龔峻 戴一鳴 周東 楊建明
(1.江蘇國信揚州發電有限責任公司,江蘇揚州 225131;2.東南大學,江蘇南京 210096)
KMP300型磨煤機減速齒
輪箱行星齒輪軸承強度校核及改造方案研究
龔峻1戴一鳴1周東1楊建明2
(1.江蘇國信揚州發電有限責任公司,江蘇揚州225131;2.東南大學,江蘇南京210096)
KMP300型磨煤機減速齒輪箱的行星減速機構由太陽輪、三個均布行星齒輪、固定的內齒圈和作為輸出軸的行星架構成。此類型齒輪箱在發電廠制粉系統中作為HP型中速磨煤機的驅動裝置,使用過程中多次出現行星齒輪軸承損壞的故障。因此本文重點對該軸承設計的動靜載荷及預期壽命進行校核計算,以期找出該型齒輪箱軸承頻繁損壞的共性原因,從而從根本上消除該型齒輪箱存在的設計隱患。
磨煤機齒輪箱軸承動靜載荷校核改進方法
某火電廠2臺630MW鍋爐采用冷一次風正壓直吹式制粉系統,每臺鍋爐配置6臺HP1003型中速磨煤機,磨煤機配備Flender KMP300型齒輪箱,兩臺機組于2007年投入商運。Flender KMP300型齒輪箱采用螺旋傘齒輪、行星齒輪兩級減速傳動結構,由一對螺旋傘齒輪的嚙合完成齒輪箱的一級減速,然后通過齒形聯軸器將扭矩傳遞給行星減速機構完成二次減速,其行星齒輪原設計配置FAG 22326E1.C3軸承。該型齒輪箱自2011年以來陸續出現了多臺磨煤機齒輪箱軸承損壞問題,降低了機組運行可靠性,嚴重影響了運行安全。
為準確分析故障成因,并找出解決該型齒輪箱頻繁故障的解決方法,需首先對原制造廠所選FAG 22326E1.C3軸承受力情況及預期壽命進行校核計算。
1.1行星輪軸承受力分析
KMP300型減速齒輪箱的太陽輪與行星輪的傳動系統如圖1所示。其中,太陽輪齒數Za=17,內齒圈齒數Zb=103, 行星齒輪齒數Zc=43。
齒輪箱太陽輪與行星輪的受力如圖2所示。在輸入端轉速982rpm、驅動功率520kW下,輸入轉矩為



其中,i1為第一級螺旋傘齒輪速比,P為輸入功率(電動機額定功率kW),n為電機轉速。
行星輪圓周力:

行星輪徑向力:

根據以上各式,可得軸承所受徑向力為:

軸承所受軸向力為Fa=0。
1.2行星輪軸承的基本額定動載荷與預期壽命
軸承當量靜載荷:



軸承選型的基本額定動載荷按式[8]壽命因素hf計算,此處,hf:壽命因數;mf:力矩載荷因數;df:沖擊載荷因數;nf:轉速因數;Tf:溫度因數。
對于KMP300型減速箱,行星輪的載荷不大,故力矩載荷因數取fm=1.5;行星輪轉速為79rpm,轉速因數取 fn=0.772;軸承溫度不大于120K,溫度因數取 fT=1.0。
沖擊載荷因數與設備工作的平穩性有關,無沖擊或微沖擊機械fd=1.0~1..22,機床、內燃機、起重機等中等沖擊機械 fd=1.2~1.88,破碎機等強沖擊機械 fd≥1.8。磨煤機理論上屬于破碎機械,但與礦山破碎機械相比,沖擊小得多,故將磨煤機列為中等沖擊機械是恰當的。沖擊因數取值1.2時,據此計算得出原設計選型軸承的預期壽命為24500h,與我公司現場該型齒輪箱實際使用情況基本一致,約為3-4年時間,這也充分說明了我公司該型齒輪箱頻繁故障的真正原因,應該就是齒輪箱設計時選取的動載荷安全裕度不足。
圖3基于[8]給出了軸承的壽命因數與預期壽命間的對應關系。由圖3可見,軸承的預期壽命是壽命因數的二次函數。對于KMP300型齒輪箱,將已確定的參數代入式(6),求得壽命因數與軸承基本額定動載荷、實際動載荷及沖擊因數的關系

由式(7)可知,在沖擊因數一定時,軸承的選型設計,就是在給定的動載荷下,按預定的使用壽命,確定軸承的基本額定動載荷。對我公司磨煤機齒輪箱行星輪軸承的改造,就是要尋找滿足結構要求、基本額定動載荷強于FAG 22326E1.C3的軸承。
2.1軸承選型
對于我公司磨煤機齒輪箱的行星輪軸承改造,軸承壽命因數計算中,實際動載荷取167.15kN,沖擊因數取1.2,則式(7)改寫為

