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催化裂化煙氣脫硝模塊優(yōu)化

2015-12-21 08:37:22張賀強(qiáng)青島石油化工有限責(zé)任公司山東青島266043
化工管理 2015年8期
關(guān)鍵詞:催化裂化煙氣催化劑

張賀強(qiáng)(青島石油化工有限責(zé)任公司,山東 青島 266043)

隨著國家環(huán)境污染治理力度的不斷加強(qiáng),國內(nèi)各煉油公司積極承擔(dān)起節(jié)能減排的重任,煉廠內(nèi)催化裂化煙氣達(dá)標(biāo)排放問題,日益引起多方關(guān)注,企業(yè)為了適應(yīng)國家新的污染物排放要求,加大投資力度,新增和改造了催化裂化煙氣脫硫脫硝裝置,但實(shí)際運(yùn)行中,由于各種原因,脫硝反應(yīng)模塊不同程度存在反應(yīng)溫度與設(shè)計(jì)偏差較大問題,為了更好的達(dá)到最佳脫硝反應(yīng)條件,本文對某脫硫脫硝裝置脫硝模塊提出一些優(yōu)化方案,以期取得較好脫硝效果。

1 裝置概況

青島某煉油廠新增一套140萬噸/年催化裂化煙氣脫硫脫硝裝置,其主要設(shè)施有余熱鍋爐、脫硝反應(yīng)、除塵脫硫和廢水處理等單元,采用寧波院和撫順研究院煙氣脫硫脫硝技術(shù),該裝置于2014年5月開始施工建設(shè),并于當(dāng)年12月30日開工正常,外排煙氣中二氧化硫、氮氧化物和粉塵均達(dá)到國家和地方排放標(biāo)準(zhǔn)。

該裝置實(shí)施后,催化裂化裝置煙氣NOX設(shè)計(jì)排放量可由729.12噸/年減少到73.92噸/年,每年可減排NOX約655.20噸。

2 脫硝模塊

2.1 脫硝反應(yīng)原理

本工程采用選擇性催化還原法(SCR)脫硝技術(shù)。SCR脫硝技術(shù)是指在催化劑的作用下,還原劑(液氨)與煙氣中的氮氧化物反應(yīng)生成無害的氮和水,從而去除煙氣中的NOX。選擇性是指還原劑NH3和煙氣中的NOX發(fā)生還原反應(yīng),而不與煙氣中的氧氣發(fā)生反應(yīng)。主要化學(xué)反應(yīng)方程式包括:

圖(1):脫硝反應(yīng)原理圖

2.2 脫硝工藝流程

來自催化裂化的煙氣經(jīng)余熱鍋爐進(jìn)入脫硝反應(yīng)器進(jìn)行脫硝處理。本煙氣脫硝單元主要由氨氣供應(yīng)系統(tǒng)、脫硝反應(yīng)系統(tǒng)以及輔助設(shè)施系統(tǒng)三大部分組成。脫硝單元所需原料液氨由界區(qū)內(nèi)液氨儲罐輸送到液氨蒸發(fā)器內(nèi)蒸發(fā)為氨氣,經(jīng)氨氣緩沖罐來控制一定的壓力及流量,然后與稀釋空氣在氨/空氣混合器中混合均勻,再送到余熱鍋爐內(nèi)的SCR反應(yīng)器。供氨系統(tǒng)緊急排放的氨氣則排入氨氣稀釋罐中,由水吸收后排入事故污水池。

來自氨/空氣混合器的混合氣和來自余熱鍋爐蒸發(fā)段的煙氣混合后,通過噴氨格柵以確保煙氣分布均勻,再流經(jīng)氣流均布裝置(導(dǎo)流格柵和整流格柵)進(jìn)入SCR反應(yīng)器,在催化劑的作用下,氨氣將氮氧化物轉(zhuǎn)化為氮?dú)猓瑑艋蟮臒煔膺M(jìn)入后續(xù)處理裝置,達(dá)到脫除氮氧化物的目的。

2.3 脫硝煙氣成份

煙氣分析 vol%:N2:72.78;CO2:13.78;H2O:11.94;O2:1.5;CO:0.0;

