江蘇無錫二建建設集團有限公司 無錫 214061
花橋商務城F地塊酒店公寓工程位于花橋國際商務城先導核心區,主樓部位采用PHC-600(130)A-C80-12,12,12,11,其單樁豎向承載力特征值為2 500 kN,裙房部位樁型采用PHC-600(130)B-C80-12,12,11,其單樁豎向承載力特征值為700 kN。基坑開挖時由于挖土順序不正確,導致基坑邊坡失穩,使基坑圍護樁產生了較大側向位移,基坑土產生側向偏移造成主樓大多數預應力管樁出現傾斜和偏移。現場檢測發現,共有116根管樁發生偏移,管樁的最大偏移量超過1 500 mm,遠遠超過規范允許的范圍。項目部對出現樁位偏移較大區域中的所有工程樁進行了低應變檢測,低應變檢測結果為:27根為Ⅱ類樁,89根為Ⅲ類樁。這些樁均在深度11~12 m之間出現缺陷或異常問題,在第1和第2節樁身之間發生傾斜和偏移。
由于本工程工期比較短,需要采用既縮短施工工期又要最大程度上節約投資的補救方法,通過對靜壓樁補樁、混凝土灌注樁補樁、推頂法糾偏等3種形式在經濟投入、工期、施工難易程度等方面進行綜合比較,推頂法糾正偏位較其他2種方案無論是在可行性、經濟投入、工期等方面都占有明顯的優勢,是切實可行的。為了充分驗證該方案可行性,與會人員達成共識,在大范圍施工前,首先挑選其中偏位比較嚴重的3根樁作為試樁,對其進行糾偏處理,并檢測其是否達到預期的效果。
管樁糾偏能否順利實施的關鍵因素為[1,2]:
1)管樁有較好的樁身質量和樁身強度,且管徑不宜小于500 mm。
2)管樁的缺陷部位僅在第1節樁身范圍以內,且樁身未出現明顯的斷裂。
3)管樁的焊接質量有一定的保證。
4)施工場地能提供糾偏的反力結構。
本工程的管樁樁身質量較好,根據小應變檢測結果,偏斜管樁的缺陷部位一般在11.50 m左右,普遍位于第1節樁接頭部位,且通過攝像頭觀測未發現明顯的裂縫,具備進行糾偏的大部分條件。
根據方案對3根試樁進行糾偏處理,采用比原混凝土強度高一級的混凝土進行填芯,并作試件留置。對頂推過程做用時記錄,對填芯過程進行實時監控,對砂石回填做到分層壓實以提高密實度。一段時間后對處理過的樁進行靜載試驗,并將預先留置的試件送檢測中心進行檢測,檢測數據表明,結果是符合設計要求的,因此選用頂推法是可行的。根據糾偏過程中的影像資料、時間記錄以及承載力試驗結果等數據,項目部制訂了相應的施工工藝,以便于進行大面積的糾偏處理。
管樁偏位主要是由于原有的基坑圍護樁過短未進入粉土層,只到達淤泥土層,基坑產生了偏移,導致基礎樁產生偏位,根據地質報告和現場開挖情況得知現場土質很差,土層含水率很高,土層穩定性差。因此在施工前提前對基坑進行降水處理,在對已開挖的地方設置井點降水以降低水位,管樁偏位主要是基坑開挖后由于基坑邊坡失穩,使基坑圍護樁產生了較大側向位移,為了防止糾偏后樁基再次出現偏移,應先對基坑周圍采用φ600 mm圍護樁進行加固處理,樁長超過原有的圍護樁,并增加了支撐。
施工前先對樁身內側進行清孔。樁身清孔采用高壓水槍進行沖水取土,清孔深度為超過第1節樁長3~5 m,為糾偏測量做好準備,樁外側混凝土碎塊采用鉆機清孔,清孔不宜過大,應避免鉆機對樁身質量的破壞。對管樁樁身質量進行小應變檢測,并通過攝像頭觀測檢查是否有明顯的裂縫及偏斜管樁的缺陷部位。若缺陷部位位于第1節樁接頭部位,就可以進行糾偏。
若管樁樁身質量存在明顯的裂縫,則進行補樁處理,然后測量傾斜度。測量傾斜度采用吊錘法,用測繩將吊錘吊入樁孔檢測3~5 m范圍內管樁的傾斜情況,并計算傾斜度。偏位根據樁的定位尺寸圖,用經緯儀、鋼尺測量X、Y方向的偏差,做好記錄。
由于混凝土墊層將作為頂推千斤頂的支撐反力結構,千斤頂的支撐反力結構在管樁糾偏中起重要作用,但工程地質較差,直接在原土上澆混凝土墊層,墊層受力可能會滑移,因此項目部對混凝土墊層進行了加固處理,混凝土強度等級提高為C25,每隔1 m增設深500 mm、寬300 mm的凹槽,增加抗滑力,同時也方便糾偏時定位。若離基坑或已施工結構近時,可利用邊坡土加固及已建結構作為反力支撐結構。
先在墊層上彈線確定基坑糾正后的位置,在偏位樁與糾正位置間用開槽機在墊層上開1個導向槽,深度為穿過混凝土墊層。
在導向槽側用鉆機(或高壓水槍)沖水取土,孔的深度根據偏位樁的深度確定,寬度宜為600 mm,同時排漿清除樁身前側的土體,用較小的水平推力使樁復位。對于淺部混凝土碎塊采用人工鉆機清孔,在施工過程中要控制清孔范圍,防止出現清孔過大,施工機械對原有的樁身質量造成破壞[3,4]。
直線度檢測是頂推能否順利進行的關鍵,若直線度不合格,則頂推會將樁損壞,因此通過檢查上下樁身是否貫通(直線度)以確定能否進行頂推。若直線度檢測達不到頂推要求,則需對樁進行加固。一般采用內插導向管法加以解決,由于導向管比樁孔略小,因此頂推時導向管為受力狀態(圖1)。

