梁國鵬 楊軍平 張海明 張林斌 王春林(青海平安高精鋁業有限公司 青海平安)
重型切頭剪無法剪切厚料問題處理
梁國鵬楊軍平張海明張林斌王春林
(青海平安高精鋁業有限公司青海平安)
熱粗軋重型切頭剪在剪切厚料時無法正常剪斷,通過系統優化,在程序上增加附加程序使得在兩側液壓缸出現位置超差問題后,程序控制上升較慢的液壓缸升速上升,上升速度較快的液壓缸降速上升,從而實現兩側液壓缸同步,徹底解決下剪刃液壓缸位置超差帶來的厚料剪切不斷的問題。
重型切頭剪厚料剪切解決方法
青海平安高精鋁業有限公司熱粗軋剪在剪切厚料時(厚度>100 mm)下剪刃兩側液壓缸不同步超差,程序保護使剪切動作停止,導致無法正常剪斷,需電氣技術人員對下剪刃兩側液壓缸做同步調整。剪切更改為手動人工剪切,嚴重影響生產效率。
1.重型切頭剪功能
重型切頭剪結構見圖1,切頭剪用于開坯后鋁帶的頭尾、中間剪切以及中間坯的尾端剪切。

圖1 重型切頭剪結構圖
2.重型切頭剪主要參數
對軟合金和中硬度等鋁合金,所剪鋁帶厚度,如AA3004,溫度350℃時,最大150 mm,最大熱剪切強度HSS 45 N/mm2。硬合金,如AA5083,溫度350℃時,最大120 mm,最大熱剪切強度HSS 65 N/mm2。所有合金,溫度350℃時最低22 mm,鋁帶寬度950~2250 mm,剪刃長度2450 mm,剪切力最大8000 kN,剪刃切割液壓缸直徑約500 mm和350 mm,行程400 mm,預置液壓缸直徑250 mm和160 mm行程530 mm,上剪刃傾斜度3.5°,最大間隙開度500 mm,剪切周期時間每分鐘4切,下剪刃為主剪切刃。
1.剪刃潤滑的影響
由于剪刃在剪切作業時接觸的是高溫鋁板,黏度大,容易在剪刃剪切表面形成粘鋁層,粘鋁層對剪刃的剪切形成阻力。
2.下剪刃兩側液壓缸不同步超差
為了保護下剪刃液壓缸,程序設定了位置超差保護值,當傳動側和操作側下剪刃液壓缸動作誤差超過5 mm后,程序就會停止剪刃剪切作業,以防止因液壓缸不同步導致液壓缸的損壞,在剪切厚料時因剪切力大,容易出現兩側液壓缸不同步現象,從而導致軋制終止。
3.解決辦法及途徑
(1)提高剪切潤滑效果。原設計剪切能夠有效潤滑剪切,潤滑液采用乳化液潤滑,由于上剪刃在潤滑時剪刃殘存乳化液無法及時流走,形成乳化液滴滴到板面,造成產品質量缺陷,故長期關閉剪切潤滑系統。
為了解決這一問題,采取在上剪刃乳化液潤滑噴射橫梁上方加裝壓縮空氣吹掃噴嘴,用壓縮空氣將殘存在剪刃上的乳化液及時吹干凈,這樣既解決了剪刃潤滑的問題,又解決了由于乳化液滴造成產品質量缺陷的問題。
(2)優化下剪刃液壓缸動作保護程序。原始程序是操作側和傳動側液壓缸控制為獨立控制,無法實時調節兩側偏差,造成自動程序無法執行。現更改為當兩側出現偏差時,增加下剪刃水平調節功能,可以實現兩側液壓缸實時自動調整(圖2)。
下剪刃上升時,當操作側與傳動側偏差>0.6 mm時,調節增益用1.2,<0.6 mm時,調節增益用1.1。下剪刃下降時,增益用0.5。這樣可以實現操作側與傳動側兩側偏差在1.5 mm范圍內,即通過兩側剪刃液壓缸在動作過程中的實時調節,讓兩側液壓缸行程位置誤差控制在1.5 mm范圍內。既可以保護兩側液壓缸因不同步導致的損壞,又可以避免因兩側液壓缸位置超差后剪切動作終止,滿足設備要求。

圖2 重型切頭剪下剪刃位置超差程序優化圖
能夠滿足生產所需各種薄、厚料的剪切。液壓缸位置偏差控制在<1.5 mm,最大極限偏差在2.5 mm。切頭剪剪刃潤滑用自動程序潤滑。通過程序的優化,切頭剪不能剪切厚料的問題得以解決,提高了生產效率,單位噸耗降低,每年可節省費用1864萬元。
剪刃的有效潤滑可以減少剪刃粘鋁,有助于厚料的連續剪切。通過兩側剪刃液壓缸在動作過程中的實時調節,讓兩側液壓缸行程位置誤差控制在合理范圍內,可以徹底解決重型切頭剪不能剪切厚料的問題。
〔編輯利文〕
TH17
B