喬建軍(河北鋼鐵集團宣鋼公司檢修公司, 河北 張家口 075100)
推焦車推焦桿底板在線修復
喬建軍(河北鋼鐵集團宣鋼公司檢修公司, 河北 張家口 075100)
推焦車推焦桿箱式底板前部變形嚴重,出現多處裂紋。采取在線更換推焦桿前部底板。推焦桿底板修復后,推焦桿使用效果良好,節約了更換推焦桿費用80多萬元。
推焦桿;底板;在線修復
推焦車是焦爐生產焦碳的主要設備,推焦桿是推焦車的主要零部件,推焦桿是由上、下蓋板和立板組成的箱型結構構件。宣鋼焦化廠1#和2#焦爐是兩座JN60-82型大容積焦爐,年產焦炭90萬噸,配備1#、2#兩臺推焦車,正常情況為一用一備。1#推焦車推焦桿已使用近十年,達到了報廢年限,尤其推焦桿箱式底板前部變形十分嚴重,且有多處裂紋。推焦頭出現下沉現象,推焦時刮蹭爐底嚴重。推焦車推焦桿進行作業時,振動烈度很大,有時產生強烈共振,造成整個推焦車振動,損傷炭化室。1#推焦車于2004年9月更換新推焦桿。使用至2006年8月發現推焦桿前部5 m內兩側支承板開裂、起鼓變形十分嚴重,導致推焦桿前部支承力下降,出現以下問題:行車時推焦桿晃動嚴重;推焦時推焦桿傾斜,多次發生推壞了攔焦車上的導焦柵的事故;因支撐板斷裂.導致推焦桿頭下沉,推焦時刮爐底嚴重。對焦爐和設備產生很大危害
推焦桿箱式底板前部變形嚴重,且有多處裂紋。使得推焦車在實施推焦過程中推焦桿振動嚴重,不能平穩工作。經過現場勘查、總結分析,推焦桿底板變形的主要原因是:①推焦桿在推焦過程中溫度升高,又行走在支撐輥上,造成底板變形。②焦爐內外溫差大,尤其是在冬天溫差幾乎在-20℃-1000℃之間,推焦桿經常在大溫差環境下工作導致底板前部出現多處裂紋。③在推焦過程中推焦桿前部受力最大,推焦頭的重量全部作用在推焦桿前部,尤其是在推焦桿的滑履未進入焦爐之前,推焦桿前部和推焦頭的重量由支承輥支撐,因而出現懸臂現象,造成底板變形、推焦頭下沉。
通過對推焦桿底板起鼓變形原因認真討論、分析后;決定利用合理可行的修復方案對推焦桿進行在線修復。修復方案實施過程如下:
(1)準備過程 利用等離子切割機加工1塊長10m,寬0.34m,厚60mm鋼板如圖1所示,鋼板左右兩邊倒角10×45°刨削成形,為了便于焊接接口,鋼板前后邊需上下均倒角,上倒角為40×45°,下倒角為10×45°刨削成形。將鋼板放在找平面上,利用水平尺將鋼板找平。在鋼板上對稱焊接8個吊環。
圖1
(2)修復過程 將推焦車停在檢修平臺前,將推焦桿開出約12米,在推焦桿與推焦頭連接處的底部用10噸千斤頂支撐,打起千斤時需保證整根推焦桿處于同一水平面上。利用兩根槽鋼頂在推焦頭兩側,以保證推焦桿不發生左右晃動。利用以上加固措施防止推焦桿底板割除后推焦桿發生變形(如圖2)。
利用氣焊切割已起鼓變形、有裂紋的底板,長10m,再將焊縫焊渣清理干凈。利用吊車將預制鋼板吊起,通過專人指揮將鋼板吊放在推焦桿處,利用自制門型吊架和手拉葫蘆將鋼板倒到推焦桿下,具體修復方法如下(如圖3)。
圖2
圖3
①將4個自制門型架騎放在推焦桿上。②利用8臺1噸手拉葫蘆將放在推焦桿下部的鋼板吊環和門型架連接,然后同時將8臺手拉葫蘆打起,將鋼板吊到位。③調整鋼板,對接鋼板前后焊口。④底板找平,通過測量推焦桿后部未損壞的底板到上齒條的尺寸來調整更換底板,使更換底板符合水平要求。⑤進行點焊,在底板兩側每隔1m點焊一處。⑥焊接固定鋼板,要求焊縫高度12mm,連續焊接,每側兩人,從中間同時向兩邊焊接,以減少焊接變形量;底板前后對接處利用補焊法,焊縫高度與底板相平。拆除所有支點和臨時吊環,推焦桿恢復使用。
推焦桿底板更換工作完成后一次試車成功,通過三個多月的使用,推焦桿不在出現嚴重振動現象,工作平穩,推焦頭未出現刮蹭爐底的情況,使用效果良好。
利用上述修復方案徹底解決了推焦桿底板起鼓、變形,推焦震動大的問題。此方案實施后推焦桿推焦平穩,確保了生產的穩定順行。如果推焦桿底板不進行更換修復就需要整體更換推焦桿,更換整根推焦桿需要備件費用約80萬元。經過修復后的推焦桿完全能夠達到正常使用的標準,為公司節約了資金。
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