圖1 導向管示意
3.6.1 確定樁頂水平承載力
千斤頂就位前應對樁基進行樁頂水平承載力設計值的確定,當頂推力小于樁頂水平承載力時,則頂推對樁身無影響。根據《建筑樁基技術規范》(JGJ 94—2008)相關規定,當缺少單樁水平靜載試驗資料時,可以按照式(1)估算預制樁單樁水平承載力特征值:

式中:α——樁的水平變形系數,對于軟黏土,可取m=4 MN/m4;
EI——樁身的抗彎剛度,對于鋼筋混凝土樁,EI=0.85EcI0,其中Ec為混凝土彈性模量,I0為樁身換算截面慣性矩,圓形截面為I0=W0d0/2;
χoa——樁頂允許水平位移;
γx——樁頂水平位移系數。
因此根據計算,采用小于Rha的水平推力對管樁的樁身是安全的。
3.6.2 頂推施工過程
采用千斤頂進行頂推,在頂推過程中千斤頂的作用力應均勻,在頂推過程中嚴格控制頂推速率,防止由于速度過快使樁身斷裂。在樁的另一側用千斤頂頂推移位,通過若干個行程將管樁推至復位,速率控制在每分鐘10個行程,用高壓注漿管貼緊樁身沖孔,深至持力層,借千斤頂初步推樁移位,要嚴格控制推擠樁頂移位的速率,以2~5 cm/h為宜,完成總偏移量的1/2時停30~60 min,保持用高壓注漿管擴孔,第2次將樁頂推至復位。施工開始后、過程中、結束時對樁身做3次垂直度測量,在垂直度達到設計允許偏差( l /1 000)后停止頂推,使得樁身朝著預定的方向糾正,并避免對原有的樁產生破壞作用。若另一方向仍有軸線誤差,則在該方向重復上述頂推過程(圖2)。

圖2 施工示意
管樁糾偏到位經檢測達到要求后,進行臨時固定并穩定,然后在樁側的孔穴內,四周均勻地分層灌入5~25 mm的碎石以及細砂,每層振搗密實,并檢測垂直度。同時對處理完成的回填層現場抽檢進行密實度試驗,檢測數據是否達到要求[5,6]。
垂直度檢測合格后,清洗樁管,然后通過吊機在管樁內下鋼筋籠,在斷裂位置增加加強鋼筋,根據樁身實際完整性、垂直度,確定鋼筋籠長度,并在鋼筋籠底部焊接厚5 mm薄鋼板托板,樁內澆筑高級配微膨脹混凝土,振搗密實。填芯前再次清洗樁管,然后通過吊機在管樁內下鋼筋籠,主筋為6φ20 mm,在斷裂部位上下1.50 m范圍內另加6φ20 mm加強鋼筋(圖3)。
在糾偏結束后,采用吊錘結合經緯儀對最終糾偏完成的樁進行偏位測量,并用全站儀檢測軸線是否達到規范允許的要求。
在經糾偏處理后的管樁周圍設立圍護保護,實時對基坑圍護進行監測。

圖3 管樁填芯加固施工
現場共有116根樁產生偏移,糾偏后114根樁在偏差及承載力方面達到了規范及設計的要求。糾偏成功率達到了98%,基坑未發現明顯的偏移,土層未發生變化。通過靜載荷、高應變及低應變檢測結果顯示,糾偏加固后的管樁樁身承載力和結構強度均滿足要求,可正常使用,2根不合格樁主要是由于直線度檢測超過了要求,管樁的缺陷部位超過了第1節樁身范圍,承載力達不到要求,后經補樁處理達到要求[7]。
在長江三角洲沖積平原軟土地基,土層含水率很高、土層穩定性差,管樁容易在基坑邊坡失穩作用下發生偏位,只要經檢查管樁有較好的樁身質量和樁身強度,管徑不小于500 mm,且管樁的缺陷部位僅在第1節樁身范圍以內,樁身未出現明顯的斷裂,就可按本施工工藝進行糾偏,既可以節約資金,又保證樁基質量,可為今后出現類似情況的工程提供參考。