蘇福彬 張 偉(福建龍巖煙草工業(yè)有限責任公司,福建 龍巖 364021)
RC-80葉絲回潮是干冰膨脹線一道重要工序,其工藝任務是將膨脹后的煙絲降溫回潮到特定水分,以保證煙絲的內(nèi)在質(zhì)量及提高煙絲的耐加工性。中國煙草科技工作者對滾筒增溫增濕等加工參數(shù)與產(chǎn)品感官質(zhì)量和化學成分的影響關(guān)系已做了相關(guān)的研究[1-3]。其中,含水率的控制效果對制絲的內(nèi)在品質(zhì)具有重要作用[4-6]。在實際生產(chǎn)過程中,RC-80葉絲回潮入口煙絲溫度高、造碎量大、粘絲和濕團量多,影響了煙絲的出口水分穩(wěn)定性。前人已對干冰線RC-80葉絲回潮機進行了實用性研究,如RC-80葉絲回潮機的改造研究[7]、關(guān)于 CO2膨脹葉絲生產(chǎn)線回潮系統(tǒng)的改進[8]、RC-80再回潮筒穩(wěn)壓凈水系統(tǒng)的改進[9]、葉絲回潮過程加水比例對膨脹絲整絲率的影響[10],但這些均是在程序控制上進行改進,提高煙絲出口水分的穩(wěn)定性,并未對滾筒粘絲和濕團進行深入研究。為此,可在回潮滾筒入口前的冷卻皮帶增加可變頻的低風壓吹風設備,以及對滾筒內(nèi)部導流板進行優(yōu)化改造,以解決RC-80葉絲回潮入口煙絲溫度高、造碎量大、粘絲和濕團量多的問題,改善產(chǎn)品的加工質(zhì)量。
目前中國膨脹煙絲生產(chǎn)線葉絲回潮系統(tǒng)大多引用美國AIRCO公司模式的回潮設備,行業(yè)內(nèi)簡稱RC-80。其工作過程如圖1所示,煙絲由冷卻振槽1、BC-72冷卻皮帶機2和BC-73冷卻皮帶機3進行預降溫,然后煙絲從進料斗4送入筒體5內(nèi),依靠自重及筒體4°傾角和導流板的作用,隨著筒體旋轉(zhuǎn)向出料端移動。由壓縮空氣引射的霧化水,在筒體內(nèi)部分3個區(qū)共12個噴嘴對物料進行噴射,使物料回潮降溫。裝在出料罩上的排潮風機6,從筒內(nèi)抽走少量的空氣,使筒內(nèi)形成負壓,以免霧化的水外溢。為防止煙絲從冷卻振槽和冷卻皮帶經(jīng)過時,只有與大氣進行熱交換的煙絲表面溫度降低,以及煙絲水分散失過大,對冷卻振槽和冷卻皮帶采取了密閉設計。
以龍巖煙草工業(yè)有限責任公司的RC-80葉絲回潮系統(tǒng)為例,雖然在回潮前采用了密閉的冷卻振槽和冷卻皮帶進行預降溫,并根據(jù)多年的使用經(jīng)驗,對RC-80葉絲回潮機的噴嘴霧化進行調(diào)節(jié),對控制程序進行優(yōu)化。但在實際生產(chǎn)運行過程中,RC-80葉絲回潮系統(tǒng)在使用時還是存在著煙絲造碎量大、滾筒粘絲量多,煙絲濕團、濕球嚴重,煙絲的填充值較低的問題。根據(jù)多次的試驗數(shù)據(jù)以及現(xiàn)場觀察,造成RC-80葉絲回潮系統(tǒng)此種問題的原因分析如下:

