卜曉光 張 勇
(蘭州石化公司化肥廠,甘肅 蘭州 730060)
化肥廠燃煤鍋爐脫硝系統改造
卜曉光張勇
(蘭州石化公司化肥廠,甘肅 蘭州 730060)
通過工程實例介紹了燃煤鍋爐低NOx燃燒、選擇性非催化還原(SNCR)、選擇性催化還原(SCR)脫硝技術的應用,并對脫硝工程改造后的主要影響提出了一些運行優化的措施。
脫硝;低NOx燃燒;選擇性非催化還原;選擇性催化還原;催化劑
根據國家環保部相關要求,自2014年7月1日起,重點地區的火力發電燃煤鍋爐執行煙塵≤20mg/m3,SO2≤50mg/m3,NOx≤100mg/ m3。蘭州石化公司化肥廠目前有3臺煤粉鍋爐,其中A、B兩臺為東方鍋爐廠產品,單臺鍋爐額定出力145t/h,蒸汽壓力10.5MPa,蒸汽溫度495℃;C鍋爐為上海鍋爐廠產品,額定出力220t/h,蒸汽壓力9.8MPa,蒸汽溫度540℃。3臺鍋爐均為倒U型結構,燃燒器四角布置,切向燃燒。鍋爐建設時未配套建設脫硝設施。
蘭州石化公司于2014年初對3臺鍋爐實施了脫硫、脫硝、除塵工程技術改造。其中脫硝改造項目由于現場空間狹小,為滿足環保要求,改造分為3個部分:一是低NOx燃燒系統改造;二是鍋爐折焰角處新增SNCR(選擇性非催化還原)脫硝設施,三是在尾部煙道上增加SCR(選擇性催化還原)脫硝設施。脫硝改造技術指標為:通過低NOx燃燒改造,將NOx控制在≤300mg/m3;通過SNCR改造,將NOx控制在≤180mg/m3;通過SCR改造將NOx減排至≤100mg/m3,滿足環保要求。脫硝裝置的氨逃逸不大于3mg/m3,SO2/SO3轉化率小于1%。
化石燃料與空氣在高溫燃燒時產生的NOx主要包括:一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)、氧化二氮(N2O)等。在NOx中,NO占有90%以上,二氧化氮占5%~10%。按生成機理的不同分為三類:熱力型、快速型和燃料型,其中燃料型占60%~95%。
利用改變燃燒條件的方法來降低NOx的排放,統稱為低氮燃燒技術。低氮燃燒的基本原則是控制燃燒溫度以減少“熱力”型NOx的生成,和(或)減少燃料氮與燃燒空氣中氧的混合,通過形成富燃區域將燃料NOx還原成N2,以減少“燃料”型NOx,在煤熱解完成后,再將二次風分級送入以完成焦炭燃燒。
燃煤鍋爐低氮燃燒系統改造包括兩個方面:一是選用低NOx燃燒器,二是在燃燒器布置上強化空氣分級系統(包括空氣分級燃燒、燃料分級燃燒、煙氣再循環等)。
蘭州石化公司低氮燃燒采用ROFA(旋轉對沖燃燼風)技術,該技術屬于增壓風分級低氧低氮燃燒技術范疇,改造同時對鍋爐燃燒器原二次風噴口進行改造。
ROFA系統從鍋爐二次風中抽出約30%的總風量,一部分風送入爐膛上部空間,另一部分風經過ROFA風機升壓后,通過布置在爐墻上的多個特殊設計的噴口集成箱送入爐膛上部空間,使爐內的混合和湍流得到了極大的提高。噴口集成箱處的高動能射流產生強烈的旋轉擾動渦流,打破了爐內的大片層狀流動,這將使得爐內的溫度場和物料場分布更為均勻。從而改善了爐內的煙氣溫度分布,物料分布,熱量吸收,CO的氧化和爐膛上部燃料的燃燼,使得爐膛的整個容積在燃料的燃燒過程中得到了更為充分的利用。
因ROFA的分級燃燒降低了火焰中心的溫度和O2含量,并還原了部分已生成的NOx,從而達到了控制燃料型NOx和熱力型NOx的目的。
ROFA通過再次分配鍋爐的部分燃燒空氣來實現爐膛分級燃燒,主要優點有:
(1)減少爐膛橫截面上的溫度偏差。
(2)爐膛橫截面上燃燒產物的分布更加均勻。
(3)增加燃料/空氣的混合,接觸和反應時間。
(4)增加未燃燼物在爐膛內的停留時間。
SNCR是指無催化劑的作用下,在適合脫硝反應的“溫度窗口”內噴入還原劑將煙氣中的氮氧化物還原為無害的氮氣和水。該技術一般采用爐內噴氨、尿素或氫氨酸作為還原劑還原NOx。還原劑只和煙氣中的NOx反應,一般不與氧反應,由于該工藝不用催化劑,因此必須在高溫區加入還原劑,與煙氣中的NOx反應生成N2和水。
本項目采用NH3作為還原劑,SNCR是在鍋爐折焰角800~1100℃這一狹窄的溫度范圍內,利用RotamixTM高速風增濕噴射器,注入7%氨水與煙氣中的NO反應生成N2和H2O。Rotamix風機系統能更好的把氨水推入到爐膛深處,更有效促進氨與NOx反應。Rotamix風系統的主要作用是:
(1)利用該風的強大流量和風速把氨水送入爐膛中橫向煙氣流的深處。讓氨水與煙氣更充分的混合,提高反應效率和氨的利用率。
(2)對噴槍起到了冷卻作用,在SNCR整個運行過程中,保護噴槍不被高溫燒壞。
SCR脫硝技術是在催化劑作用下,向溫度約280 ~420℃的煙氣中噴入氨,將NO和NO2還原成N2和H2O。SCR煙氣脫硝技術的關鍵是選擇優良的催化劑。催化劑分為蜂窩式、板式和波紋式SCR脫硝催化劑等形式。
本項目采用蜂窩式催化劑,其主要成分是以TiO3、V2O5、WO3等。由于現場空間限制,催化劑采用1+1布置,采用伸縮耙式蒸汽吹灰系統。
還原劑是利用Rotamix系統中未反應的NH3,這樣有兩個好處,一方面,可以增加Rotamix系統的氨氮比,提高系統的脫硝率,另一方面,簡化了SCR的布置。SCR脫硝裝置使鍋爐煙氣側阻力增加,因此對引風機同時進行了改造,提高其壓頭。全脫硝反應流程示意如下圖1所示。
改造后,鍋爐投入正常運行。2014年9月,組織對裝置進行了168h的標定。標定結果表明,鍋爐主要工藝指標受控,NOx達到環保排放要求,逃逸氨達到技術協議要求。其NOx數據曲線如下圖2~4所示。

圖3 B鍋爐SCR反應器出入口NOx
蘭州石化公司化肥廠通過對3臺鍋爐脫硝工程的改造,有效地降低了NOx排放量,同時也給鍋爐運行帶來了一些問題,如過熱器結焦積灰加劇、煙道阻力增大等,這些都為需要脫硝改造的鍋爐提供了一定的參考經驗。

圖4 C鍋爐SCR反應器出入口NOx
X701.3
B
1671-0711(2015)08-0066-03
(2015-07-15)