唐 健(哈爾濱鍋爐廠有限責任公司,黑龍江 哈爾濱 150046)
某電廠660MW鍋爐燃燒器改造方案
唐 健
(哈爾濱鍋爐廠有限責任公司,黑龍江 哈爾濱 150046)
摘 要:本文根據鍋爐燃燒結焦和汽溫偏差問題,通過數值模擬分析,提出了燃燒器改造方案。
關鍵詞:燃燒器; 數值模擬;改造方案
某電廠660MW鍋爐采用墻式切圓燃燒方式。設計煤質為寧東當地煙煤,目前電廠煤質與設計煤質有所偏差,鍋爐在實際運行時,鍋爐出現了一些問題(爐內結焦、左右汽溫偏差),影響到鍋爐的安全經濟運行。因此需要對煤粉燃燒器進行改造,解決鍋爐結焦嚴重的難題,針對此問題對鍋爐煤粉燃燒器進行技術改造。
鍋爐結焦主要發生在高負荷(600MW~660MW)時,結焦位置主要集中在SOFA燃燒器區域及其上方水冷壁區域,同時屏過及末過迎風面也有掛焦,焦塊為硬質焦,左右側墻焦量較前后墻大。使用除焦劑后焦質變得疏松。現場鍋爐滿負荷時6臺磨運行(設計為5運1備),現場收集的煤質報告中沒有灰成分、灰熔點,據反應現場燃燒煤種復雜,有20種之多,備煤分廠反應經混煤處理后灰熔點最高1300度,最低1260度。通過以上運行煤質(表1)可以看出,該實際燃煤熱值有所下降,灰分、水分有所增加,含硫量也較高,因此結焦和高溫腐蝕傾向較嚴重,由于結焦較嚴重造成過再熱汽溫偏差較高的現象。

表1 電廠實際運行燃煤煤質
通過對墻式切圓和燃燒器加裝20°導流隔板前后的數值模擬分析對比可以看出,改造后一、二次風氣流沖刷水冷壁的現象明顯減輕。
(1)主燃燒器修改設計。(2)SOFA燃燒器增加上下擺動功能。
本次改造主要以防止鍋爐結焦為主要目的,但燃燒器改造的設計還必須充分重視煤粉的著火穩定、燃盡、煤種適應性,必須保證設備具有較寬的負荷調節能力和較低的不投油穩燃負荷,也必須考慮防止高溫腐蝕及磨損等問題。
根據目前電廠實際燃煤情況,為盡可能避免爐內結焦,提高鍋爐燃燒穩定性,保證鍋爐安全運行,同時盡可能減少改造范圍、節省改造費用,基于對燃料特性的認識和本公司豐富的經驗,并參照有關設計規范,我們提出了用于電廠600MW機組燃燒器改造的設計初步方案。
為方便現場施工縮短施工周期,對燃燒器進行改造,將原燃燒器進行部分更換,并對原風門執行器等主要設備利舊恢復。本方案燃燒器噴口分三組布置,上部SOFA燃燒器共布置四層分離式燃燼風噴口,燃燼風噴口可水平垂直擺動。燃燼風噴口反切布置,反切角度可手動調節(水平±10°),同時燃燼風也可上下擺動,調整火焰中心,垂直擺動角度為上下±30°。下兩組燃燒器為主燃燒器區,其中包含6層一次風噴口,一次風噴口采用百葉窗分離+水平濃淡+偏置周界風技術,可以綜合解決鍋爐低負荷穩燃、防止爐膛結焦和低NOx排放等問題。8層二次風噴口。本次改造方案主燃燒器二次風內偏置13°,主燃燒器區域一次風煤粉噴口向內偏置18°,主要目的是減小一二次風切圓角動量、增加水冷壁區域氧量,減少結渣的可能性。為了避免出現一二次風切圓減小造成排煙溫度升高,我們將SOFA設置為可垂直擺動,以便適當的調整火焰中心。同時SOFA的垂直擺動在其它一些電廠還可用來調節鍋爐左右汽溫偏差。
綜上所述,本燃燒器主要做如下改進:(1)選取合理的一、二次風速以及良好的配風方式,達到鍋爐出力的要求,保證良好的燃燒效率,使鍋爐能安全穩定的運行。(2)更換一二次風噴口,改變一次風射流方向,減小一次風切圓。減小一二次風切圓角動量。避免一次風煤粉顆粒沖刷水冷壁。(3)為了避免一次風切圓變小可能造成的排煙溫度上升,增加SOFA燃燒器上下擺動功能,同時此措施可調節鍋爐左右熱偏差。
通過實施此方案,預計可以緩解鍋爐的結焦問題,同時由于切圓旋轉角動量的減小,對于鍋爐左右汽溫偏差及鍋爐側振動包墻也會有所緩解,改造后滿足合同中各參數要求,最低穩燃負荷30%BMCR,NOX排放滿足合同保證值。
參考文獻
[1] 張晨.660MW機組鍋爐擺動燃燒器執行器控制單元改造[J]. 科技視界, 2013 (28):239-240.
中圖分類號:TK22
文獻標識碼:A
作者簡介:唐健,工程師,畢業于遼寧工程技術大學,從事鍋爐安裝服務工作。