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三河電廠升級改造后RB功能優(yōu)化及試驗分析

2016-01-12 13:14:18趙大偉徐言賓
科技創(chuàng)新導報 2015年5期

趙大偉 徐言賓

摘 要:介紹了三河電廠升級改造以后主要輔機故障減負荷(RB功能)的邏輯優(yōu)化及試驗過程,在原三菱RB控制策略的基礎上,對切磨時間間隔、燃料主控切定值控制、大機調門閉鎖增、減溫水超馳關、爐膛壓力閉鎖送引風機邏輯等進行細致優(yōu)化,并對試驗結果進行分析。通過實驗檢驗了協(xié)調系統(tǒng)及其他自動系統(tǒng)工作的性能,以及在輔機故障跳閘后的抗干擾能力,同時通過RB試驗對相關回路進行逐步的調整和優(yōu)化,使控制系統(tǒng)在最佳的工況下運行,從而實現(xiàn)機組的全程負荷自動控制。

關鍵詞:三河發(fā)電廠 亞臨界 300MW汽包鍋爐 RB

中圖分類號:TM621 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)02(b)-0075-02

1 機組快速甩負荷的含義

RB(run back)是機組分散控制系統(tǒng)(DCS)中的一種功能,即RB功能是一種機組工況突變的控制功能,當機組某寫重要輔機跳閘時,使鍋爐等有關設備,不能維持較高負荷運行時,根據(jù)協(xié)調控制系統(tǒng)RB 邏輯功能,快速將機組負荷降至規(guī)定負荷,并且保持機組運行參數(shù)在安全穩(wěn)定范圍內,避免造成設備損壞或使機組故障停運。RB功能是機組實現(xiàn)單元機組集中控制,提高自動化水平的標志,是減少人為操作錯誤,造成機組停運的技術保障,對大機組集中控制保證機組安全穩(wěn)定運行,具有安全穩(wěn)定的重要作用。

2 設備及系統(tǒng)概述

三河發(fā)電有限責任公司#1鍋爐由日本三菱重工神戶造船所廠制造,型號為MB-FRR,最大出力:1175t/h;最大壓力:20MPag;蒸汽溫度:541℃。鍋爐為亞臨界控制循環(huán)燃煤汽包鍋爐,一次中間再熱、單爐膛、切圓燃燒、鋼架全懸吊結構、半露天布置、固態(tài)排渣。鍋爐汽包采用帶內襯套的雙層結構,鍋爐水冷壁采用氣密式焊接結構,直接吸收輻射熱的水冷壁管采用內螺紋管。鍋爐裝有三臺無軸封水浸式電動爐水循環(huán)泵,兩臺三分倉空氣預熱器。通風方式為平衡通風,兩臺雙速雙吸離心式引風機、兩臺動葉可調軸流式送風機、兩臺雙級動葉可調軸流式一次風機。每臺爐設置16只低NOX燃燒器,四角布置,分級配風,切圓燃燒。四臺雙進雙出磨煤機、八臺電子稱重式皮帶給煤機。鍋爐采用高能點火器、油槍、煤粉燃燒器兩級點火方式。共八只油槍,兩層布置。2009年完成1號爐微油點火改造。

#1機型汽輪機為三菱公司制造;電廠#1機組汽輪機額度出力為350MW,共設高、中壓調節(jié)門,主汽門共10個,其中高壓主汽門2個,高壓調節(jié)閥4個,中壓調節(jié)閥2個全都采用連續(xù)型控制,控制閥采用一拖二控制方式,中壓主汽門2個采用兩位型控制。每個閥門采用單獨的執(zhí)行機構驅動。

過熱蒸汽溫度采用二級噴水減溫調節(jié)。再熱蒸汽溫度調節(jié)采用擺動式燃燒器,在再熱器入口的再熱汽管道上設有噴水減溫器,作為事故備用。當燃用設計煤種時,鍋爐不投油最低穩(wěn)燃負荷為30%BMCR。

DCS采用美國MCS公司的MAX分散控制系統(tǒng),實現(xiàn)DAS、MCS、BMS、SCS控制功能。系統(tǒng)主要由三大部分組成:MAXSTATION工作站、數(shù)據(jù)采集和控制機柜、高速數(shù)據(jù)通訊網(wǎng)。

3 RB功能邏輯設計

RB邏輯主要包括以下幾個公用部分及相關子系統(tǒng)的邏輯,公用邏輯有RB激活、目標負荷產生、協(xié)調方式切換邏輯、切粉邏輯、RB結束等邏輯。

3.1 RB啟動及邏輯復位邏輯

在負荷大于200MW且在操作員協(xié)調畫面RB投入允許的情況下,任一送風機、一次風機、引風機、汽動給水泵(且電泵未連啟)跳閘,觸發(fā)RB。RB具有自動恢復邏輯,在機組鍋爐負荷小于185MW(延時s)且主汽壓力偏差小于0.3(延時s)或RB觸發(fā)條件消失后,RB自動復位。

