宋賢斌(通化鋼鐵集團有限公司煉鐵廠,吉林通化134003)
高壓變頻在除塵風機節能改造中的應用
宋賢斌
(通化鋼鐵集團有限公司煉鐵廠,吉林通化134003)
結合高壓變頻在通鋼煉鐵高壓2240KW除塵風機上的應用,分析變頻調速節能原理,介紹高壓變頻調速裝置改造方案,闡述高壓變頻在大功率風機使用中達到明顯的節能效果。
高壓變頻;調速;節能
通鋼煉鐵2#高爐礦槽除塵系統2007年設計投產運行,當時設計按生產中可能需要的最大風量并留有較大的裕量選的風機。除塵風機所配高壓電機采用連軸器方式,啟動方式采用直接熱變水電阻(HTR3-2500/10X)啟動,正常運行時為工頻50HZ運行。而在日后的實際生產運行中風量不需要那么大,只能用風門擋板調節風量,能量利用率很低。由于轉速高,風機振動大,運行不平穩.為了提高運行效率,保證設備穩定運行、節能降耗,有必要對風機電動機進行調速控制改造。
采用調速方法節能的原理是基于風量、壓力、轉速、轉矩之間的關系:Q∝nH∝T∝n2P∝Tn∝n3
式中:Q——風量風量與轉速的1次方成正比
H——壓力壓力與轉速的2次方成正比
P——軸功率軸功率與轉速的2次方成正比(粗略計算P=HQ/102)
T——轉矩
n——轉速
風機的工作介質是氣體,工藝上的應用通常是調節風量,風機全速運行,正常工作點為A,風門關小,風阻特性曲線由曲線②移至曲線④,工作點移至B點,風壓為H2,消耗功率與面積OQ2BH2成正比。調節轉速,風門全開,轉速減少后,風壓特性由曲線①移至曲線③,工作點移至C點,風壓為H3,消耗功率與面積OQ2CH3成正比。對比以上兩者可知,節約功率與面積H3CBH2成正比。可見,節能效果相當可觀。
變頻控制采用一拖一方案,在原啟動主回路增配一臺變頻調速裝置。為增加運行可靠性,變頻裝置增加手動旁路,變頻調速裝置串在原來電動機開關柜和電動機之間,保留原熱變水電阻啟動方式,作為高壓變頻故障的備用啟動設備。改造方案如下:
此方案是手動旁路的方案,原理是由3個高壓隔離開關QS1、QS2和QS3組成。開關之間具有電氣閉鎖和機械閉鎖,保證QS2和QS3不能同時閉合。變頻運行時2QF閉合,QS1和QS2閉合,QS3斷開;工頻運行時,QS3閉合,QS1和QS2斷開,2QF配合熱變電阻延時閉合。變頻裝置出現故障時可系統會手動切換至工頻熱變水電阻啟動運行,確保電機連續運行。
礦槽除塵風機電機參數:YKK7108-6額定功率:2240KW額定電壓:10KV額定電流:162.6A額定轉速:993r/min功率因數:0.84。
改造前原風機風道風門擋板開度最大65%時,實際工頻運行電流:110A。除塵器的壓差在1700Pa,風機負荷端與非負荷端軸瓦振幅分別為0.095mm和2.3mm。
變頻改造后風門(擋板)開度:100%,運行各頻率工況如表1:
實際運行頻率降為40HZ,運行電流:61.5A。除塵器的壓差及風量已達到原風機運行指標要求,風機負荷端與非負荷端軸瓦振幅分別為0.077mm和0.078mm。前后比較,風機振幅明顯的降低。
Pd:電動機功率;Cd:年耗電量值;U:電動機輸入電壓10KV;I:電動機輸入電流;cosφ:電機、變頻器功率因數分別取0.8和0.95;T:年運行時間8555小時;電費按0.5元/度計
根據計算公式(1)、(2),通過計算可得出改造前后負載的耗電量見表2:

表2 改造前后負載耗電量統計
年節約電量=設備工頻的年耗電量-設備變頻的年耗電量=4381528kW?h
年節電費=年節約電量*0.5元/度=2190764元
節電率=(P工-P變)/P工=33.6%
高壓變頻通過改變風機電動機的運行速度,首先達到了節約電能的目的;其次合理的設定加速和減速時間,使啟、停機過程設備的沖擊得到改善,平均運行速度的降低,使壓力和磨損大為減少,從而使設備壽命延長;為企業帶來可觀的效益。
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