張 洋 朱俊魁
(河南能源化工集團義煤公司千秋煤礦地測科,河南 三門峽 472300)
煤礦開采多為地下作業,在井巷開拓和煤層的回采過程中,不可避免地要揭露或波及破壞某些含水層(體)。只要這些工程的作業場所位于含水層(體)以下時,水體就會失去原有的平衡,在重力的作用下,以各種形式向井巷或采廠涌出,這既可能是一般的滴、淋水,也可能是突破性的大量涌水,形成水害。這主要取決于作業場所所處的地質構造部位,含水層的富水性,可能的補給水量和水壓,以及工程對各含水層的揭露貫穿或波及破壞程序,因此,煤礦生產建設過程中,礦井的生存與發展都與這一切息息相關,水害是煤礦的五大自然災害之一。水害的嚴重程度,受多方面因素影響,如煤礦水文地質條件,礦井開拓開采對地下水原平衡條件破壞等因素。通過對千秋煤礦礦井水防治工作多年的探索技術學習,根據千秋煤礦的水害特點進行研究和實驗,已形成了一套煤礦防治水理論,以及對策方法措施及管理制度。總結經驗與教訓為千秋煤礦防治水工作起到重要作用。
21172 綜放工作面是千秋煤礦2011 年二一區東翼投產的唯一一個綜放工作面,掘進期間上巷已揭露F3-6 斷層,該斷層落差大地質構造較復雜,工作面上巷在1190m 處遇到F3-6 斷層,產狀260°∠80°,h=11m,斷層在工作面中部尖滅。該斷層有三條派生斷層,(1)產狀259°∠85°,h=7m,(2)70°∠71°,h=3.0 和(3)70°∠70°,h=1.3m。斷層帶走向長度為60m。且F3-6 斷層已溝通位于21172 工作面北500m 處的14161 綜采工作面老空水積水區,該積水區已知積水量80000m3有余,且斷層尖滅位置為富水區域,含水層又比較發育。F3-6 斷層為張性正斷層,構造斷裂使隔水層與含水層發生位移巖石破碎,它是造成礦井沖水和透水的主要通道,斷層帶有導水現象,當工作面回采至斷層7m 時,平巷老塘頂板開始放出水,9m3/h.水色清、無味,經過多次水質化驗的研究分析充分證明,水源來源于頂板上侏羅系巨厚礫巖含水層水。
21172 工作面直接頂為灰色、深灰色泥巖,致密塊狀,賦存穩定,厚度9.4m~13.5m,隔水性較好。上部為中上侏羅系雜色粉砂巖、細砂巖、礫巖組成,以礫巖為主,交替出現的混合巖層。該層厚度大,含水性不穩定。砂巖和礫巖整體為弱含水層,但由于砂、礫巖層裂隙發育極為不均,局部存在裂隙強烈發育而形成強富水區段。工作面回采后,平均采放高6.2m,按照1:14 冒落裂隙計算,最大導水裂隙發育高度可達到86m 以上,可以溝通上部多個含水組(段),甚至受巨厚礫巖含水層的補給。因此,工作面回采過程中可能會受到頂板水的危害。
21172 工作面2011 年3 月8 日開始回采,于6 月11 日開始出水,由原來的6m3/h 逐漸增加,隨后逐漸增大,最大水量達386m3/h。截止2014 年9 月實測涌水量穩定在120~130m3/h。工作面水量之大、持續時間之長,均是我礦前所未有的。在工作面防治水方面我礦逐步提高防治水理念,不斷優化防排水系統,實現了防治水工作由措施型向工程型的轉變,保證了礦井的安全生產。
為了準確掌握21172 工作面頂板巖層的含水性,及時邀請義煤公司防治水研究所對21172 工作面實施瞬變電磁勘探,依據生產地質資料和鉆探結果,劃定頂板水情異常區兩個(富水面積分別為9000m2、2400m2)。經打鉆驗證,出水量分別為2.6m3/h、3.0m3/h。
由于千秋煤礦建礦以來,所有的回采工作面涌水量沒有超過50m3/h,在防治水的認識上存在不足,因此在21172 工作面的防治水初期階段,均采取的措施一是堵:在工作面20 架以下的后部溜子老塘側至下巷,壘砌一道高度0.8m,厚度0.24m 的磚墻,防止老塘水進入后部溜子和轉載機;二是順:在墻內鋪設一趟10 寸順水管路,向下巷最低點順水;三是排:分別在轉載機機尾和1050m 巷道最低點處,開挖泵坑,安裝水泵和管路進行排水。由于工作面的水量持續增加,工作面由俯采變為仰采,排水設備和管路不可靠,造成工作面的安全和生產沒有保障。促使千秋煤礦防治水工作轉變觀念,實施由措施型向工程型的轉變。
在21172 工作面下巷950m 至780m 下幫,開設170m 流水巷(巷道斷面10m2),流水巷內挖設水溝寬0.8m,深0.6m,并在流水巷外口做50m3的沉淀池和泵坑,安裝配備BQS100-60/37kw 潛水泵五臺、BQS100-100/75kw 潛水泵四臺,鋪設兩趟6 寸、五趟4 寸管路,將水垂直提高13m 后,經管路排至下巷口環形水倉。2012 年元月5 日涌水量達到386m3/h,為了增加排水能力在下巷環形水倉處施工一個第二泵房,安裝MD155-30×10 多級泵三臺,工作面實際排水能力達450m3/h。
為了使流水巷進入老塘報廢后,不影響正常排水,我們開始在工作面下巷780m 至外部環形水倉掘砌一條暗水渠,暗水渠的具體參數:長度:720m,坡度:7‰,凈寬:0.6m,凈深:0.6m,砌筑0.24m 磚墻。
水渠埋深1.5m 至3.5m,用水泥進行粉刷底、幫,頂部用廢舊軌枕、金屬網和彩條布進行封蓋回填,防止水渠坍塌。暗水渠每20m留設一個觀察口,便于觀察涌水量。當觀察口進入老塘前,采用木垛進行防護,并建立磚墻截水,使采空區涌水通過觀察口進入暗水渠。
為了提升21172 工作面下巷外段的排水能力,在下巷停產線處及時設計并組織施工了21 采區中部水倉,水倉有效容積2000m3,安裝MD280-65x6 多級泵兩臺和BQS300-100/75 潛水泵兩臺,通過兩趟8寸和一趟6 寸管路,最終將水全部排至二水平大巷水倉,21172 工作面排水能力達650m3/h 以上。
自21172 工作面從2011 年6 月初回采遭遇F3-6 斷層帶直至回采結束,回采期沒有因為出水影響安全生產,同時也為千秋煤礦今后的防治水工作提供技術依據和參數。總之,正確分析礦井、采區的水文地質特征是治理的基礎,查清積水區水源補、徑、排關系是治理的關鍵,只有這樣才能確定合理的治理方案。
實踐證明,21172 工作面老塘頂板水采用臨時水倉、流水巷、環型水倉分級分段進行排放治理,具有經濟、快捷、投入少、效率高等特點,并取得了良好的綜合效益。通過不斷地在21172 工作面實施防治水工程,優化升級防排水系統,達到了21172 工作面“水大不見水,水大不影響生產”的效果,確保了工作面始終保持正常順利回采,減少了大量水泵、管路及電器設備的投入。每年可節約電費210.06 萬元,節約工資40.8 萬元。
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