令狐瓦奇
(山西陽煤豐喜肥業〔集團〕有限責任公司臨猗分公司山西臨猗044100)
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NHD脫碳液污染后的幾種處理方法
令狐瓦奇
(山西陽煤豐喜肥業〔集團〕有限責任公司臨猗分公司山西臨猗044100)
0前言
合成氨生產中CO2脫除工藝方法較多,從早先的聯產碳酸氫銨到碳酸丙烯酯的脫碳,以及MDEA、NHD脫碳,到現在的低溫甲醇洗脫碳等等,但目前很多的固定層造氣生產合成氨的老裝置仍以使用NHD脫碳工藝居多。隨著使用時間的延長,NHD脫碳液不同程度受到污染,凈化度越來越差,尤其是吸收壓力較低的企業,受到該瓶頸影響而無法正常生產,最終導致造氣煤耗升高、噸氨電耗上升及合成氨產量下降,如何解決此問題也是很多企業研究的課題。
1存在的問題及原因分析
山西陽煤豐喜肥業(集團)有限責任公司臨猗分公司有2套NHD脫碳裝置,分別于2000年和2001年建成投產,運行壓力在1.85 MPa左右。自2007年起逐漸出現脫碳凈化氣中CO2含量超標,φ(CO2)由0.6%逐漸升至1.0%;2009年后,正常工藝條件下,在循環量、貧液溫度、貧液殘存及運行壓力等都不變的情況下,脫碳后凈化氣中φ(CO2)升至1.7%左右,不僅造成甲醇純度降低、精餾蒸汽消耗增大,而且造成了造氣工段H2控制困難、煤耗上升。為了降低脫碳后CO2含量,被迫增開1臺脫碳泵,增大了溶液循環量,使得液氣比達15 L/m3,還增加冰機冷量消耗,此項措施最終導致電耗增加;但是,脫碳系統的惡化情況并未停止,在增大溶液循環量以后,凈化氣中φ(CO2)由開始的0.8%升至1.0%~1.3%。
分析原因:① H2S控制不穩定,帶入系統后一部分被氧化成單質硫,另一部分與設備管道發生反應生成FeS等物質;②由于溶液再生時汽提用羅茨鼓風機抽空氣再生,而非N2汽提,空氣中的部分塵粒被帶入溶液系統;③溶液長時間使用后,由于采用溶液加熱工藝脫水,造成溶液組分發生變化,各種醚類物質比例達不到最佳狀態。雖然日常生產中管理很嚴格,如抓好溶液過濾、控制H2S含量、汽提空氣用海綿濾布過濾等,但脫碳系統仍無法穩定運行,管理極為被動。
2改進措施
(1) 加強日常管理,尤其是細節管理,為此,增加了陶瓷膜超濾器,對溶液進行過濾,加強汽提空氣的過濾,但沒有明顯效果。
(2) 將NHD溶液樣品送至有經驗的單位進行處理方法研究,曾嘗試采用加藥劑絮凝過濾、離子樹脂過濾等方法,效果均不佳;也多次咨詢有關專家,均無果。
(3) 2012年,曾在系統進行了部分溶液加NaOH反應后的過濾試驗,運行一段時間后發現沒有明顯效果,該試驗被迫中止。2014年冬季,經反復多次的討論,再次進行了加NaOH處理方法試驗。其原理是FeS+2NaOH=Fe(OH)2+Na2S,其中Na2S易溶于水、微溶于醇、不溶于醚。為此,在2套系統專門制作了容器盛液,將脫水后的高溫溶液配入一定量的NaOH片劑(據實驗室多次試驗數據,用量為5 g/L),反應后降溫至常溫,再用細濾布過濾,許多黏稠的物質被過濾掉,清液返回生產系統,試驗持續了近2個月。每套系統各處理了40 m3左右的溶液,但由于自然過濾速度太慢,效果不明顯。對過濾后的清液組分進行分析,各種組分基本合格,沒有被破壞,雜質質量濃度由7.0 mg/L降至0.7 mg/L。
(4) 2014年冬季,在采取多種方法處理未果的情況下,又與NHD生產廠家聯系,并實地考察了魯南化肥公司自制的1套蒸餾裝置及NHD生產廠家的蒸餾裝置,在實驗室組裝了1套蒸餾裝置,進行了幾次蒸餾操作試驗并記錄試驗數據,對蒸餾出的淡黃色溶液進行組分分析,結果基本正常,殘留物為黑色物質。2015年1月,開始利用其他單位1套閑置的蒸餾裝置進行工業化NHD溶液蒸餾試驗,蒸餾后溶液呈淡黃色,并對該產品液組分進行分析,基本上沒有破壞,組分合格,溶液收率在85%左右。其簡單工藝流程:鉛銻合金蒸餾釜→冷凝器→視鏡→接收罐→緩沖罐→水環式真空泵→放空設施,所使用的熱源是合成氨系統氫回收的解吸廢氣,主要是CH4和H2。其主要操作參數:真空度-80~-90 kPa,出產品初始溫度210~220 ℃,終結溫度300~320 ℃,鉛銻合金蒸餾釜操作溫度150~180 ℃。
操作注意事項:①每蒸一釜時卸壓排渣,用蒸汽吹掃,然后用N2置換保護;②二次入液時,溫度應控制好,不宜太高,防止迅速汽化;③蒸餾釜內液位不應太高,防止共沸時將溶液帶入產品罐;④二次入液時,應絕對保證空氣被吸入釜中,用N2置換后,再抽真空將溶液抽入釜中;⑤真空度必須控制得合適。
3效果評價
用蒸餾方法處理NHD脫碳液是一種行業內公認的較為徹底的方法。經過一段時間處理后,2套系統(每套系統溶液量為300 m3液)各累計處理70 m3左右NHD溶液。因為合成氨系統是正常生產的,所以NHD溶液是在處理后補入系統,然后再從系統抽出一部分溶液,循環處理。從脫碳后凈化氣φ(CO2)分析數據看,僅有0.1%~0.2%的變化,效果不是很明顯;另外一點變化是溶液黏度有所降低、汽提風量增大,但離最初的設想相差過大,多開的1臺泵也未能停運。其原因是處理的溶液量太少,從理論上講,溶液組分沒破壞、雜質已被除掉、溶液黏度降低,填料塔內吸收和再生的效果都會改善,所以應該堅持處理,為受污染的NHD溶液找到一個徹底解決的辦法。
(收稿日期2015-06-10)