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2100綜采面支架電液控制系統(tǒng)問題分析及改進(jìn)措施

2015-07-28 06:12:58解成林張芳衛(wèi)曹銀茍陳素芳張旭和
河南科技 2015年9期
關(guān)鍵詞:泵站支架動作

解成林 梁 勇 張芳衛(wèi) 曹銀茍 陳素芳 張旭和

(鄭州四維礦業(yè)機械有限責(zé)任公司,河南 鄭州 45000)

2100綜采面支架電液控制系統(tǒng)問題分析及改進(jìn)措施

解成林 梁 勇 張芳衛(wèi) 曹銀茍 陳素芳 張旭和

(鄭州四維礦業(yè)機械有限責(zé)任公司,河南 鄭州 45000)

本文主要針對某礦2100綜采面液壓支架電液控制系統(tǒng)生產(chǎn)過程出現(xiàn)的問題,現(xiàn)場勘查試驗,根據(jù)工況的不同分析單臺支架和多臺支架成組動作問題產(chǎn)生原因并提出問題解決建議。

電液控系統(tǒng);存在問題;問題分析;解決方案

2100綜采面采用電液控支架,電液系統(tǒng)泵站為4泵2箱,兩使兩備,單個泵站流量為400L/min,生產(chǎn)過程中存在的問題:

①若頂?shù)装鍡l件惡劣,支架在成組拉架過程中,支架有拉不到位現(xiàn)象,同時支架立柱有升不到位現(xiàn)象,達(dá)不到初撐力;

②若支架扎底嚴(yán)重,抬底移架時,抬底千斤頂有收回現(xiàn)象。

1 問題原因分析

1.1 對問題①的分析:礦方、電液控設(shè)備廠家和支架廠家人員對支架進(jìn)行了現(xiàn)場動作,試驗如下:

表1

電液控支架動作主要由時間來控制,依次控制動作時間如表2:

表2

從試驗看,工作面頂?shù)装鍚毫訒r,程序控制下較難實現(xiàn)支架拉到位及達(dá)到初撐力要求,頂?shù)装迤扑闀r,支架下降時間控制在3s,此時支架還沒有完全脫離頂板,而支架開始執(zhí)行拉架動作,需要的拉架力超出推移千斤頂?shù)纳斐隽ΓЪ軣o法拉到位,同理,兩架同時動作,頂?shù)装鍡l件不好就更難實現(xiàn)拉架到位和達(dá)到初撐力的要求;頂?shù)装鍡l件較好,兩架同時動作時,在程序控制時間內(nèi),升柱動作達(dá)不到要求,原因是升柱動作單位時間內(nèi)需要的液體體積最多[1]。

根據(jù)工況,頂板破碎,為保證順利拉架,立柱(缸徑320mm)最大升降行程為300mm,則單根立柱最大供液體積為24.1L,單架4根立柱,總體積96.4L,兩臺泵站流量總和為800L/min,同時動作兩架時,升柱所需體積為192.8L,此時立柱升柱需時間為14.16s,大于立柱升柱控制時間10s,所以兩臺支架同時動作時,無法達(dá)到初撐力。同理,三架同時動作也無法滿足拉架到位和達(dá)到初撐力的要求。

1.2 對問題②的分析:因支架扎底嚴(yán)重,抬底過程伴隨著拉架,移架過程形成強大阻力,抬底受到向下分力,加上支架的自重,考慮到壓力降,導(dǎo)致抬架力不足,現(xiàn)象就是抬底千斤頂收回。

2 建議解決問題辦法

2.1 對問題①建議解決方案如下[2]:

頂?shù)装鍡l件較好時,實現(xiàn)成組動作做如下調(diào)整:

礦方要求月產(chǎn)量達(dá)到40.0萬t,單架移架時間為22.5s,而工作面情況,滿足單架移架速度較難實現(xiàn),若兩架同時動作,支架移架時間45s可以實現(xiàn)。

兩架同時動作時間控制在45s,需最大供液體積為192.8L,由實際情況,只有立柱初撐力達(dá)不到,若優(yōu)化電液控控制時間,增加立柱升柱時間,支架總體移架時間不變,由液體體積=泵站流量×?xí)r間,進(jìn)入立柱下腔體積為:

表3

由表知:當(dāng)立柱升柱時間調(diào)整到15s時,進(jìn)入立柱下腔體積為200L>192.8L,工作面現(xiàn)有的泵站在頂?shù)装鍡l件較好時能滿足要求。