污染物(mg/Nm3,濕基):顆粒:150;SO2:2940;NOx:434。

2.4 脫硝主要工藝操作條件

(1)SCR系統(tǒng)入口溫度:350±25℃;壓力:6kPa(G);煙氣流量189102Nm3/h(濕);NOX:434mg/Nm3(濕)。

(2)SCR系統(tǒng)出口溫度:350±25℃;壓力:5kPa(G);煙氣流量189102Nm3/h(濕);NOX:50mg/Nm3(濕)。

總體看來,專家學(xué)者對中小學(xué)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力發(fā)展測評的研究主要聚焦在測評工具和測評指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)上,尤其是測評工具的設(shè)計(jì)與開發(fā),然而對于發(fā)展測評的機(jī)制和方式、測評結(jié)果的有效應(yīng)用等問題的關(guān)注較少。

(3)還原劑進(jìn)口溫度:常溫;壓力:200kPa(G);氨氣流量:42.82kg/h。

2.5 脫硝催化劑

本工程脫硝工藝選擇蜂窩式催化劑,蜂窩式催化劑是以Ti-W-V為主要活性材料,采用TiO2等物料充分混合,經(jīng)模具擠壓成型后煅燒而成,具有單位體積的催化劑活性高、同等脫硝效率催化劑體積較小等特點(diǎn)。

本工程設(shè)計(jì)成3層催化劑布置方式,最上一層為預(yù)留床層,催化劑體積56.25m3,催化劑采用模塊結(jié)構(gòu),規(guī)格統(tǒng)一、具有互換性,以減少更換催化劑的時(shí)間。

2.6 脫硝主要設(shè)備

(1)脫硝反應(yīng)器

本工程脫硝單元設(shè)置1臺脫硝反應(yīng)器,反應(yīng)器截面尺寸為7.68×5.04×11.2m。煙氣與氨氣均勻混合后垂直向下流經(jīng)反應(yīng)器,反應(yīng)器入口設(shè)置整流設(shè)備,反應(yīng)器主要由里面布置的催化劑、催化劑支撐梁、反應(yīng)器殼體、密封板等組成。

(2)煙道系統(tǒng)

煙道分為反應(yīng)器入口煙道和出口煙道二部分。入口煙道上布置有煙氣導(dǎo)流板、噴氨格柵(AIG),出口煙道保留一定傾斜度與余熱鍋爐本體相聯(lián),以減少煙氣積灰。

氨供應(yīng)系統(tǒng)主要由氨蒸發(fā)器、氨氣緩沖罐及氨輸送管道等,并備有氨氣吹掃系統(tǒng)。

液氨由液氨罐直接供應(yīng),液氨在注入SCR系統(tǒng)煙氣之前經(jīng)由蒸發(fā)器蒸發(fā)氣化,并經(jīng)過緩沖罐穩(wěn)壓后供應(yīng)反應(yīng)器脫硝使用。

(4)氨噴射系統(tǒng)(AIG)

氨噴射系統(tǒng)包括由氣化的氨與由稀釋風(fēng)機(jī)提供的稀釋空氣混合的混合器,以及混合氣均勻噴入SCR反應(yīng)器上游煙氣中的噴氨格柵。

(5)吹灰系統(tǒng)

SCR反應(yīng)器采用聲波吹灰器和蒸汽吹灰器。共裝有4臺聲波吹灰器和4臺蒸汽吹灰器,吹灰控制引入裝置DCS系統(tǒng)。

3 存在問題

(1)當(dāng)前脫硫脫硝裝置外排煙氣中SO2、NOX和粉塵含量均達(dá)到國家和地方煙氣排放標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)SO2和粉塵含量也達(dá)到裝置設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),但煙氣中NOX含量卻經(jīng)常超出設(shè)計(jì)指標(biāo)50mg/Nm3,最高能達(dá)到100mg/Nm3以上,因此急需投入脫硝模塊,進(jìn)行脫硝裝置調(diào)試和標(biāo)定。

