陳祿 李海友


摘 要:通過新材料的應用,設計并自制布袋除塵器,解決收砷系統(tǒng)腐蝕泄漏問題,極大的提高了設備開車率,有效的降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。并將新材料新工藝進行推廣,擴大使用范圍。
關(guān)鍵詞:收砷系統(tǒng);材料復合技術(shù);噴吹;制作應用
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.06.254
山東恒邦冶煉股份有限公司(以下簡稱恒邦股份)硫酸三車間6萬噸/年制酸系統(tǒng)于2005年1月建成投產(chǎn),采用瑞典波利登兩段焙燒技術(shù)處理含砷礦,其中一段工藝就是收砷工藝,其主要設備就是脈沖布袋除塵器。2009年以后,為滿足公司生產(chǎn)廢水零排放的要求,生產(chǎn)工藝做了變更,由原來的清水造漿變?yōu)閺U水造漿,這一改變造成整個生產(chǎn)系統(tǒng)設備腐蝕加劇,收砷系統(tǒng)尤其是布袋除塵器箱體腐蝕漏氣,頻繁焊補,由于含砷的原因,給維修造成了很大的難度,以致除塵器廠家的維修人員都拒絕進行維修。同時布袋的更換周期變短,布袋除塵器漏風率大,車間電耗也增加,這樣也給車間生產(chǎn)帶來了被動。由于工藝的連續(xù)性不能停車,2010年8月在原有布袋除塵器西側(cè)重新打基礎新增一臺布袋除塵器,8月份投入使用,原有除塵器報廢。這臺新布袋除塵器開車不足半年就開始維修,僅兩年的時間就腐蝕嚴重,已無法正常運行。專業(yè)制作布袋除塵器廠家都束手無策。
為了解決收砷系統(tǒng)出現(xiàn)的這個大難題,同時滿足廢水零排放的環(huán)保要求,恒邦股份對收砷系統(tǒng)進行了積極的探索和研究,重新設計、自制了一臺新的布袋除塵器,同時對驟冷塔也做了改造,于2013年7月投入使用,到目前為止,該布袋除塵器的使用效果非常好,無漏風,收砷布袋使用周期變長,電耗降低,徹底解決了困擾多年的問題。
1 收砷系統(tǒng)主要設備
收砷系統(tǒng)主要設備見表1
2 脈沖布袋除塵器收砷的工作原理
從電除塵器來的煙氣中含有氣態(tài)的As2O3,As2O在高溫下呈氣態(tài)形式存在于爐氣中,而在溫度較低的情況下會呈固體形式存在,驟冷塔將電塵來的約350℃的煙氣溫度冷卻到130-150℃,As2O3從由氣態(tài)形式凝固結(jié)晶析出形成顆粒狀,該煙氣從布袋除塵器灰斗進風口進入,在導流板的作用下固體顆粒的As2O3分離結(jié)晶直接落入灰斗,細微粉塵進入濾袋過濾,粉塵滯留在濾袋表面,凈化氣體經(jīng)上箱體由出風口排出。進入灰斗的As2O3固體顆粒由自動包裝機完成計量包裝和入庫,從而達到收砷的目的。隨著過濾的不斷進行,除塵器阻力也隨之上升,當阻力達到一定值時,清灰控制器發(fā)出清灰命令,首先將提升閥板關(guān)閉,切斷過濾氣流,然后,清灰控制器向脈沖電磁閥發(fā)出信號,隨著電磁脈沖閥把用作清灰的高壓逆向氣流送入袋內(nèi),濾袋迅速鼓脹,并產(chǎn)生強烈抖動,導致濾袋外側(cè)的粉塵抖落,達到清灰的目的。由于設備是模塊式生產(chǎn)的、單元組合式除塵機組,所以上述過程是分單元進行的,一個單元在清灰時,其余單元仍在正常工作,保證了設備的連續(xù)正常運轉(zhuǎn)。
3 收砷系統(tǒng)改造中存在問題及解決措施
(1)采用材料復合技術(shù),提高設備耐腐蝕性能。原布袋除塵器本體與煙氣接觸部位的材質(zhì)是6mm-10mm不等的316L不銹鋼。由于是濕法冶煉,又是廢水造漿,廢水中氯離子含量較高,經(jīng)焙燒后,煙氣中的氯離子含量就高,能達到3000PPM,而316L不銹鋼耐氯離子僅耐到300PPM;另外在運行中布袋除塵器側(cè)壁易形成冷凝酸,造成殼體酸腐蝕滲漏,煙氣外漏,造成整體設備腐蝕。針對上述兩問題,設備動力公司經(jīng)多方研究試驗,找到一種既耐氯離子腐蝕又耐稀酸的材質(zhì)--254Smo不銹鋼。因254Smo不銹鋼價格較高,為了降低制作成本,在圖紙設計時除塵器骨架采用碳鋼,凡煙氣接觸部位全部內(nèi)襯1.5mm-2mm厚254Smo不銹鋼,既解決了強度問題,又極大降低設備造價,提高設備性能。
