文/毛中華
推行管理創新 促進轉型發展
文/毛中華

在煤炭需求減少、產能過剩、進口煤沖擊、清潔能源發展迅速等多重因素擠壓下,煤炭企業如何在挑戰中把握機遇、練好內功,促進企業轉型發展,這是擺在所有煤炭企業面前的緊迫課題。
對此,中煤集團大屯公司姚橋煤礦結合企業實際,大力推行管理創新,通過不斷提升管理水平,促進企業內涵式發展,增強了企業的發展質量和效益,有效抵御了市場“寒冬”。
資源少、人員多、效率低是制約煤炭企業發展的最大難題。提高發展質量必須在優化人力資源,提高工作效率上下功夫。為此,姚橋礦煤在優化勞動組織,減少勞務用工上采取三項措施,激發內部活力,形成了優化布局、精干高效的良好發展局面。
一是推行“三定”管理模式,讓管理更順暢。姚橋煤礦率先在采煤隊推行了“三定”管理模式。實行定額管理。規范勞動定額,礦每月根據工作量支付各采煤隊工資,各區隊自主核算,節約歸己;對采掘隊伍進行定編。整合采掘隊伍,將派遣工集中管理組成新的隊伍,將整合出的合同制職工充實到采煤隊伍;實行定員管理。按照安全高效的要求,核定各采煤隊人員總數,實現了各采煤隊崗位、人員數量的統一和穩定。
二是集中管理外包隊伍,讓工作更高效。姚橋煤礦在認真總結以往經驗的基礎上,全面推行派遣工集中管理。新的隊伍在管理、學習、培訓、分配和工資結算上全部按照正規隊模式,實行了“五個統一”,即統一執行安全聯保抵押制度,統一執行安全風險抵押獎罰制度,統一執行事故隱患排查責任追究制度,統一執行“三違”相關處罰規定,統一執行安全思想教育制度?!拔鍌€統一”的實行,消除了對派遣工的安全管理盲區,提高了全礦安全質量標準化管理水平。
三是盤活現有人力資源,讓動力更強勁。姚橋煤礦加大現有人員盤活力度,按照系統優化、能級對應、互補增值的原則合理安排崗位人員,確保各工種崗位的高效率、滿負荷運轉。建立健全了離崗人員清理長效機制,對長期掛靠不出勤等人員進行了摸排清查,制定針對性管理辦法,形成了合理有序的人員進、退機制。嚴格勞務用工管理,對乙類派遣人員、保潔、保安人員進行崗位調查摸底,清退不合理用工。通過合理確定派遣工定額單價,壓縮人員來降低勞務費用,實現了企業從增量增員到增效減員的轉變。

生產是效益的源頭。面對深部開采、點多線長、沖擊地壓、斷層高溫等困難條件的影響,如何確保企業高效生產?姚橋煤礦創新管理,采取三項措施,實現礦井高產高效。
一是按市場需求組織生產。姚橋煤礦7521工作面有一半是全巖,灰分達到50%,發熱量只有3000大卡,煤質對效益影響很大。所以,礦按照公司領導提出的“事先算贏”原則,暫時把7521工作面停下來,等待按市場需求組織生產。同時,利用市場形勢不好的時候,加強設備檢修維護,為正常生產組織創造了良好條件。
二是降低生產事故率。姚橋煤礦開展“降低生產事故率,提高設備開機率”活動,強化設備預防性檢修,把檢修質量與檢修人員績效工資相掛鉤考核。加大事故考核力度,凡是發生30分鐘以上生產事故的,都必須對其進行分析、追查、考核、通報。強化設備入井驗收制度,凡是入井后不久發生故障的,將嚴格考核驗收人員。強化檢修人員的學習培訓,提高機電檢修人員的業務素質。通過開展這項活動,煤機事故率同比下降了40%,運提事故率同比下降了38%,為安全高效奠定了堅實基礎。
三是提高單產單進。加強對提升系統進行改造,保障了提升系統的安全可靠;加強西風井改造工作,并對礦井及區域通風系統進行了調整,保證各生產地點風量,減少風量的浪費,使礦井有效風量利用率在87%以上;縮短搬家倒面的時間,做到提前安排,開好搬家倒面現場會,明確工作量,明確時間和計劃要求;加強放煤管理,保證放煤質量,充分發揮放頂煤的優勢;推行“一次做好”理念,所有的工作堅持一次做到位,減少重復勞動,減輕工人的勞動強度,同時給下道工序、下一個班創造條件;堅持正規循環,把生產任務精細劃分到每一個班,規定每班采煤、掘進工作量的上限,嚴格按照精益生產的要求組織生產,保證流程規范、現場可控。
姚橋煤礦管理層深刻認識到,在目前嚴峻的煤炭市場形勢下,降本增效是抵御市場風險的最有效措施。一個企業有沒有競爭力,關鍵取決于成本的高低。在地質條件越來越差、原材料價格不斷上漲的困難面前,唯有通過創新才能打好降本增效攻堅戰。為此,姚橋煤礦通過以下措施來實現降本增效。
一是簡化生產系統。針對礦井系統復雜、一礦兩井范圍廣、戰線長等特點,姚橋煤礦堅持“三條線”“三個板塊”總體大格局原則,減少采掘頭面個數,減少工作面在用生產采區,減少超前巷道掘進和維護量,將新、老兩對井筒合二為一,形成一體化統籌調配管理模式;優先啟動中央(Ⅱ)采區,延緩或暫停西十采區開拓準備時間,加快新東四等采區的收縮進度,爭取盡快關閉東一風井,在系統人員使用和設備使用上實現減人提效目標。
二是優化參數設計。根據公司現有設備性能,科學合理地加大工作面面長和工作面回采長度,提高工作面儲量和單產單進水平,適度延長工作面服務年限,減少了工作面拆除安裝和搬家倒面的頻率,每采出1萬噸煤少施工約4米巷道,一年可節約1840萬元;做好“一巷多能”巷道設計,最大程度發揮每一條設計巷道或已施工巷道的多種用途,每個交叉點節約資金200萬元左右;執行先噴后錨制度,降低噴漿厚度,提高巷道成型質量;對于煤層賦存較淺的-200、東六采區,加大錨桿間排距,減少錨桿支護數量;對工作面切眼和采煤面的金屬網孔進行放大,減少材料投入;結合工作面實際情況,積極設計施工了7707探巷,多回收煤炭資源2.5萬噸。
三是革新工藝流程。研制了皮帶卷起吊展放裝置,通過改進原單軌吊裝置,實現皮帶自動加裝及拆卸;推廣改進了煤炭置換體,一年可多回收50多萬噸的煤炭;在煤巷隊創新實施整體網新工藝,減少了作業工序,降低了材料成本,提高了工作效率和標準化水平;用廢舊鋼絲繩替代掘進作業支護兩幫的鋼帶梁,既能保證支護強度又降低支護材料成本,每米巷道可節約材料費91元;在7709工作面推廣了切眼放煤技術,共放煤8000余噸,增加經濟效益400多萬元。
(作者系中煤集團大屯公司姚橋煤礦礦長)

(責任編輯:龐永厚)