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轉(zhuǎn)爐“留渣+雙渣”少渣煉鋼工藝實(shí)踐

2015-12-04 07:15:36李偉東楊明何海龍劉鵬飛喬冠男
鞍鋼技術(shù) 2015年5期
關(guān)鍵詞:工藝

李偉東 ,楊明 ,何海龍 ,劉鵬飛 ,喬冠男

(1.鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠,遼寧 鞍山 114021;2.鞍鋼股份有限公司科技質(zhì)量部,遼寧 鞍山 114021)

少渣煉鋼是指轉(zhuǎn)爐冶煉總渣量極少化的一種煉鋼工藝。少渣煉鋼一般加入渣料的主要目的是保護(hù)爐襯、覆蓋鋼液、減少金屬噴濺,而不再是為了脫P(yáng)、脫S,因此少渣煉鋼的前提條件是鐵水必須經(jīng)過預(yù)處理。目前常用的少渣煉鋼工藝有兩種,一種是鐵水預(yù)處理脫硅、脫磷、脫硫的三脫處理,然后轉(zhuǎn)爐冶煉;另一種是轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法冶煉,這兩種少渣煉鋼工藝均需對鐵水預(yù)處理或轉(zhuǎn)爐進(jìn)行較大的設(shè)備改造才能夠?qū)崿F(xiàn),因此在推廣上受到一定的限制。轉(zhuǎn)爐“留渣+雙渣”工藝不僅能夠降低轉(zhuǎn)爐冶煉渣量和鋼鐵料消耗,降低生產(chǎn)成本,而且不需要進(jìn)行設(shè)備改造就能實(shí)現(xiàn),同時能夠?yàn)橐睙挼土卒撎峁┍U希瑥亩鴶U(kuò)大低磷鋼品種范圍,

2001年,新日鐵開發(fā)的MURC轉(zhuǎn)爐雙渣工藝工業(yè)試驗(yàn)取得成功,但相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)報(bào)道較少。2012年,首鋼開發(fā)成功SGRS轉(zhuǎn)爐“留渣+雙渣”工藝,在首鋼遷鋼公司和首秦公司推廣,也取得了較好的效果。鞍鋼2013年開始開發(fā)轉(zhuǎn)爐 “留渣+雙渣”工藝,通過工業(yè)試驗(yàn),逐步掌握了相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù),并陸續(xù)應(yīng)用在各噸位轉(zhuǎn)爐上。本文主要以鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠180 t轉(zhuǎn)爐為例,介紹鞍鋼開發(fā)的“留渣+雙渣”工藝相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)。

1 轉(zhuǎn)爐“留渣+雙渣”工藝簡介

1.1 新日鐵MURC工藝概述

MURC工藝流程如圖1所示。該工藝將轉(zhuǎn)爐冶煉分為2個階段,在第1階段主要進(jìn)行脫硅、脫磷,結(jié)束后倒出部分爐渣,然后進(jìn)行第2階段吹煉,吹煉結(jié)束后出鋼,但將爐渣保持在爐內(nèi),下一爐在爐內(nèi)留渣情況下裝入廢鋼、鐵水,然后進(jìn)行第1和第2階段吹煉,并以此循環(huán)往復(fù)[1]。

1.2 首鋼SGRS工藝概述

SGRS工藝流程見圖2。遷鋼公司和首秦公司采用的氧氣轉(zhuǎn)爐“留渣+雙渣”煉鋼工藝主要包括以下環(huán)節(jié):

(1)轉(zhuǎn)爐冶煉結(jié)束出鋼后將爐渣留在爐內(nèi);

(2)采用濺渣護(hù)爐將部分爐渣濺至爐襯表面加以固化,再補(bǔ)加一定量的石灰、白云石對爐底液態(tài)渣進(jìn)行固化;

(3)爐渣固化情況確認(rèn)后裝入廢鋼、鐵水;

(4)進(jìn)行第1階段吹煉(脫磷階段),結(jié)束后倒出爐內(nèi)60%左右爐渣;

(5)進(jìn)行第2階段(脫碳階段)吹煉,結(jié)束后出鋼,但將爐渣留在爐內(nèi),進(jìn)入下爐次冶煉,并以此循環(huán)往復(fù)[2]。

1.3 轉(zhuǎn)爐“留渣+雙渣”煉鋼工藝的關(guān)鍵技術(shù)