圖1 RC-80葉絲回潮系統(tǒng)Figure 1 Humidition of tobacco system
(1)滾筒前的入口煙絲溫度高,根據(jù)多次試驗測得,煙絲溫度可達65℃。RC-80葉絲回潮機是給高溫膨脹后的煙絲加水增濕回潮,煙絲溫度高將直接導致回潮筒體內(nèi)冷凝水的產(chǎn)生,造成煙絲濕團,粘絲量增加,同時也降低了膨脹煙絲的填充值[11]。
(2)滾筒內(nèi)導流板垂直于筒壁,設計不合理。垂直于筒壁的導流板使得膨脹后含水率低的葉絲在回潮滾筒內(nèi)被拋起較高的角度后落下,增大了葉絲造碎;同時因煙絲需運行至滾筒“12”點鐘時(以滾筒順時針旋轉(zhuǎn)沿煙絲出料方向看)才能完全地掉落,因此水能穿透煙絲,直接噴射至滾筒壁,煙絲濕球產(chǎn)生量加大[12,13]。
針對RC-80葉絲回潮系統(tǒng)煙絲造碎量大、滾筒粘絲量多,煙絲濕團、濕球嚴重,煙絲填充值較低的問題,對RC-80葉絲回潮系統(tǒng)進行優(yōu)化設計改造。
(1)如圖2所示,在冷卻皮帶BC-72和BC-73之間的搭接處下部增加一臺可變頻的低風壓吹風設備,該風機固定于地面,風機的功率1.5kW,轉(zhuǎn)速1 450r/min,全壓590Pa,流量3 500m3/h,其結(jié)構(gòu)見圖3,其中風量及風壓根據(jù)現(xiàn)場過料情況進行預調(diào)試,調(diào)試的結(jié)果取決于:① 進滾筒5前的煙絲溫度;② 選取的風量需使煙絲平穩(wěn)、較均勻地進入下游設備。當高溫的膨脹煙絲從冷卻皮帶BC-72落至BC-73時,風機轉(zhuǎn)子上的葉片帶動由機殼的中心進入的空氣高速運動,離心力使空氣在漸開線形狀的機殼內(nèi),沿著漸開線流向風機出口,吹向高溫的膨脹煙絲,增強了與煙絲的對流換熱,經(jīng)換熱后的熱氣經(jīng)冷卻皮帶機BC-73上方的除塵管抽走,達到冷卻膨脹煙絲的效果,解決了入口煙絲溫度高的問題,同時也提高了煙絲的填充值;

圖2 改造后的RC-80葉絲回潮系統(tǒng)Figure 2 The humidition of tobacco system after the renovation

圖3 風機結(jié)構(gòu)放大圖Figure 3 The Wind turbine structure drawing of partial enlargement
(2)如圖4所示,由于滾筒內(nèi)導流板垂直于筒壁,使得膨脹后含水率很小的葉絲被拋起較高的角度后又落下,增加了加水直接噴射至筒壁而產(chǎn)生濕球,同時也增大了葉絲造碎,造碎的煙絲容易粘附在滾筒壁上造成粘絲過多。因此本試驗提出對滾筒內(nèi)部的導流板結(jié)構(gòu)進行了優(yōu)化改造(見圖5)。據(jù)試驗得知:滾筒轉(zhuǎn)動時,筒內(nèi)翻滾的物料主要集中在筒底部和一側(cè)(滾筒逆時針轉(zhuǎn)動時,物料主要集中在筒底部和右側(cè);順時針轉(zhuǎn)動時,物料主要集中在筒底部和左側(cè))。以滾筒順時針旋轉(zhuǎn)(沿煙絲出料方向看)為例,將導流板垂直于筒壁改造成導流板在滾筒“11點鐘”時垂直于筒壁,也就是當滾筒旋轉(zhuǎn)至“11點鐘”時,煙絲能垂直落下,避免了煙絲被過度翻轉(zhuǎn)而造成造碎。并且滾筒內(nèi)的所有導流板內(nèi)側(cè)開口,與筒壁均設有3.5cm的縫隙,以便筒壁膨脹煙絲落下,以免噴嘴加水回潮時直接噴到筒壁而產(chǎn)生濕球/掛壁。

圖4 改造前的葉絲回潮筒導流板結(jié)構(gòu)Figure 4 The deflector structure before the renovation of the humidition of tobacco cylinder

圖5 改造后的葉絲回潮導流板結(jié)構(gòu)Figure 5 The deflector structure after the renovation of the humidition of tobacco cylinder
改進后的RC-80葉絲回潮系統(tǒng),由于在進入RC-80葉絲回潮機前的冷卻設備增加低風壓吹風設備,使得進入回潮機前的煙絲溫度降低至40℃,很好地解決了冷凝水在回潮滾筒內(nèi)部的產(chǎn)生,以致減少了粘絲量;而對回潮滾筒內(nèi)部導流板的改造,更進一步地解決了煙絲的造碎及煙絲濕球/掛壁的產(chǎn)生。在生產(chǎn)過程中,通過對RC-80葉絲回潮系統(tǒng)優(yōu)化改造后的多批次數(shù)據(jù)測量,回潮滾筒粘絲及濕團重量由優(yōu)化改造前的13kg/批降至為9kg/批,碎絲率由之前的4.2%降至2.8%,煙絲的填充值增加了0.3g/cm3,應用結(jié)果表明,此次的RC-80葉絲回潮系統(tǒng)優(yōu)化改造,對減少煙絲的造碎,降低粘絲和濕團量是有效的,達到了改善產(chǎn)品質(zhì)量,降低煙絲損耗的目的。鑒于此,龍巖煙草工業(yè)有限責任公司將此成果應用在制絲車間加香工序上加以推廣使用,也取得了良好的效果。
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