袁雄標(中石化華北油氣分公司采油一廠, 甘肅 慶陽 745000)
油田地面工程腐蝕與防護技術研究
袁雄標(中石化華北油氣分公司采油一廠, 甘肅 慶陽 745000)
目前,油田集輸管線結垢、腐蝕嚴重,尤其是前期未采取系統性的防腐防垢措施,致使集輸管線腐蝕、結構現象非常嚴重。本文對井筒、集輸系統、采出水處理及回注系統腐蝕及除垢防垢工藝進行了分析研究,并提出了防護措施,現場應用表明效果良好。
油田地面工程;腐蝕;防護
(1)優選藥劑,連續加藥 針對油井井筒腐蝕現象,及油管桿腐蝕情況與水質監測結果,優選采用阻垢緩蝕一體劑,并及時調整加藥濃度,同時采用連續加藥裝置對增壓站或單井進行連續加藥。阻垢緩蝕一體劑主要由有機膦酸鹽、聚羧酸鹽等組成,是一種較好的分散性緩蝕阻垢劑,熱化學穩定性好,具有離子交換,吸附、螯合、絮凝、分散等作用,適用于油水井防腐、阻垢。
(2)采用內襯油管 針對部分油井油管腐蝕、結垢嚴重的問題,采用內襯油管。NHDPD抗磨抗腐內襯油管由內外兩部分組成,外管是Φ73mm普通油管,內襯套由高密度聚乙烯材料制成,具有耐磨、防腐的技術特點,適合偏磨、腐蝕嚴重的油井。目前我廠共18口井下入內襯油管,使用效果較好,有效緩解了管柱的偏磨、腐蝕問題。
(1)緩蝕劑性能評價,優選緩蝕劑配方 對不同配方緩蝕劑進行性能評價,優選最佳配方,進行現場使用。
(2)調節鍋爐冷凝水pH值 針對聯合站過濾冷凝水pH值偏高的問題,通過在鍋爐進水系統中添加氨水調節pH,將給水pH值調節在9左右。氨水進入鍋爐后會隨著蒸汽一起進入換熱管道,在管線內形成保護膜,阻止腐蝕的發生,回水中因弱酸腐蝕產生的高鐵含量也迅速降低,水質變清,冷凝回水的回收利用,還提高了鍋爐補給水溫度,減少水中的含氧量,形成一個良性的循環。
通過加氨水調節鍋爐補給水pH值,運行一個月后,冷凝回水水質指標已達到回收利用標準,可以回收利用,同時也提高了鍋爐補給水的溫度,降低了水中含氧量,減輕了管線的腐蝕。
在產出水處理系統的腐蝕防護方面主要技術為。
①采出水處理系統過濾器及其配管內壁涂防腐層進行防腐處理。②三相分離器、儲油罐進行犧牲陽極陰極保護技術,采用鋁合金犧牲陽極作為犧牲陽極材料,對裝置進行陰極保護防腐處理。③在污水處理系統處理前端加緩蝕劑減緩腐蝕。
采出水回注系統防腐主要是使用玻璃鋼油管,采出水回注過程中,由于回注井井筒存在腐蝕、結垢現象,容易造成注入壓力升高、注入困難的問題。玻璃鋼油管具有耐腐蝕、重量輕、抑菌抗蛀、耐磨好、內壁光滑等優點,在回注井檢管時將原井鋼制油管更換為玻璃鋼油管,目前共更換玻璃鋼油管回注井共2口,已正常使用1年,注入壓力降低,使用效果較好。
4.1 確定油田集輸水型
①通過對集輸系統水型進行化驗分析,含硫酸根離子井54口,含鋇離子井93口,通過關停或轉撈油低效含硫酸根、鋇離子井52口。②增壓站打液點結垢成份以硫酸鹽垢為主,通過對油井水型進行分析,H9井區2014年下半年投產井中部分井含有硫酸根離子,與其它打油井原油或集輸井來液配伍,在打液管線及閥組處易形成硫酸鹽垢。
4.2 除垢工藝
(1)優選阻垢劑配方 ①通過對現場使用阻垢劑配方進行評價優化,提高阻垢效果。②對支線含硫酸根離子井不斷優化加藥濃度,確定最佳濃度為100PPm,現場應用表明鈣鎂離子濃度明顯提高,對應油井回壓未見明顯上升,結垢速率得到控制。
(2)根據垢成份優化酸液配方,進行酸洗除垢 取三份集輸系統管線垢樣進行室內實驗,在室溫靜態條件下,分別用濃度為4%、8%、12%的鹽酸100ml,靜置90min浸泡反應,然后測算溶垢率。在酸濃度分別為4%、8%、12%時,溶垢率分別為16%、37%、49%。通過溶垢實驗,同時結合現場結垢情況,為防止清洗過程中發生垢堵,首先用濃度為5%鹽酸對管線進行預處理,然后用濃度為12%鹽酸+2%氫氟酸進行清洗除垢。通過優化酸液配方進行酸洗后效果明顯。
(3)開展空穴射流除垢試驗 H三增鍋爐盤管施工前結垢厚度約1.5cm,理論垢量0.21m3,通過空穴射流除垢技術除垢約0.2m3,除垢率達到95%以上,與除垢前參數相比,除垢前盤管進出口壓差0.2MPa,除垢后壓差降至0.06MPa;除垢前換熱溫度14℃,除垢后換熱溫度提高至27℃,換熱溫度提高13℃,除垢效果明顯。
(4)結垢趨勢預測及監測 通過處理前后水樣數據全分析,計算飽和指數和穩定指數,處理前后飽和指數由0.52降至0.19,穩定指數由5.77上升至6.06,表明結垢趨勢得到有效控制。
通過掛片監測結垢速率,加阻垢劑后各支線結垢速率均下降。
2015年2月開始全面加注緩釋劑,加藥濃度50PPm,加藥之前各站平均總鐵含量30.6mg/l,4~6月份平均總鐵含量降至11.4mg/l,掛片監測聯合站腐蝕速率仍然偏高,8月上調加藥濃度至80PPm,10月份監測平均總鐵含量降至7.2mg/l。
2015年7月對4個增壓站出口取樣,實驗結果顯示增壓站年平均動態腐蝕速率均在行業標準0.076mm/a以內。
[1]王兵,李長俊,朱偉,等.結垢及除垢技術在管道中的應用研究[J].石油化工腐蝕與防護,2008,28(1):28-30.