樊斌
(福建晉江天然氣發電有限公司 福建 晉江 362251)
GE 9FA機組軸系TSI探頭保護邏輯優化
樊斌
(福建晉江天然氣發電有限公司福建晉江362251)
簡述某電廠對S109FA燃氣-蒸汽聯合循環機組的TSI探頭保護邏輯進行優化的情況,通過增加質量點判斷邏輯,消除在軸振探頭單點保護邏輯下探頭故障引起的機組誤跳閘。
燃氣輪機發電廠;軸振單點保護;質量判斷;邏輯優化
GE 9FA燃氣輪機聯合循環發電廠采用單軸布置燃氣輪機、汽輪機及發電機,軸系TSI保護邏輯是單點保護邏輯,即軸系軸振探頭任意一個達到保護值則發出跳閘指令;某電廠2014年1 月20日20:04:33,#4機組由于3Y探頭故障引起信號波動,3Y振動值從0波動至0.33mm,機組跳閘;為了防止此類誤跳閘的事件,電廠對GE 9FA機組軸系TSI探頭保護邏輯進行優化。
福建晉江天然氣發電有限公司建設容量為4×390MW燃氣輪機單軸聯合循環機組,在每個軸承處都以與水平成45°夾角正交安裝兩個位移型振動傳感器(39VS-n)。它的軸振測量裝置采用的是BENTLY品牌的探頭、延長線及前置器,在GE MARK VI控制盤上,這些信號的輸入和激勵信號的輸出都是通過TVIB端子板再分別送到(R)(S)(T)的VVIB處理卡。軸振探頭具體配置及保護邏輯情況如下:
1.1軸系軸振探頭配置
軸系軸振探頭共有16個:
燃機1號、2號軸承X,Y方向各1個;
汽機3號、4號、5號、6號軸承:X,Y方向各1個;
發電機7號、8號軸承:X,Y方向各1個。
1.2燃機軸振
任意一個軸振信號達到6mil(0.1524mm),發報警信號;
任意一個軸振信號達到8.5mil(0.2159mm),延時1s,自動停機保護動作。
1.3汽輪機、發電機軸振
任意一個軸振信號達到0.1524mm(6mils),發報警信號;
任意一個軸振信號達到0.2159mm(8.5mils),延時1s,自動停機保護動作;
任意一個軸振信號達到0.2286mm(9mils),延時1s,跳閘保護動作。
2.1軸系TSI探頭邏輯的優化前期方案準備
從9FA燃氣輪機單軸聯合循環機組軸系軸振探頭配置和單點保護來看,自動停機和跳閘保護誤動機率非常高,因此對邏輯進行必要的優化。
方案1:增加信號質量判斷、信號故障、速率限制閉鎖保護動作。
MARKVI邏輯塊如圖1所示。

圖1
XVIBM00邏輯塊具有HLTH1信號質量判斷功能,當信號為0時,邏輯塊閉鎖VIBTRP跳閘信號;當信號恢復時,VIBTRP功能激活,此時信號波動到跳閘值,保護會誤動作。邏輯塊無FLT2信號故障檢測功能,FLT2默認為0。
(1)當信號質量判斷HLTH1為0時或信號故障檢測FLT2為1時,閉鎖自動停機和跳閘保護。保護閉鎖后,故障處理完成后,人工進行測點保護投入。同時畫面增加“軸振保護閉鎖”聲光報警進行提示。
(2)增加信號升降速率限制,閉鎖自動停機和跳閘保護。必須設置合理的速率定值,避免實際振動高導致保護拒動。
(3)增加本特利3500系統“NOT OK”或“BYBASS”信號至MARKVI,閉鎖自動停機和跳閘保護。
此項邏輯優化,必須進行相關的試驗來驗證可行性。同時驗證功能:①是否已包含功能;②功能1是否與功能3重復。
方案2:增加軸振保護退出按鈕。
增加軸振保護點對點退出按鈕,并增加“軸振保護退出”聲光報警進行提示。按鈕供運行人員和熱控人員進行應急處理。
方案3:單點保護邏輯優化
(1)調研了省內各大電廠軸系振動保護邏輯情況:
廈門東部天然氣發電廠:軸系振動作為監視手段,不進入保護。
莆田天然氣發電廠:本軸承X,Y方向同時達到跳閘值時,保護動作。
大唐寧德電廠:本軸承X,Y方向其中1個達到報警值,另1個達到跳閘值,保護動作。
華電可門電廠:相鄰任一軸承報警值與本軸承跳閘值相與判斷。
福能鴻山熱電廠:任一軸承X,Y方向報警值與任一軸承X,Y方向跳閘值相與判斷。
(2)電力行業熱工自動化技術委員會2010年7月10日印發的《火電廠熱控系統可靠性配置與事故預控》,單點信號保護聯鎖系統可靠性優化中,第21項汽輪機軸振高信號原單點跳閘建議改為下列信號中任一項滿足時,將觸發緊急跳閘系統(ETS):
①相鄰任一軸承報警值和本軸承保護動作值進行“與”邏輯判斷。
②本軸承X(Y)向報警值和本軸承Y(X)向保護動作值進行“與”邏輯判斷。
小結:所調研的省內各大電廠軸振保護方式各有區別,但都沒有采取單點保護方式。
目前關于軸振保護方式,未查到有國家標準或規程,只有行業標準,行業標準建議對單點保護進行優化。可依據行業標準所建議的兩條內容,進行單點保護邏輯優化。
2.2軸系TSI探頭邏輯優化的具體方法
修改邏輯前的狀態是:軸系TSI探頭采用單點跳機方式(除軸向位移外),當檢測到信號為壞質量時,該點保護輸出被屏蔽;當信號恢復正常狀態時,邏輯自動恢復保護輸出功能。
修改邏輯后的狀態是:機組軸系TSI依然采用單點跳機方式(除軸向位移外),當檢測到信號為壞質量時,該點保護輸出被屏蔽并自鎖,生成一條報警信息,同時在畫面上該點的狀態指示燈亮起,如果需要解鎖,則需要故障排除后,在邏輯中解鎖。
具體邏輯優化見下:
2.2.1軸振邏輯優化
(1)優化前邏輯
當前軸振采用單點跳機方式,當檢測到信號為壞質量時,該點保護輸出被屏蔽;當信號恢復正常狀態時,邏輯自動恢復保護輸出功能。跳機邏輯(以3Y探頭為例)如圖2。

