陶文勇, 趙巧良, 徐文龍
(1.浙江工業職業技術學院,浙江 紹興 312000;2.浙江古越龍山紹興酒股份有限公司古越龍山酒廠,浙江 紹興 312000)
浙江某礦業有限公司年產108萬t礦石,采礦工藝為井下各分層采礦,經1.2 m3U型礦車(2 t)提升至+65水平,通過運輸至翻車機翻入礦倉。在礦石裝礦、提升、運輸過程中,所產生的振動會使礦車車底產生結垢現象,有時結垢較嚴重,約有30%~50%的垢底,嚴重影響礦車的裝載量。因此,必須進行及時有效的清底,以提高礦車的裝載率。
翻車機卸礦和清車為同一工序的2個崗位,并相互獨立,翻車工與清車工各司其職,目前該公司使用的是雙礦車旋轉式翻車機,其工作原理是:當2輛礦車進入翻車機時,翻車工用手推動曲柄連桿機構,使旋轉體定位鉤子脫開,曲柄下方的限位開關送電,電動機得電旋轉,通過傳動軸帶動翻車機旋轉。當翻車機旋轉至180°時,由于礦石重力的作用,礦車內的礦石自動落入礦倉內。當轉動到320°時,上限位開關失電,電機斷電,此時操作工用手拉動曲柄連桿機構復位,定位鉤子與旋轉體嚙合,卸礦操作一個循環結束。當操作工操作結束時,清車工需檢查礦車是否有結垢現象,決定是否清車清車操作步驟如下:首先打開水閥,往礦車內放水,目的是增加導電和滲透性,可以有效地避免火花的產生。其次是開手動四通閥給汽缸進氣,放下極板,最后利用凸輪控制器向極板輸送550 V直流電,此時清車開始,3 min左右結束,清車工經逆向操作一個循環結束,然后由翻車工把車底的結垢翻入礦倉內。見圖1~圖3。

1)該公司年產108萬t礦石,翻車工平均每天翻車約1800車,每次翻2車,則推拉曲柄連桿機構來回900次左右,勞動強度大。
2)清車工每次翻車后需及時觀察,根據實際情況作出判斷,手動氣閥控制氣缸連桿上下運動,難以實現遠程控制。
3)手動凸輪控制斷送電速度慢,容易造成拉弧現象,對操作者帶來不安全的因素。
4)由于手動控制用水量,通電時間憑清車工經驗,能源浪費比較嚴重。
5)由于翻車和清車為2個獨立的崗位,對礦車的結垢是否清車易產生矛盾,降低工作效率。
1)翻車工用手工無任何助力系統進行曲柄連桿機構操作卸礦,勞動強度大,且操作位置低,無法觀察車底結垢狀況,難以實現翻車和清底崗位的合并。
2)清車采用手動操作的步驟,操作繁瑣,憑主觀判斷,給水、送電的最佳時間難以把握,且效率低。
針對翻車和清車過程中存在的問題,把2個崗位合并為1個崗位,是否可以采用一種自動化的方法,實行遠程控制翻車和清車,科學設定供水、供風、通電及清車的最合理的時間呢?通過深入細致地分析,其結論是完全可以的。這里需要解決2個難題:1)解決曲柄連桿機構作往復運動的運力系統,且翻車工操作位置較低無法觀察礦車卸礦后的車底情況,這就需要對翻車工的操作位進行調整。2)解決清車過程中的給水、極板、送電并對通電的時間進行合理的設定。
如圖4、圖5所示,為了使翻車與清車2個崗位能合二為一,同時能實現遠程控制,根據現在情況,通過論證:計算出將翻車控制平臺抬高1.8 m,手動推桿用SC100-500氣缸代替,清車控制箱與翻車機控制合并,進行線路整合,但為了避免誤操作,控制回路相對獨立,其操作原理:翻車時,首先電源進入25D電控風閥,進風口打開,SC100-500氣缸充氣推動曲柄連柄機構工作,翻車機下限位閉合,使翻車機控制線路接通為下一步工作準備,同時定位鉤與旋轉體脫離,操作者按下啟動按鈕,旋轉體工作。第二步,當旋轉體工作,就要做好制動準備,當旋轉至320°時,翻車機上限位受旋轉體敲擊,使控制線路失電,25D電控風閥進風閥失電,回風閥打開,SC100-500氣缸收縮,曲柄連桿機構復位,定位鉤子與旋轉體嚙合,此時一個卸礦操作循環結束。
當翻車一個循環結束后,翻車工可以通過自己的觀察來決定是否清車,需要清車時翻車工只要按一下啟動銨鈕,則清車的各個順序、動作、時間按事先設定分3個階段進行。順序、時間、動作由3只時間繼電器控制。第一步:注水階段,按下啟動按鈕,第一只繼電器得電(設為15 s)同時25D風閥進氣口打開。2W025-06電子閥打開注水,中間繼電器KA1閉合,切斷翻車機控制線路電源。第二步:15 s后,時間繼電器KT1閉合,時間繼電器KT2通電工作(時間設為180 s),同時中間繼電器KA2得電工作,給直流接觸器控制回路供電,使直流接觸器吸合,向清車汽腳輸入550 V直流電,清車開始。第三步:回風階段,時間繼電器經180 s,使線路進入停電狀態,同時,回風閥打開,汽腳上升復位,整個清車過程結束,KA1中間繼電器失電,其常閉觸點復位,使翻車控制線路閉合。

根據前面的原理分析,進行分步實施。首先解決操作平臺的建造,便于翻車工在翻完初次礦石后能及時觀察到礦車的結垢情況,操作室制作成1 800 mm×1 400 mm×2 000 mm尺寸并比原操作位置高1 800 mm,作為翻車工的控制室。其次是解決曲柄連桿機構往復運動的機械力,再次是解決清車自動化的改造,當翻車工判斷需要清車時,則采用電動水閥、電動氣閥、直流接觸器,通過時間繼電器控制程序、時間、動作,只要翻車工一按電鈕即可完成整個順序。
通過對清車崗位實行全自動改進,并對翻車工崗位實行遠程控制,且清車工完全可以由翻車工兼任,具有操作簡單、安全,清車時供水、送電、清車時間事先設定,避免了清車工憑實際經驗操作,節約了能源,并減輕了翻車工長時間連續推拉曲柄連桿的操作勞動強度,通過清車自動化的改造,減少了企業的生產成本,極大地提高了全員的勞動生產率,為企業進一步發展作出了貢獻。
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