從MURC和SGRS兩種工藝的對比可以看出,核心均是采用“留渣+雙渣”工藝,原理均是利用轉(zhuǎn)爐冶煉前期溫度低這一有利于脫磷的反應(yīng)熱力學(xué)條件,將上爐終渣(由于溫度高已基本不具備脫磷能力)用于下爐吹煉初期(由于溫度低,爐渣重新具備脫磷能力)進(jìn)行脫磷,并在溫度上升至對脫磷不利之前,將爐渣部分倒出,然后加入少量渣料造渣進(jìn)行第2階段吹煉(可進(jìn)一步脫磷)[2]。兩者的不同在于SGRS工藝是在MURC工藝基礎(chǔ)上,為了保證兌鐵安全性,增加了液態(tài)渣的固化確認(rèn)環(huán)節(jié)。

從目前的公開報(bào)道看,首鋼針對SGRS工藝在脫磷階段爐渣流動性控制、氧槍槍位、供氧速率控制以及對爐渣的固化確認(rèn)技術(shù)方面進(jìn)行了較全面的研究和實(shí)踐,但對其他關(guān)鍵技術(shù)的報(bào)道極少,例如脫磷期脫磷率不穩(wěn)定、過程放渣困難、放渣過程渣鐵分離不徹底、脫碳期的爐渣返干嚴(yán)重等技術(shù)難題。

2 轉(zhuǎn)爐“留渣+雙渣”工藝實(shí)踐

2014年3月以來,鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠在180 t轉(zhuǎn)爐上進(jìn)行了轉(zhuǎn)爐”留渣+雙渣“工藝實(shí)踐。

2.1 留渣及爐渣固化工藝

上爐出鋼后,先倒渣,然后根據(jù)爐渣情況進(jìn)行爐渣改質(zhì),濺渣護(hù)爐,加少量輕燒白云石、加廢鋼稠渣,然后兌鐵。

先倒渣的目的是保持爐內(nèi)渣量恒定,便于縮短濺渣護(hù)爐時間,并固化脫磷期初始條件,穩(wěn)定脫磷期操作,通過控制倒渣過程轉(zhuǎn)爐傾翻角度控制爐內(nèi)渣量。爐渣改質(zhì)采用含C和MgO的專用濺渣劑進(jìn)行,根據(jù)爐渣狀態(tài)調(diào)整加入量,爐渣過氧化情況下適當(dāng)提高加入量。在鐵水硅含量較高時,濺渣護(hù)爐過程加輕燒白云石稠渣,或在濺渣護(hù)爐結(jié)束后加入輕燒白云石,通過搖爐處理使輕燒白云石與熔渣充分作用。此操作不僅能夠固化爐渣,還能提高脫磷期爐渣堿度,但須控制加入量,180 t轉(zhuǎn)爐控制加入量不超過2 t,否則影響脫磷期爐渣流動性,從而影響脫磷率。

2.2 爐渣流動性控制及高效脫磷工藝

脫磷期爐渣中含有一定的P2O5,同時為了快速倒出足夠的脫磷渣,堿度不易過高,這些因素對脫磷不利,經(jīng)過工業(yè)實(shí)踐逐步形成了如下控制工藝。

脫磷期堿度控制在1.2~1.6。主要依靠兌鐵前加入輕燒白云石調(diào)整,如果鐵水硅含量過高,輕燒白云石加入量超過2 t,則采用部分或全部活性石灰替代,控制渣料加入量不過高有利于脫磷期快速形成利于倒渣的泡沫渣。脫磷期吹氧開始后,盡量不加入輕燒白云石和白灰等造渣料。脫磷期供氧和槍位操作如圖3所示。

其中頂吹供氧強(qiáng)度、底吹氣體攪拌強(qiáng)度均按上限控制,目的是加強(qiáng)熔池的攪拌,促進(jìn)渣鐵界面磷的傳輸,提高渣中磷的分配比。

槍位操作按低-高控制,前期低槍位快速脫硅,快速提高溫度達(dá)到快速成渣,放渣前高槍位操作,配合礦石加入,提高渣中FeO,從而乳化爐渣,便于放渣操作的順利進(jìn)行。

采用該技術(shù)后,在鐵水磷含量平均0.075%前提下,放渣時刻磷含量一般控制在0.025%~0.040%。脫磷期脫磷率的分布如圖4所示,由圖4可以看出,脫磷率最高約達(dá)65%。

