李寧


摘 要:隨著地方經濟的快速發展和用電負荷的不斷增長,人們對電網的供電能力、供電可靠性有了更高的要求。因此,備自投裝置應在電網構架已確定的基礎上,不斷提高自身的供電可靠性。然而,在實際應用中,備自投裝置的誤動時有發生。因此,對備自投裝置使用中存在的問題進行了分析和探討,并提出了改進措施。
關鍵詞:備自投裝備;用電負荷;電網;供電公司
中圖分類號:TM762 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.01.065
吐魯番供電公司110 kV及以下電網的結構主要為輻射形式。該公司有部分110 kV變電站使用的備自投裝置的型號為CSC-246,在技改或擴容后,運行中偶爾會發生備自投誤切除負荷的情況。因此,本文對備自投的誤動進行了分析,并提出了根據局部電網潮流確定的二次回路的設計方法。
1 備自投裝置的運行方式和基本邏輯
110 kVA變電站采用的備自投裝置的型號為CSC-246,線路備自投包含方案1、方案2、方案3、方案4和方案6,以該站的10 kV側備自投裝置為例,采用方案1——母聯或橋開關備投,該站的一次接線如圖1所示。
方案1的動作邏輯為:正常運行時,10 kVI、II母均有壓,1DL和2DL在合位,3DL在分位。
10 kVI母線無壓(三相電壓均小于失壓門檻),延時T1后跳開1DL,檢測II母線有壓,延時T3后合3DL以保證正常供電;10 kVII母線無壓(三相電壓均小于失壓門檻),延時T2后跳開2DL,檢測I母線有壓,延時T3后合3DL,以保證正常供電。此外,為了防止PT斷線時備自投誤動,取電流作為母線失壓的閉鎖判據。
2 備自投裝置在運行中誤動作的分析
2.1 備自投二次回路的接線情況
該裝置于2013年投運,至2014-05,運行方式變為母聯備自投方式,并無減載要求,期間模擬量二次接入10 kVI段母線的PT電壓為Ua1、Ub1、Uc1,接入10 kVII段母線的PT電壓為Ua2、Ub2、Uc2;接入1號主變低壓側3CT的電流為I3(作為無流判據),接入2號主變低壓側4CT的電流為I4(作為無流判據);接10 kV分段CT的電流為Ia、Ib、Ic;開關量接入1DL、2DL、3DL跳位的TWJ常開觸點,備自投閉鎖開入,開出配置有第一輪聯切出口、第二輪聯切出口(未接線)。
2014-05-16,根據運行方式的改變,需完善過負荷聯切二次回路,將10 kV線路1接入第一輪聯切出口、10 kV線路2接入第二輪聯切出口,并更改了備自投裝置定值。此外,此次并未更改模擬量回路。
2.2 備自投裝置的誤動作過程
110 kVA變電站備自投裝置誤動作前運行正常,且天氣情況穩定,電網未發生任何故障情況,站內保護二次設備運行正常;備自投裝置第一輪聯切出口動作后,切除了10 kV線路1,現場查看跳閘二次回路接線正確,電流、電壓二次回路無短路、開路等現象,核對裝置內定值、保護定值清單正確,查看裝置聯切動作電流為2.5 A,保護定值Idz3為2.1 A(I線過負荷的I段定值用于聯切第一輪負荷)。
2.3 備自投裝置誤動作的原因分析
2.3.1 電流、電壓回路二次接線分析
調查發現,該備自投裝置的母線無壓,所接入的二次電壓為母線PT電壓Ua、Ub、Uc。備自投所需的無流判據最初取用主變低壓側3CT的電流,在其僅作為PT斷線的依據時備自投誤動作。取電流作為母線失壓的閉鎖判據時,此電流的選取方式是可行的,但在更改備自投裝置的運行方式后,需將其作為主變過負荷判據時,選用主變低壓側3CT的電流就無法滿足邏輯要求了。
110 kVA變電站1#主變的容量為40 MVA,高壓側CT變比為600/5,低壓側CT變比為2 500/5,高壓側二次額定電流為1.75 A,主變高壓側過負荷定值整定為2.15 A,低壓側二次額定電流為4.62 A,備自投裝置第一輪過負荷聯切定值為2.1 A。中壓側負荷的定性分析結果為:如果過載聯切取低壓側的電流,則在低壓側的電流達到2.1 A時,主變高壓側的電流僅為0.78 A,未達到主變過載定值。
2.3.2 過負荷聯切動作邏輯分析
根據國標《電力變壓器運行規程》,允許備自投裝置短時間內超負荷運行。本站的主變保護定值符合運行規定,CSC-246備自投裝置兩輪過負荷聯切保護功能完全獨立于備自投邏輯,僅通過相應軟壓板投/退。過載聯切的動作判據僅為電流值,當采樣電流值達到整定動作值時,過載聯切動作出口的負荷被切除。該過載聯切邏輯不符合《電力變壓器運行規程》。
3 防止備自投裝置誤動的解決方案
根據備自投裝置在110 kVA變電站誤動作的原因分析可知,備自投裝置無流判據、過載聯切判據電流接入的是主變低壓側的3CT。這是此次誤動作發生的主要原因,因此,只要將備自投裝置無流判據、過載聯切判據電流更改為主變高壓側的1CT電流,即可避免因電流采樣問題而造成類似的誤動作發生。此外,還應與廠家討論、分析、優化備自投裝置的動作邏輯,將備自投動作作為過負荷聯切啟動的必要條件,從而防止備自投裝置誤切除運行負荷。經過綜合考慮和分析,根據廠家提供的技術資料,最終的備自投動作邏輯如圖2所示。
吐魯番地區有3座主變為三圈變的采用同類型備自投裝置的變電站,有1座主變為兩圈變的采用同類型備自投裝置的變電站。對于三圈變的變電站,應采用與A變電站相同的整改措施;對于兩圈變的變電站,只需要優化備自投過載聯切的動作邏輯,無需變動電流回路,但計算過載電流時應采用主變低壓側的參數。
4 結束語
目前,新疆電網正處于快速發展時期,本文對新疆電網110 kV變電站備自投裝置在現場應用的問題進行了分析,并給出了有效的解決方法,進一步提高了備自投裝置在實際運行中的動作成功率。
參考文獻
[1]朱聲石.高壓電網繼電保護原理與技術[M].北京:中國電力出版社,2005.
〔編輯:張思楠〕