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3號汽輪機振動超標原因分析和解決辦法

2015-11-12 03:50:59秧未天津石化熱電部天津300271
化工管理 2015年15期
關鍵詞:汽輪機發電機振動

秧未(天津石化熱電部,天津 300271)

3號汽輪機振動超標原因分析和解決辦法

秧未(天津石化熱電部,天津 300271)

通過分析3號汽輪機檢修數據,并結合振動狀態監測結果,分析出3號汽輪機振動超標的原因,并提出解決辦法。

汽輪機;振動;聯軸器;瓢偏值

天津石化熱電部3號汽輪機原為武漢汽輪機廠CB25—90/ 41/13型單缸沖動抽汽背壓式汽輪機,因節能需要于2013年3月本體部分更換為杭州汽輪機廠B17-8.83/4.2(HGS71/40)型單缸反動式背壓汽輪機。該機自2013年3月底改造后試運以來,振動及#2瓦溫度一直超標,雖公司多次組織專家診斷、檢修處理、甚至發電機轉子在線做動平衡,效果仍然不佳,目前該機仍帶病運行。本文認真梳理3號汽輪機檢修數據并結合振動狀態監測結果,分析出振動超標的原因并提出解決辦法。

1 檢修數據分析

兩根轉子通過剛性聯軸器連接后,由于#2、3瓦處軸頸相距較近,考慮機械加工誤差,#3瓦揚度值應在0.10-0.15mm/m,而實測值為0.25 mm/m,可推斷出對輪端面出現了瓢偏。電機轉子較長而且較重,材質為優質碳鋼,汽輪機轉子較短且輕,材質為優質合金鋼,在相同外力作用下,顯然發電機轉子先受損。對輪直徑為610 mm,發電機對輪端面到#3瓦軸頸中心距離為650 mm,可估算出瓢偏值在10絲左右。

是什么力使發電機轉子在聯軸器處的軸頭發生彎曲、對輪端面瓢偏值超標呢?

在檢修中,取出下瓦檢查時,為了趕工期或為了省事,在不解開聯軸器螺栓的情況下,常在所修的軸瓦處將軸頸用天車吊起一定高度,然后將瓦取出。以檢修#4瓦為例,在#4瓦附近將大軸通過鋼絲繩用天車吊起時,由于兩個轉子為一剛性軸,則大軸將會以#1瓦為支點逐漸抬高,由相似三角形性質可求出#4瓦軸頸分別抬高50、40、30絲時,#2、3瓦軸頸的抬高值。計算過程如下:

設#1-#4瓦軸頸抬起值分別為h1、h2、h3、h4,則h1=0,

h2÷h3=2916÷(2916+1425)=0.67,

h2÷h4=2916÷(2916+1425+5760)=0.29,

當h4=50,40,30絲時,可求出h3、h4,見表1,單位均為絲(0.01mm)。

表1 各軸頸抬高值

#1、2、3瓦頂部間隙在0.35-0.60 mm,以上抬起值理論上可能。由于整根轉子自身重力作用會產生一定的靜彎曲,實際數值應偏小。但用天車起吊轉子,抬起值不好控制,極容易出現抬起值較大的情況。

從上表可以看出當#4瓦軸頸抬起某值時,會使#2、3瓦失去支撐作用,整根大軸的重量將由#4軸頸處的鋼絲繩和#1瓦承受,為方便計算,可將大軸簡化為一簡支梁,上部分別受各自轉子重量的均布荷載,發電機轉子重心在#3、4瓦重心間距的中點,汽輪機轉子的重心在#1、2瓦中心間距的中點。

P2=16t,P1=5.25t,

換算為牛頓有,P2=16×1000×9.8=156800N,P1=5.25×1000× 9.8=51450N,

∑MB=0有,2880×P2+(5760+1425+2916÷2)×P1=V1×(2916+ 1425+5760)

V1=(2880×156800+8643×51450)÷(2916+1425+5760)= 88730 N,

整根轉子最薄弱點在發電機轉子對輪根部,該處軸頸直徑為270mm,距#1瓦中心4058mm,該截面與#1瓦間轉子受自重均布荷載作用。取該橫截面形心O為矩心,發電機轉子聯軸器(含軸頭、螺栓、螺母)質量為492Kg,由靜力平衡方程