(2)該余熱鍋爐進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),噴氨格柵處溫度為620℃,脫硝反應(yīng)器床層處溫度為368℃,但經(jīng)過實(shí)際運(yùn)行調(diào)試,發(fā)現(xiàn)該處溫度最大為265℃,當(dāng)前正常在254℃左右,達(dá)不到氨氣與NOX的合理反應(yīng)溫度,無法進(jìn)行噴氨脫硝。

4 優(yōu)化建議

4.1 優(yōu)化余熱鍋爐操作

繼續(xù)進(jìn)行余熱鍋爐優(yōu)化調(diào)試,特別是加大煙氣流程優(yōu)化,盡最大能力減少催化裂化煙氣壓降,在鍋爐負(fù)荷穩(wěn)定的前提下,適當(dāng)增大煙氣配風(fēng),增加煙氣流速,在確保鍋爐效率的前提下,將鍋爐熱量和負(fù)荷進(jìn)行后移,進(jìn)一步提高脫硝反應(yīng)器溫度。

4.2 催化裝置進(jìn)行優(yōu)化和煙氣改造

根據(jù)設(shè)計(jì),進(jìn)入余熱鍋爐的煙氣量比實(shí)際進(jìn)入的煙氣量要小,一方面可能有部分煙氣經(jīng)煙道放空蝶閥直接泄漏,另一方面由于催化裂化裝置負(fù)荷較低,煙氣量也達(dá)不到設(shè)計(jì)工況,同時(shí)催化裂化四旋后煙氣未進(jìn)行回收利用,建議在大修時(shí)進(jìn)行改造試驗(yàn)。

4.3 脫硝反應(yīng)器與蒸發(fā)二段位置改造

經(jīng)過對余熱鍋爐的調(diào)試,蒸發(fā)一段與蒸發(fā)二段之間溫度正好符合設(shè)計(jì)的脫硝反應(yīng)溫度,從現(xiàn)場位置看,需將蒸發(fā)二段與脫硝反應(yīng)器調(diào)整位置,為減少施工工程量,可將最下層脫硝反應(yīng)器內(nèi)的催化劑取出裝入最上層催化劑床層內(nèi),然后將蒸發(fā)二段布置于最下層脫硝反應(yīng)器位置,基于該余熱鍋爐為模塊化箱體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),具有一定的可操作性。

4.4 改造蒸發(fā)二段

根據(jù)當(dāng)前余熱鍋爐調(diào)試記錄,發(fā)現(xiàn)蒸發(fā)二段的發(fā)汽量為10-13t/h左右,占當(dāng)前總發(fā)汽量的三分之一,只要適當(dāng)減少蒸發(fā)二段的吸熱量,就能將脫硝反應(yīng)器處溫度提高到合適的反應(yīng)溫度區(qū)間內(nèi)。因此,可對蒸發(fā)二段進(jìn)行新的校核計(jì)算,設(shè)計(jì)一組換熱量小的蒸發(fā)二段,從而滿足生產(chǎn)和脫硝反應(yīng)需求。

4.5 更換脫硝催化劑

調(diào)研催化劑廠家,當(dāng)前國內(nèi)外一直致力于低溫脫硝催化劑的研究和應(yīng)用,建議選用反應(yīng)溫度在220至300℃之間的催化劑,但由于催化劑成本較高,如果廢棄現(xiàn)有催化劑,可能造成較大損失。

5 結(jié)語

目前,很多類似脫硫脫硝項(xiàng)目面臨著同樣問題,但缺少實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)和類似改造經(jīng)驗(yàn),本文經(jīng)過對上述脫硫脫硝裝置的運(yùn)行試驗(yàn)分析,針對該裝置當(dāng)前存在的脫硝技術(shù)問題給出了多種優(yōu)化措施,希望能夠?qū)?zhǔn)備改造和正在設(shè)計(jì)施工的脫硫脫硝項(xiàng)目起到良好的借鑒思路,從而更好的完成國家節(jié)能減排任務(wù),還大家一片藍(lán)天。

[1]何雁飛,孫志翱.熱電廠煤粉鍋爐氮氧化物控制技術(shù)應(yīng)用[J].工業(yè)鍋爐,2014(1):42-46.

[2]蔣文舉.煙氣脫硫脫硝技術(shù)手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2012.

[3]林宗虎,徐通模.實(shí)用鍋爐手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2009.

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