3.2 RB動作后各子系統(tǒng)的控制邏輯優(yōu)化

3.2.1 CCS系統(tǒng)

機組RB發(fā)生后,觸發(fā)RB動作報警,鍋爐主控BM切位手動運行方式,燃料主控切為手動方式,總燃料指令為80,運行兩臺磨的一次風擋板指令各為40(速率限制后)。汽機式主控TM自動投入機跟隨(TF)模,自動投入滑壓模式,滑壓滑壓速率為0.15MPa/min。

RB觸發(fā)后,鍋爐負荷直線下降,汽溫下降較快,過熱器和再熱器減溫水調門超馳關6秒,PID處于自動方式。

為防止汽機調門波動最汽包水位、汽溫的影響,設計了汽機調門指令閉鎖增20s。氧量控制自動切為手動方式,二次風箱差壓自動切位手動方式,非一次風機RB時,關一次風機動葉(8%)。在送、引風機RB時,應將故障風機的動葉迅速關閉到0,利用平衡功能迅速打開另一側風機動葉到相應開度。

3.2.2 BMS系統(tǒng)

主要作用是根據(jù)機組的工況開完成燃料的投切,以達到快速降低鍋爐負荷的目的,使之與相應的輔機能力相適應。三河電廠配制4臺鋼球磨,RB切粉邏輯為:

①在多于三臺磨運行時且A磨運行時跳A磨。

②在4臺磨煤機運行時,A、B磨跳閘的時間間隔為5s。

③A、B、C磨運行時只跳A磨。

④為防止RB過程中一次風壓過低觸發(fā)磨煤機跳閘,將一次風壓低跳磨保護取消。

3.2.3 SCS系統(tǒng)

主要作用是保證在部分輔機故障的情況下,輔機所帶設備進行相應的處理,為保證送引風機RB時爐膛壓力的穩(wěn)定,設計送、引風機單側互跳,來保證爐膛風量基本平衡。同時相關的出口、入口擋板要聯(lián)動關閉,完成風道隔離和協(xié)調系統(tǒng)的信號增益平衡。

4 各輔機RB工況的試驗情況及技術要點

在試驗前,協(xié)調控制系統(tǒng)及各分控制系統(tǒng)均經(jīng)過認真調試,投入生產。自動投入率100%,各模擬量控制系統(tǒng)調節(jié)品質優(yōu)良,經(jīng)受了生產各種工況的檢驗。

4.1 一次風機RB

A、B、C、D磨運行,進行了12一次風機的RB試驗。運行人員從就地手動跳閘11一次風機,同時A磨跳閘,5s后B磨跳閘,機組協(xié)調控制方式由DEB自動切至機跟隨方式,自動滑壓運行,滑壓速率為0.15MPa/min,在整個過程中,一次風壓最低5.1kap,穩(wěn)定后維持在6.2kap。爐膛壓力最低到-1260Pa,汽包水位最低-103mm,主汽溫最低517℃,再熱汽溫最低502℃,機組負荷最低166MW。

4.2 送、引風機RB

實現(xiàn)送、引風機的出發(fā)點是爐膛風量平衡原理。前提是保證爐膛壓力保護不能動作。下面以引風機RB試驗為例作簡要分析,試驗過程中機組的主要參數(shù)的變化曲線如圖-2。

A、B、C、D磨運行,運行人員從就地手動跳閘12引風機,12送風機聯(lián)鎖跳閘,同時A磨跳閘,5s后B磨跳閘,機組協(xié)調控制方式由DEB自動切至機跟隨方式,自動滑壓運行,滑壓速率為0.15MPa/min,由于引風機跳閘,使爐膛壓力減小,隨后由于同側的送風機連鎖跳閘,入爐風量減小,使爐膛負壓增大,主汽壓力、燃料量、風量下降,機前壓力在汽機調門的控制下最終維持在14.1,主汽溫度維持在530℃,由于主汽壓力和主汽流量的波動造成汽包水位的波動。整個過程中,燃料量最終維持在91t/h,功率維持在185MW左右。

4.3 給水泵RB(無電泵聯(lián)啟)

給水泵RB基本的出發(fā)點是物質平衡原理,及單泵最大出力時所保證的給水流量和鍋爐蒸發(fā)量之間的物質平衡。該工況對汽包水位影響最大,也是最直接的。

A、B、C、D磨運行,進行了11小機的RB試驗。運行人員從就地手動跳閘11小機,A磨跳閘,5s后B磨跳閘,機組協(xié)調控制方式由DEB自動切至機跟隨方式,自動切為定壓運行,在整個過程中,汽包水位最低-188mm,給水流量最低580T/h,主汽溫最低513℃,再熱汽溫最低502℃。

5 結論

在以上各項試驗中,機組始終處于協(xié)調運行方式,所有RB工況無需運行人員進行任何干預,試驗過程機組各項參數(shù)均為達到保護動作值,達到了機組在輔機意外跳閘時自動安全快速減負荷的目的。為機組運行的安全性和穩(wěn)定性提供了保障。

參考文獻

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