根據Flender KMP300型齒輪箱的內部結構,由于受到齒輪箱各傳動部件配合尺寸的限制,綜合考慮軸承靜載荷安全校核、太陽輪—行星輪傳動系統接觸強度、彎曲強度安全校核,以及內齒圈—行星輪傳動系統接觸強度、彎曲強度安全校核等因素,包括原設計選型軸承在內僅有四種規格軸承可供選用。
我們對原選用軸承和3個可選型號軸承進行了預期壽命計算,結果顯示:SKF產品目錄中,在行星輪軸承孔徑不大于300mm軸不大于150mm的情況下,FAG軸承系列中,沒有一款軸承的基本額定動載荷高于1250kN。僅22328-E1及同系列軸承的基本額定動載荷較現軸承大,預期壽命計算值比現軸承增加約68.2%。即FAG 22328-E1是改造唯一可選的軸承。
2.2可行性分析
本次行星輪軸承改造的可行性分析,著重點在于軸承軸和軸承孔的擴大。
現有行星架軸承軸的直徑為150mm,選用FAG 22328-E1是可行的。由齒輪箱結構示意圖推斷,行星輪內孔由現 φ280mm擴大到φ300mm 是可行的。如選用FAG 22328-E1軸承作改造,可相對延長行星輪軸承工作壽命16000h,能獲得一定程度的延壽作用。
由[1][2][3]分析已知,KMP300型齒輪箱行星輪軸承的基本額定靜載荷符合設計要求,但其基本額定動載荷偏小,壽命因數過低,故投運不足4年就陸續發生了多臺磨煤機齒輪箱失效故障,但至今仍有同類型齒輪箱保持正常運行,這表明失效故障的發生還與運行因素有關,科學調整磨煤機運行工況,也能有效延長齒輪箱的工作壽命。式(7)顯示,軸承的壽命因數與實際載荷和沖擊因數成反比。因此,要延長軸承工作壽命,一是盡可能降低磨煤機的沖擊載荷,避免加載力和給煤量不當造成磨煤機較大振動;二是合理分配各臺磨煤機的負荷,在制粉總電耗不增大的情況下,盡可能降低各臺磨煤機的實際載荷。
由此可見,通過磨煤機的參數調整和運行優化,也可以有效減緩軸承的壽命損耗。目前我公司根據磨煤機出力試驗以及鍋爐制粉系統實際運行狀況,已將原磨煤機設計最大出力60t/h優化為56t/ h,這樣既能保證機組正常帶負荷能力,又改善了磨煤機運行工況,對延長此型磨煤機齒輪箱工作壽命有一定的幫助。
(1)我公司二期工程HP1003型立式中速磨煤機,投運4年即發生齒輪箱行星輪軸承損壞事故,其根本原因是該軸承的額定動載荷安全裕量設計過小。因此對現軸承進行改造,對減緩軸承壽命損耗、延長工作壽期是必要的。
(2)齒輪箱行星輪軸承改造的強度可行性研究與論證,應著重于軸承軸及行星齒輪的內孔擴大方面,在行星輪軸承孔不大于300mm情況下,行星輪內孔擴大后輪轂強度經校核計算沒有問題,因此選用比原設計更大規格的FAG 22328-E1軸承是可行的。
(3)在現有行星齒輪上進行軸承改造,行星輪軸承孔不大于300mm情況下,采用FAG 22328-E1軸承是獲取延長工作壽命最大的唯一選擇,可有效減緩軸承壽命損耗,在現有運行方式下,預期工作壽命比原設計軸承增加16000h左右。
(4)對于既定磨煤機的齒輪箱,影響軸承工作壽命的主要因素是沖擊載荷和實際動載荷,通過磨煤機負荷和加載力的優化配置,可以減小沖擊和降低動載荷,進而延長軸承的工作壽命。我公司二期工程磨煤機減速箱行星輪軸承固有動載荷安全裕量太小,在行星輪內孔不大于300mm約束下,軸承改造只能減緩壽命損耗。為有效延長磨煤機減速箱軸承的工作壽命,在不影響機組正常帶負荷能力的前提下,可對二期工程磨煤機出力適當降低,以達到減小沖擊和降低動載荷目的,從而使磨煤機齒輪箱軸承壽命得到有效延長。
目前我公司已完成2臺KMP300型齒輪箱采用FAG 22328-E1作為行星輪軸承進行了改造,并投入運行約一年時間,設備運行工況穩定,當然實際改造延壽效果還有待于該設備的長期運行來檢驗。
[1]江蘇新中科技股份有限公司,KMP300齒輪箱行星齒輪軸承強度校核與改型方案,2013年5月.
[2]成大先主編.機械設計手冊(第2卷).第五版,化學工業出版社,2007. 11.
[3]日本精工株式會社.NSK滾動軸承技術手冊,2008.