2.3 快速足量放渣及渣鐵分離工藝

脫磷期吹煉4~6 min,選擇爐渣活躍時倒?fàn)t放渣,抬槍后,首先采用氮?dú)獯祾咴妫龠M(jìn)渣鐵分離,吹掃時間控制在1~3 min,吹掃槍位控制在4~6 m,待渣成塊甩出后開始倒渣。倒渣要求一步即將爐體傾動至75°~80°,然后緩慢搖爐至近乎水平位置開始放渣。要求爐渣盡可能多放,控制爐內(nèi)殘?jiān)啃∮?/4。

為能夠快速足量倒渣,傾翻檔位控制要保證80°以內(nèi)時 2 檔以上速度(1 min/周)不停頓,80°以上按1檔速度(2 min/周)控制,每次停頓時間控制在3~5 s,直至爐渣放凈。

采用氮?dú)獯祾吆螅旁鼤r刻爐渣中TFe含量顯著降低,渣中TFe含量平均為22.12%,基本達(dá)到冶煉終渣的TFe水平;而未采用氮?dú)獯祾郀t次,渣中TFe含量達(dá)到了41.36%。因此,放渣時刻不采用氮?dú)獯祾邔︿撹F料消耗的影響較大。

2.4 爐渣返干控制及終渣FeO控制工藝

足量放渣導(dǎo)致脫碳期硅含量極低,易發(fā)生爐渣返干現(xiàn)象。由于出鋼結(jié)束要先進(jìn)行倒渣,因此要控制終渣FeO含量不過高,從而降低鐵耗。

脫碳期操作如圖3所示。槍位按高-低控制,供氧強(qiáng)度按低-高控制,前期高槍位、相對低的供氧強(qiáng)度,提高渣中FeO含量,防止?fàn)t渣返干,后期低槍位、高供氧強(qiáng)度促進(jìn)脫碳,降低終渣FeO含量,降低鐵耗[3]。

造渣料采用分批加入方式,在吹煉開始即加入鐵礦石等含鐵化渣劑以提高渣中FeO含量,防止?fàn)t渣返干,根據(jù)化渣情況可加入2~3批。控制每批加入量不過大,但須在高槍位控制階段加完。第一批加入:活性白灰40%、輕燒白云石40%、鐵礦石30%;第二批加入:活性白灰30%、輕燒白云石30%、鐵礦石40%;第三批加入:活性白灰30%、輕燒白云石30%、鐵礦石30%。冶煉終點(diǎn)前及時降槍,控制拉碳時間大于3 min,降低終渣FeO含量或采用底吹后攪工藝降低終渣FeO含量。

實(shí)踐認(rèn)為,為了保護(hù)爐襯、覆蓋鋼液、減少金屬噴濺幾率,脫碳期渣料加入總量應(yīng)不低于40 kg/t鋼,且控制終渣MgO含量在8%~12%。

2.5 “留渣+雙渣”快速生產(chǎn)工藝

“留渣+雙渣”工藝與常規(guī)煉鋼工藝相比,增加了放渣操作時間,為了不降低產(chǎn)能,不影響 “轉(zhuǎn)爐—精煉—連鑄”工序周期匹配,必須加快“留渣+雙渣”工藝過程,對此采取了以下主要措施:

(1)出鋼結(jié)束先倒渣,減少爐內(nèi)渣量,同時對爐渣改質(zhì),從而縮短濺渣時間;

(2)放渣時控制氮?dú)獯祾邥r間在1.5 min以內(nèi),采用放渣一步到位,縮短放渣時間;

(3)控制脫碳期軟吹時間在4 min以內(nèi),提高冶煉總過程的供氧強(qiáng)度,縮短吹氧時間。

3 轉(zhuǎn)爐“留渣+雙渣”工藝對經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的影響

2014年3月份以來,鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠全面推廣應(yīng)用“留渣+雙渣”工藝,其中3~7月實(shí)施比率達(dá)到了18.6%,熔劑消耗、鋼鐵料消耗顯著降低,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。以三工區(qū)180 t轉(zhuǎn)爐為例,闡述該工藝實(shí)施后對經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的影響。

3.1 熔劑消耗

據(jù)測算,煉鋼爐渣溫度從1 680℃降低至1 350℃時,脫磷反應(yīng)平衡常數(shù)可大幅度增加6個數(shù)量級以上[2]。“留渣+雙渣”工藝就是利用這個原理,使得上一爐的爐渣留渣固化后,在脫磷期重新獲得脫磷能力,從而降低了冶煉渣料消耗。采用“留渣+雙渣”工藝爐次與同期未采用此工藝的爐次熔劑消耗的對比如表1所示。由表1可以看出,石灰單耗降低15.2 kg/t,輕燒單耗降低5.6 kg/t。

