謝 芳
(浙江藍天求是環保股份有限公司浙江杭州310012)
導流板對脫硝反應器運行的影響分析
謝芳
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在SCR脫硝系統中,流場均勻性的研究主要是通過計算流體動力學CFD與冷態試驗模擬相結合的手段來進行,通過加設導流板對流場進行優化,從而為SCR工程設計提供最優流場建議。本文對多個SCR工程的現場安裝和運行情況進行跟蹤檢查,監測出口NOx濃度和氨逃逸率,觀察催化劑磨損情況和導流板積灰、變形現象,從多角度考察導流板的優化效果。
導流板;脫硝反應器;SCR反應器
1.1模型對象
煙氣SCR脫硝系統包括從鍋爐省煤器下部開始至空氣預熱器接口的全部煙道,包括省煤器出口煙道及下部灰斗、SCR煙道及主要內部件、SCR反應器等。
通過CFD模擬計算,在模型中加裝導流裝置,使系統流場得到最大程度的優化,以滿足設計需要。優化流場的部件包括:(1)AIG上游入口煙道安裝三組導流板;(2)反應器進口水平煙道變截面處和轉彎處各安裝一組導流板;(3)反應器出口煙道處安裝一組導流板。
1.2冷態試驗裝置
搭建冷態試模型,按實際SCR反應器1:12比例縮小,主要由SCR反應裝置模型、引風機、管道及閥門、模擬噴氨設備等構成。試驗模型主體采用透明有機玻璃制作,以便于觀察流場。導流板采用鋼板制作,采用等壓模擬催化劑床層的阻力。
對加設的導流板形狀、結構尺寸、數量以及安裝位置、安裝角度等基本參數在計算機上進行CFD仿真模擬計算,得出綜合效果最佳的方案,并將此方案在冷態模化試驗臺進行驗證試驗,最終確定最佳優化方案。
從SCR系統總體的速度分布特性來看,系統轉彎處和變截面處合理加裝導流板后,較好的控制了速度的流向,沒有出現較大的速度偏差,其余截面上速度分布也比較均勻,表明優化設計的流場達到較理想的結果。對噴氨格柵(簡稱AIG)上游、首層催化劑入口等主要截面的速度和濃度分布進行對比分析,數值模擬和冷態?;囼灲Y果均滿足設計規范的要求。
將最優設計方案在工程中進行安裝應用,并對后期運行情況進行跟蹤分析,使得數值模擬、冷態試驗和工程應用能夠有效結合,積累更多的設計和工程經驗。
在鍋爐運行時,對SCR系統的脫硝率和氨逃逸率進行在線監測,監測結果均滿足設計要求。在鍋爐停爐檢修時,對SCR系統內部的導流板和催化劑進行檢查,發現部分導流板積灰、變形嚴重,催化劑某些區域磨損嚴重,出現涂層脫落現象。
3.1導流板積灰與變形
反應器入口處設計為折角導流板,經現場觀察和測量,此處導流板表面積灰較為嚴重,并且積灰較厚的位置出現重力擠壓變形。積灰多發生在平行直板表面,這主要是由于平行直板位于飛灰沉積的正下方,對飛灰形成較好的承托,連續運行時易出現積灰現象。隨著積灰厚度增加,其重力超過鋼板的承載力,便會造成鋼板變形,使得導流板實際形狀與設計值出現偏差,最終影響系統運行效果。
3.2催化劑磨損
現場總共抽檢了5個位置的催化劑,其中反應器中心和右側近壁面的兩塊樣品磨損最為嚴重,該區域模塊的涂層幾乎全部脫落,只剩下裸露的鐵絲網基材。如果繼續運行,系統的脫硝性能將受到嚴重影響。
數值模擬和冷態試驗結果均表明,首層催化劑入口截面的速度分布較均勻,唯一的不均勻區域位于靠近煙道一側的反應器壁面,這可能是由近壁面效應引起,理論計算和實際應用中都難以避免。然而,工程運行中卻出現多個區域催化劑磨損嚴重的現象,并且區域位置與CFD計算和物模所得出的速度分布趨勢存在較大偏差。針對這一問題,可以檢查導流板的實際安裝尺寸與設計圖紙是否吻合,從而排除影響。
通過CFD計算和冷態試驗相結合的手段,提出導流板的最優設計方案,并對現場安裝和運行情況進行跟蹤檢查,發現工程應用中存在的問題,及時分析、解決,在以后的工程中引起足夠重視。(1)數值模擬與冷態試驗的速度場和濃度場結果都較為吻合,驗證了數值模擬所確定的最佳優化工況的可行性。(2)工程中,導流板運行一段時間后出現積灰變形,影響系統運行。為避免該現象,應減小鋼板的橫跨度,布置相應的支撐和加固肋,適當增加鋼板厚度,提高鋼板的承載能力。(3)為確保導流板性能良好,必須確保安裝的準確性,嚴格按圖施工。
[1]韓占忠,王敬,蘭小平.FLUENT流體工程仿真計算實例與應用.
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