(2)優(yōu)化設計,縮短施工時間,引入顯影技術(shù),確保焊接質(zhì)量。設計為采用鋼結(jié)構(gòu)作為主要支撐,碳鋼襯254Smo不銹鋼結(jié)構(gòu),為了保證焊口耐腐蝕性能,內(nèi)襯254Smo不銹鋼均采用氬弧焊焊接。為了減少焊口數(shù)量,降低焊接缺陷,設計時大量減少了箱體內(nèi)部彎角部位數(shù)量,減少煙氣與焊口的接觸量,同時節(jié)省了不銹鋼焊接時間。不銹鋼焊接質(zhì)量檢驗也是一大難題,無法試壓,細微泄露點無法檢查到,所以制作時采取顯影技術(shù)進行不銹鋼漏點查找,杜絕焊接缺陷,保證焊接質(zhì)量。
(3)噴吹方式改進。原布袋除塵器在空壓機意外停車或氣壓不足的情況下,易造成氣缸關(guān)斷,致使氣體通道被封閉進而系統(tǒng)停車。為了提高開車率,車間經(jīng)常把氣缸用鋼絲捆扎,改成在線清灰,造成噴吹不徹底,影響噴吹效果,造成系統(tǒng)壓力波動。為了解決上述問題,將已制作好的氣閥設計改造為下部常開式結(jié)構(gòu),在通氣時關(guān)閉,在斷氣時打開,如空壓機停止運行或氣壓不足時,所有氣閥打開,徹底解決因布袋噴吹問題造成整個系統(tǒng)停車,也開創(chuàng)了所有布袋噴吹設計的新思路。
(4)引進先進理念,采用熱風噴吹,極大提高布袋使用壽命。反吹氣體原來直接用空壓機壓縮氣體,進入布袋除塵的氣體溫度較低,容易形成玻璃砷,易造成布袋堵塞或阻力提高。針對上述問題,經(jīng)過與廠家技術(shù)交流后,將噴吹系統(tǒng)改為熱風噴吹,可延長布袋使用壽命及除塵器使用壽命。
(5)不拘場地束縛,開拓思路,增大有效過濾面積。改變原布袋除塵器的設計思路,在原基礎位置將布袋箱體加高,利用現(xiàn)有空間極大增加過濾面積,有效降低系統(tǒng)阻力,節(jié)省電費。
(6)注重細節(jié),完善設計,減少設備故障率。鋼結(jié)構(gòu)與不銹鋼板間用鉚點連接,焊接時產(chǎn)生的氣體進入夾層,為了防止夾層間氣體升溫膨脹,在鋼結(jié)構(gòu)內(nèi)部采取鉆孔泄壓的方式,可將夾層間氣體排出,不會因溫度變化影響造成內(nèi)壓損壞內(nèi)襯層。
布袋除塵器上蓋容易產(chǎn)生漏氣現(xiàn)象,負壓漏氣會造成密封部位首先損壞。針對上述問題,將密封結(jié)構(gòu)采用折壓不銹鋼制作,確保與氣體接觸部位均為不銹鋼結(jié)構(gòu),極大增加了設備的耐腐蝕性能。
(7)利用材料復合技術(shù)這個思路,對收砷系統(tǒng)中的驟冷塔也進行了改造,在原驟冷塔內(nèi)部內(nèi)襯2mm254Smo不銹鋼,提高驟冷塔的耐腐蝕性能,延長使用壽命。
4 技改效果
4.1 可計效益
硫酸三車間收砷系統(tǒng)進行改造以后至今已運行2年零6個月時間,無任何腐蝕現(xiàn)象,從運行成本、維修成本、布袋利用、設備開車率各方面都有了大的改觀,經(jīng)統(tǒng)計,年可節(jié)約成本64萬元。
4.2 無形效益
原布袋除塵器發(fā)生腐蝕后,系統(tǒng)達不到負壓要求或系統(tǒng)不穩(wěn)時,除塵器內(nèi)的砷經(jīng)常冒出,隨著煙氣到處飛揚。砷有劇毒,對人體及環(huán)境造成很大的危害。經(jīng)改造新布袋除塵器耐腐蝕,不會造成泄漏,減少污染,極大改善了環(huán)境。
幾乎不用進行維修,降低了工人勞動強度,減少了對人體的損害,提高了系統(tǒng)的開車率,從而降低生產(chǎn)成本。
硫酸三車間驟冷塔改造后,恒邦股份技術(shù)部申請了專利。
恒邦股份自行設計、制作的布袋除塵器為全國首例,專業(yè)布袋除塵器廠家對該設計、改造的除塵器贊不絕口,表明也會按照這樣的設計制作方案來制作產(chǎn)品,以滿足其他客戶的使用要求。
5 推廣
2014年底,利用新設計重新自制一臺LC M4000-2*4脈沖布袋除塵器取代生化二車間原布袋除塵器,并順利投入使用。
2015年冶煉二公司擴能改造,機修車間正在將原布袋除塵器按照新設計工藝進行改造,已于2015年九月份投入使用。
6 結(jié)語
收砷系統(tǒng)的正常運行在整個硫酸生產(chǎn)中起著關(guān)鍵作用。恒邦股份通過技改,成功解決了收砷系統(tǒng)腐蝕泄漏及維修問題,在滿足生產(chǎn)的同時,取得了較好的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。
作者簡介:陳祿(1988-),男,山東煙臺人,本科,助工,主要從事設備管理工作。