表1 兩種工藝的熔劑消耗對比 kg/t

3.2 鋼鐵料消耗

采用氮?dú)獯祾叩脑F分離技術(shù)可以將放渣時刻渣中的TFe含量降低到22%左右,與冶煉終渣TFe含量(平均21.66%)相當(dāng),減少了倒渣時金屬料的損失;冶煉終點(diǎn)僅倒出少量爐渣,避免了爐內(nèi)剩鋼的流失,降低了鋼鐵料的損失。采用“留渣+雙渣”工藝爐次與同期未采用此工藝的爐次鋼鐵料消耗約降低1.53 kg/t。

3.3 氮?dú)庀?/h3>

采用氮?dú)獯祾咴娴脑F分離工藝平均吹掃時間1.5 min,采用先倒渣再濺渣的工藝濺渣時間縮短0.8 min,每爐鋼吹氮時間增加0.7 min,折算每噸鋼增加氮?dú)庀募s2.1 m3。

3.4 煤氣回收量

過程放渣中斷吹氧,導(dǎo)致煤氣回收時間縮短約2 min,折算影響噸鋼煤氣回收量為12.7 m3。

3.5 冶煉周期

采用“雙渣+留渣”工藝后,與常規(guī)單渣工藝相比,冶煉終點(diǎn)先倒渣及爐渣改質(zhì)使得濺渣護(hù)爐時間縮短,同時由于前期放渣,后期脫磷率較為穩(wěn)定,取消了非低磷鋼爐次冶煉終點(diǎn)等樣操作,縮短了等樣時間。但增加放渣時間且由于脫碳初期軟吹時間長,造成累計(jì)吹氧時間增加。

兩種工藝熔煉時間的對比如表2所示。由表2可以看出,“留渣+雙渣”工藝平均增加冶煉時間4.24 min。因此需根據(jù)生產(chǎn)節(jié)奏調(diào)整實(shí)施爐次,控制實(shí)施比率,減少對生產(chǎn)順行及產(chǎn)量的影響。

3.6 綜合效益分析

在生產(chǎn)時間充裕或產(chǎn)能低時采用 “留渣+雙渣”工藝,降低對產(chǎn)量的影響。經(jīng)統(tǒng)計(jì),在不考慮產(chǎn)量因素前提下,“留渣+雙渣”工藝與常規(guī)單渣法煉鋼工藝相比較,熔劑消耗降低9.78元/t鋼,鋼鐵料消耗降低3.54元/t鋼,氮?dú)獬杀驹黾?.42元/t鋼,煤氣回收成本增加0.71元/t鋼,合計(jì)成本降低12.19元/t鋼。

表2 兩種工藝轉(zhuǎn)爐操作時間的對比 min

4 結(jié)論

(1)開發(fā)了留渣及爐渣固化技術(shù)、爐渣流動性控制及高效脫磷技術(shù)、快速足量放渣及渣鐵分離技術(shù)、爐渣返干控制及終渣FeO控制等轉(zhuǎn)爐“留渣+雙渣”工藝相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù),解決了脫磷期脫磷率不穩(wěn)定、過程放渣困難、放渣過程渣鐵分離不徹底、脫碳期的爐渣返干嚴(yán)重等技術(shù)難題。

(2)采用“留渣+雙渣”工藝后,縮短了濺渣護(hù)爐、等樣時間,但增加了放渣和吹氧時間,導(dǎo)致平均冶煉時間比常規(guī)單渣法增加4.24 min,因此應(yīng)合理匹配“轉(zhuǎn)爐—精煉—連鑄”周期,控制轉(zhuǎn)爐“留渣+雙渣”工藝實(shí)施比率,避免影響產(chǎn)量。

(3)鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠全面推廣應(yīng)用“留渣+雙渣”工藝,實(shí)施比率達(dá)到了18.6%,實(shí)施爐次熔劑、鋼鐵料等成本降低12.19元/t鋼。

[1] Ogawa Y,Yano M,Kitamura S,et a1.Development of the Continuous Dephosphorization and Decarburization Process U-sing BOF[J].Tetsu-to-Hagane,2001,87(1):21-25.

[2] 王新華,朱國森,李海波,等.氧氣轉(zhuǎn)爐“留渣+雙渣”煉鋼工藝技術(shù)研究[J].中國冶金,2013,23(4):41-44.

[3] 蔣曉放,陳兆平.寶鋼轉(zhuǎn)爐少渣煉鋼的實(shí)踐 [J].寶鋼技術(shù),2013(1):8-12.

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