考慮到富余量,三架同時動作時,需要的流量最大為289.2L,電液控控制升柱時間調(diào)整為13s、15s、17s,由液體體積=泵站流量×?xí)r間,泵站流量為:

表4

由前面計算知,升柱時間調(diào)整范圍為0~17s,優(yōu)化后的電控控制時間表如下:

表5

三臺支架同時動作時,需要泵站流量為1 200L/min,工作面就需要3臺400L/min乳化液泵站工作。

現(xiàn)工作面供液由兩臺乳化泵工作,流量總和800L/min,兩根進(jìn)液膠管為DN38,單根回液膠管為DN51。

DN38進(jìn)液管選擇主要考慮沿程壓力損失:

△P1-沿程壓力損失MPa;

L-管路長度m;

ρ-管路輸送液體密度kg/m3;

d-管路管徑m;

Q-泵站流量400L/min換算為6.67L/s

經(jīng)計算知:第一臺乳化液泵膠管到工作面壓力損失約為2.1Mpa。第二臺乳化液泵膠管到工作面壓力損失約為5.2Mpa,由于是環(huán)形供液,壓力損失量都在合理范圍之內(nèi)。

DN51回液管選擇主要考慮管內(nèi)流速不超過3m/s,若超過流速,可能臨架產(chǎn)生誤動作影響立柱和千斤頂?shù)膭幼鲿r間和動作力,回液管流速為V=Q/πr2=21.22×800/51× 51=6.5m/s。井下對10號、70號、80號、140號支架回液管道進(jìn)行壓力測試,壓力峰值分別為10Mpa、3Mpa、5Mpa、3Mpa,10號支架回液壓力值顯示偏高,說明支架的回液背壓在靠近下順槽處偏大,增加此區(qū)域支架的動作時間和減小動作力。此時工作面供液原理圖:

圖1

考慮回液背壓,三臺乳化液泵同時工作時,改進(jìn)后的供液原理圖:

圖2

說明:現(xiàn)有的基礎(chǔ)上增加一根DN38進(jìn)液管和一根DN51回液管。

進(jìn)液DN38膠管根據(jù)前面計算,選擇合理。

若按現(xiàn)有的單根回液管DN51,考慮回液流速,此時回液流速

按改進(jìn)后的兩根回液管DN51,考慮回液流速,此時回液流速

選擇兩根回液管較為合理。

頂?shù)装鍡l件惡劣時,建議做如下調(diào)整:

當(dāng)頂?shù)装鍚毫映山M動作時,一次降柱無法形成拉架條件,可以進(jìn)行二次降柱進(jìn)行拉架,考慮到極限條件,設(shè)置的二次降柱時間和二次拉架時間過長,勢必整體影響拉架速度;建議頂?shù)装鍡l件非常惡劣時,進(jìn)行人工調(diào)整拉架。

2.2 對問題②建議解決方案如下:

第一種方案:抬底力臨時不足時,支架可以進(jìn)行二次抬底,使支架可以拉到位,建議當(dāng)頂?shù)装鍚毫訒r,進(jìn)行多次手動操作。

第二種方案:抬底千斤頂增加液控單向鎖及安全閥,保證抬底后不收回。說明:為了安全考慮,增加的安全閥調(diào)整壓力為35Mpa,嚴(yán)禁調(diào)整此安全閥壓力值,且單向鎖必需放置在腳踏板下或隱蔽處,防止出現(xiàn)高壓爆管傷人。

[1]成大先.機械設(shè)計手冊:液壓控制[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004.

[2]王國法,等.液壓支架技術(shù)[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,1999.

Problem Analysisand Im provementM easuresof the Electro-Hydraulic Control System of the2100 Fully M echanized Coal Face

Xie Chenglin Liang Yong Zhang Fangwei Cao Yingou Chen Sufang Zhang Xuhe
(Zhengzhou Four-dimensionalMiningMachinery Co.,Ltd.,Zhengzhou,Henan 45000)

This papermainly aimsat the problems appeared in the production process of 2100 fullymechanized coal face electro-hydraulic control system,through scene investigation test,according to different conditions,the single stand andmultiple stentgroup action problem causeswere analyzed and solutionswere put forward to solve the prob?lems.

electro-hydraulic control system;existing problems;problem analysis;solution

TD355

A

1003-5168(2015)05-0064-3

2015-4-10

解成林(1985-),男,本科,工程師,研究方向:液壓支架的設(shè)計和研發(fā)。

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