孔建梅(昆明冶研新材料股份有限公司,云南曲靖655000)
淺談影響三氯氫硅合成爐運行周期的因素
孔建梅(昆明冶研新材料股份有限公司,云南曲靖655000)
三氯氫硅合成爐是生產三氯氫硅的核心設備,合成爐的運行周期直接影響三氯氫硅合成系統連續運行的時間。本文結合實際生產,經過理論分析,提出了如何延長三氯氫硅合成爐運行周期,從而保證三氯氫硅合成系統穩定生產。
三氯氫硅;合成爐;因素
當今太陽能級多晶硅的主要生產方法為改良西門子法[1]。三氯氫硅合成是閉環生產中的源頭工序,三氯氫硅合成爐是多晶硅生產過程中合成三氯氫硅原料的主要設備,合成爐的運行周期直接影響多晶硅的連續生產。因此,提高三氯氫硅合成爐運行周期,為多晶硅連續生產穩定提供了保障。
生產過程中,合成爐連續運行2~3個月后,合成爐內換熱管束局部管壁被磨損穿透,管束內的導熱油泄漏到合成爐內,隨著合成料進入到系統,造成系統管道、設備污染,合成爐內未反應的大量硅粉被導熱油污染后廢棄,經濟損失較大;合成爐后系統設備管道腐蝕嚴重,且換熱器換熱效果不佳,系統堵塞嚴重等,維修需要的人工及材料費用較高,同時,拆卸、檢修、恢復安裝周期較長,耽誤正常生產。
三氯氫硅的合成采用底部進料方式,即硅粉加注到三氯氫硅合成爐規定的床層后,氯化氫氣體從合成爐底部進入,硅粉和氯化氫在一定溫度和壓力條件下反應生成三氯氫硅,反應時硅粉處于流化[2](沸騰)狀態,產生的熱量通過爐內盤管用冷媒帶出。反應產物先后經過兩級旋風分離器、淋洗器、冷凝器、相分離器,最后經過重氯硅烷塔進入精餾工序。
三氯氫硅合成爐屬于流化床反應器,由殼體、內部換熱管束組成。氯化氫氣體和硅粉從合成爐底部進料,氯化氫氣體通過顆粒狀固體硅粉層,使硅粉處于流化狀態,在一定的壓力和溫度下在合成爐內進行反應。開車時需要用啟動熱油給硅粉加熱到激活溫度,反應一旦發生后用工作熱油降溫,以使反應溫度保持在240℃~320℃。
3.1硅粉粒度
實際生產中,硅粉硬度大,使用的硅粉粒度在60μm~500μm范圍內,硅粉粒度大于平均粒度值,使得比表面積減小,影響合成爐反應效果,同時大顆粒的硅粉對盤管的連續沖刷,加大了合成爐冷卻盤管的磨損,降低了合成爐運行周期。
通過分析,選擇合適的硅粉粒度能有效的增加合成爐的運行周期。實際生產中,把使用的硅粉粒徑范圍更改為100μm~250μm后,三氯氫硅合成爐能夠連續穩定運行3~6個月,盤管磨損量較小,說明硅粉使用效果良好。
3.2硅粉含水量
硅粉含水量超標不僅加速了合成爐盤管腐蝕,使得盤管使用壽命變短,還會使系統管道堵塞,影響三氯氫硅合成爐連續運行。
降低硅粉含水量,硅粉需進行干燥處理,含水量達標后再進行使用。生產過程中硅粉輸送至干燥罐,通過熱油和熱氮一直對干燥罐內的硅粉進行干燥處理,監控干燥罐內硅粉溫度,當溫度達到180℃時,說明硅粉干燥合格,含水量達標。
生產實踐表明,硅粉含水量低,有效地避免了合成爐盤管及整個系統的腐蝕情況,減少系統管道堵塞,延長了合成系統穩定運行時間。
3.3氯化氫含水量
氯化氫含水量超標嚴重腐蝕合成爐、管道及儀表等,使系統中的三氯氫硅水解生成二氧化硅,造成系統設備管道堵塞,縮短設備使用壽命,影響生產。
生產過程中將氯化氫含水量從200ppm降低至50ppm以下,有效地避免了合成爐的腐蝕情況,減少系統管道堵塞,提高了合成爐使用壽命。
3.4盤管厚度、材質和結構
由于合成爐盤管壁厚為9mm,材質為20#碳鋼,實際生產中,氯化氫和硅粉不斷沖刷盤管,使盤管磨損嚴重,合成爐運行時間不超過3個月需進行停爐檢修。
多次生產實踐后,根據檢修經驗總結,提出對盤管修復改造的措施,將盤管底部管壁厚度進行加厚修復,每根管束底部增加一個防磨損的管套,管套為錐體形狀,采用耐腐蝕、高溫的材質。
經過盤管改造,運用于實際生產中,三氯氫硅合成爐連續運行4個月,經抽出盤管檢查,磨損較小。盤管改造后,延長了使用時間,保證了系統穩定連續運行,同時節約了檢維修成本。
通過選擇合適的硅粉粒度、降低硅粉含水量和氯化氫含水量,改造合成爐盤管等有效措施,提高了合成爐運行周期,使合成爐穩定運行時間達到3~6個月。
雖然合成爐使用周期有一定的延長,但是仍不會超過6個月,對系統的影響仍然存在,在后期生產中,能找出其它因素并優化現有的工藝,使三氯氫硅合成爐能連續生產,從而節約生產成本,降低檢修頻率。
[1]梁駿吾.電子級多晶硅的生產工藝[J].中國工程科學,2000,2(12):36~38.
[2]吳占松,馬潤田,汪展文.流態化技術基礎及應用[J].北京:化工工業出版社,2006.7.