圖2
(2)優化后邏輯
軸振依然采用單點跳機方式,當檢測到信號為壞質量時,該點保護輸出被屏蔽并自鎖,生成一條報警信息,同時在畫面上該點的狀態指示燈亮起,如果需要解鎖,則需要故障排除后,在邏輯中解鎖。跳機邏輯(以3Y探頭為例)如圖3。

圖3
2.2.2差脹1和差脹2邏輯優化
(1)優化前邏輯
當前差脹1和差脹2采用單點跳機方式,當檢測到信號為壞質量時,該點保護輸出被屏蔽;當信號恢復正常狀態時,邏輯自動恢復保護輸出功能。差脹1和差脹2跳機邏輯如圖4。

圖4
(2)優化后邏輯
差脹1和差脹2依然采用單點跳機方式,當檢測到信號為壞質量時,該點保護輸出被屏蔽并自鎖,生成一條報警信息,同時在畫面上該點的狀態指示燈亮起,如果需要解鎖,則需要故障排除后,在邏輯中解鎖。差脹1和差脹2跳機邏輯如圖5。

圖5
2.2.3轉子膨脹(探頭補償型)邏輯優化
(1)優化前邏輯
當前轉子膨脹(探頭補償型)采用單點跳機方式,當a或b探頭檢測到信號為壞質量時,該點保護輸出被屏蔽;當信號恢復正常狀態時,邏輯自動恢復保護輸出功能。轉子膨脹跳機邏輯如圖6。

圖6
(2)優化后邏輯
轉子膨脹(a和b探頭補償型)依然采用單點跳機方式,當a 或b探頭檢測到信號為壞質量時,該點保護輸出被屏蔽并自鎖,生成一條報警信息,同時在畫面上該點的狀態指示燈亮起,如果需要解鎖,則需要故障排除后,在邏輯中解鎖。轉子膨脹跳機邏輯如圖7。

圖7
GE9FA機組軸系探測跳閘保護系統(TSI)是S109FA燃氣-蒸汽聯合循環電廠中的重要保護,通過對軸系TSI探頭邏輯的優化,避免了當軸系TSI探頭如軸振、差脹和轉子膨脹從故障狀態返回至正常值后,由于信號發生階躍變化,信號有可能出現較大幅度的變化,如果信號超過一定定值并經過延時,觸發跳閘信號的發生,減少不安全事件發生。
[1]中國華電集團公司.大型燃氣-蒸汽聯合循環發電技術叢書-綜合分冊.中國電力出版社,2009.
[2]發電廠熱工自動化技術叢書.燃氣輪機發電機組控制系統.中國電力出版社,2013,5.
[3]GE公司內部資料GEH-6421-Vol-Ⅱ.[MARKVIControlSystemGuide] VolumeⅡ.
TM621
A
1673-0038(2015)04-0118-03
2015-1-6
樊斌(1969-),男,工程師,大專,從事燃氣輪機熱工控制工作。