,也對下裝生產裝置的平穩運行造成很大的影響。通過深入分析現有調合技術與設施的特點,選擇應用油品調合旋轉噴頭,實現罐內原油的均勻調合,取得了較好的效果。
關鍵詞:原油;調合旋轉噴頭;分層;調合
作者信息:趙忠水,男,1973.11生人,畢業于中國(北京)石油大學化學工程專業工程碩士學位。目前為中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司儲運一廠工程師。
隨著原油儲罐的日益大型化,目前單罐容量普遍達到10萬m3,由于儲存來自不同區域的原油,原油品種繁多,各油種的硫含量、酸值、密度及粘度等指標差別較大。受密度差異、收油流速等因素的影響,原油在進入儲罐后,經常會呈現出不規則的分層現象。為了確保樣品數據的準確,計量和分析人員需要分層采樣、分層計量。同時,由于原油性質的不均勻,也造成煉油裝置在加工時頻繁調整工藝參數,影響了裝置的平穩運行。為了解決罐內原油性質不均勻的問題,需增加完善調合設施,從而使罐內分層原油混合均勻。
2.1 油罐攪拌器。部分中小型儲油罐安裝固定插入式側向伸入式攪拌器,用來對罐內油品進行攪拌,從而達到油品調合、熱傳遞、均勻化和防止沉積物聚集的目的。固定插入式側向伸入式攪拌器的結構主要有傳動機構,葉輪,密封機構,輔助密封機構和支撐等部分組成。大型儲罐應用固定插入式攪拌器,需安裝多臺,電耗較高。攪拌系統與罐壁間存在軸口密封, 容易漏油;罐前需配電, 存在安全隱患,運行噪音和振動較大。
2.2 調合噴嘴。部分儲罐采用在油罐出口處設置單噴嘴或多噴嘴,使油品在罐內由噴射造成的渦流擴散達到介質均勻混合的目的。單噴嘴是一個流線型錐形體,安裝在調合罐內靠近罐底的罐壁進油管上。噴嘴中心線的延長線與罐內最高液面的交點位于油罐直徑的2/3處。多噴嘴一般由5~7個噴嘴組合而成,多噴嘴安裝在調合罐底部中心。因噴嘴噴射形成的射流網角度固定,調合時間長效率低,在設計配置不合理的情況下,存在調合死角區。固定噴嘴在運行時,受到高壓大流量的油液沖擊后將發生劇烈的振蕩,強力的沖擊流沖擊浮盤,容易造成浮盤損壞。易產生靜電積聚,存在安全隱患。
2.3 調合旋轉噴頭。調合旋轉噴頭一般安裝在油罐內底部中央處,通過設備法蘭與油罐內輸油管線相連接,通過工藝管線將油品輸入罐內,再經調合器均布的副噴嘴和頂部主噴嘴噴出,可使進罐的物料與罐內原有的物料充分混合。調合旋轉噴頭利用射流的反沖油品,改固定噴嘴直射為旋轉噴射,以形成更為理想的渦流調合。它具有結構緊湊,操作方便安全可靠、調合效果好,效率高,不會出現無法攪勻死角的優點,不直接沖擊浮盤和罐壁,避免罐內設備損壞,同時減少了靜電積聚。
綜合以上技術的特點分析,調合旋轉噴頭攪拌系統與罐壁間不存在軸口密封,罐前不需配電,沒有調合死角, 運行無噪音,安全可靠,耗電少的特點,更加適用于大型原油儲罐的調合應用。
首先對原油罐區V-9903#罐進行了改造。V-9903#罐為100000m3外浮頂罐,規格Ф81×H21.1m,安全高度為18.8m,儲油量95742m3。調合管道直徑400mm,調合時常用儲液高度18.5m,儲油量94000m3。為進一步減少噴頭射流的沖擊力,降低對浮盤和罐壁的沖擊,同時避免調合死角,V-9903#罐采用了三噴頭組合方式,即在直徑81m的油罐中,以儲罐中心22m為圓周半徑均勻布置三個調合旋轉噴頭。主噴嘴仰射角50度,主噴嘴與副噴嘴傾角均為25度。為了不破壞罐壁應力結構,借用一個DN600罐壁人孔,做為調合循環進油管道入口。調合泵P-101C型號300AYsP200×2,揚程400m,流量760m3/h。調合前組分油密度771kg/m3~932kg/m3;調合后油品密度830kg/m3~890kg/m3,調合作業溫度10℃~45℃。
根據調合旋轉噴頭的使用要求,確定V-9903#罐的收油調合程序,并對使用效果進行了試驗分析。調合程序為:在保證V-9903#罐液位不低于3m條件下啟動循環泵P-101C,對V-9903#罐內原油進行循環調合。經過8小時循環調合后,再經過4小時沉降,分析結果顯示罐內原油上部、中部和下部的硫含量、酸值、密度都分布的較均勻,罐內原油調合效果良好。
通過多次調合操作后發現,借助儲罐收油動態可以提高罐內原油循環調合效果,將V-9903#罐原油循環時間控制在6~8h,收油結束后延時半小時停止原油循環,可以實現原油在儲罐內調合最佳工況,有效解決了罐內原油出現分層、混合不均的情況。

表1 V-9903#罐使用調合旋轉噴頭后的分析數據表
按照分析數據表中V-9903#罐循環前后密度值分別為863.4kg/m3和863.9kg/m3計算,原油經過循環調合后,可減少計量損失約0.058%。如果按照V-9903#罐區全年接收原油200萬噸計算,每年可減少原油計量損失約1158噸,可挽回經濟效益:1158噸×4300元/噸=500萬元。
高硫與低硫原油差價按每噸400元,每天混煉原油2萬噸計算,如果穩定提高調混后原油0.1%的硫含量,每年就能創造近300萬元的經濟效益。
在減少原油儲罐計量損失的同時,性質穩定的原油可以提高下游生產裝置的運行平穩率,提升生產裝置的經濟效益。油品調合旋轉噴頭的使用,還能防止罐底的淤積,從而減少了油品的浪費,同時還能延長大型原油儲罐的清罐周期,效益也是非常可觀的。
大型原油儲罐加裝油品調合旋轉噴頭后,在實際應用中對于罐存原油的均質化取得較為理想的效果,油品調合旋轉噴頭充分立體、高效的調合功能,解決了大型儲罐儲存多品種原油出現的分層現象,減少因原油儲罐的計量損失,也提高了下游生產裝置加工原油的平穩率,實際應用效果顯著。
參考文獻
[1] 王秀文,董仁義. 儲油罐用旋轉噴射式攪拌系統[J].油氣田地面工程,1997.
中圖分類號:TE92
文獻標識碼:A