∑Mo=0有,M=V1×4.058-51450×(4.058÷2)=88730×4.058-(51450+492×9.8)×2.029=245891N·m

該處圓的抗彎截面模量WZ=(π·d3)÷32=(3.14×0.273)÷32= 1.93×10-3,

該橫截面上的彎曲應力為

δ=M÷WZ=245891÷(1.93×10-3)=127MPa

查閱廠家資料,轉子材質為優質碳鋼,其基本許用應力值為140 MPa,計算出該截面的彎曲應力小于基本許用應力值,為什么還會出現變形呢?

以下原因仍可能使該軸頸變形:

(1)#3機發電機轉子曾于2004年返武漢汽輪發電機廠檢修軸頸,原廠家發現聯軸器端面瓢偏值嚴重超標、達22絲,自聯軸器根部,軸頭出現彎折。經電廠專業人員確認后廠家加工端面使瓢偏值正常。該截面出現過變形,強度降低。

(2)各瓦及軸承座油檔間隙較小,頂部間隙為20絲左右。當#4瓦處軸頸抬起過高時,會使轉子在#3瓦軸承座油檔處受阻力,加大計算截面處的應力,使其超出許用應力而受損。

(3)軸頸加工時留下傷痕或材料自身存在缺陷,均會使截面強度降低。

聯軸器瓢偏值超標后,以其為基準找兩轉子中心,雖對輪中心對正很好,兩轉子中心仍會偏差較大。

2 #3機運行狀況

2014年4月29日,#3機檢修后啟動,代負荷后#4瓦水平振動升高、最大達6絲、垂直振動也達4絲,#1瓦軸振在50μm以下,#2瓦溫度88℃。

5月8日,發電機轉子在線做動平衡。做完動平衡后,#4瓦水平振動下至3絲,#1瓦軸振上升到98μm,而且低負荷時可達102μm,#2瓦溫度也上升至93℃左右。8月9日,#1高調門伺服閥故障,不得不關停該閥、開大其余閥門,機組#1瓦軸振下降至53μm,#2瓦溫度也下降至88℃左右,目前該機以此狀態運行。

振動頻譜以1倍頻為主,為中心不正特征。

機組長期以此狀態運行,會加大轉子疲勞受損,縮短其使用壽命。

3 振動原因分析

從檢修數據和振動特征綜合分析,判斷該機組振動異常的原因是轉子中心不正,而聯軸器找中心時外圓和張口均在2絲以內,造成轉子中心不正的主要原因是聯軸器端面產生瓢偏。

4 解決辦法

(1)#3機應安排一次檢修,檢查各瓦正常后,測量發電機轉子聯軸器端面瓢偏值,如其超標,應判定為聯軸器軸頭又發生彎曲。可嘗試加工專用測量工具,聯軸器找正時,端面找正以# 3瓦軸頸為基準找汽輪機聯軸器端面,外圓找正以汽輪機聯軸器為基準找發電機#3瓦處軸頸外圓,找好中心后,在對輪張口處加合適的不銹鋼墊片后上緊對輪螺栓。由于測量精度受專用工具剛度影響較大,能否成功難以斷定。最徹底的解決辦法是轉子返廠進行精密測量后加工聯軸器端面,使瓢偏值正常,再做動平衡。按以上處理后,聯軸器螺栓孔需重絞,并重配螺栓。

(2)應修訂檢修規程,加入以下規定:對于剛性或半撓性汽輪發電機轉子,聯軸器螺栓未解開時,嚴禁抬起轉子聯軸器遠端的軸頸。

5 結語

#3汽輪機于10月初停運檢修,測出發電機轉子對輪瓢偏值達12絲,發電機轉子返廠檢修后,機組各瓦振動達到優秀標準。

[1]陳維新.工程力學[M].北京:高等教育出版社,1997.

秧未,高級工程師,本科,現從事熱電廠設備管理工作。

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