周 平,江大偉,許建中,奚 越,朱 亮
(1.濟南鑄造鍛壓機械研究所有限公司,山東 濟南 250306;2.山東威高集團有限公司,山東 威海 264200;3.濟南大學,山東 濟南 250022)
7×500t大型汽車縱梁液壓機維修改造
周 平1,江大偉2,許建中1,奚 越3,朱 亮1
(1.濟南鑄造鍛壓機械研究所有限公司,山東 濟南 250306;2.山東威高集團有限公司,山東 威海 264200;3.濟南大學,山東 濟南 250022)
本文分析了3500t(7×500t)縱梁壓機液壓及電控系統存在的主要問題,提出了系統改造和維修方案。介紹了改造后系統的組成及其主要功能,詳述了電氣部分增加的主要功能。系統改造后可靠性好、操作簡便,故障指示直觀,滿足了生產需求。
縱梁沖壓液壓機;維修;改造;電氣系統;可靠性
如圖1所示為3500t(7×500t)汽車縱梁液壓機生產線現場圖,該設備是濟南鑄鍛所有限公司于2004為湖北福田汽車廠設計的一臺七缸同步控制的大型液壓機,其由7臺500t四柱萬能液壓機串聯而成,主機工作臺面長達11.544m。經過10多年的使用,出現了主機與管道漏油、同步性能差及電控系統不能滿足生產需要等問題。本次維修改造結合工廠實際生產需求,對液壓系統、同步控制系統及電控系統等進行更新換代。維修改造后,滿足了廠家壓制8+7mm厚雙層鋼板的生產需求,取得良好效果。

圖1 壓機外形圖
經過多年的使用,壓機液壓系統出現老化、管道漏油等問題。結合廠家的生產需求,將原來的液壓系統從地坑中搬挪到地面上,進行了管路的重新設定,并對現用的液壓泵(手動變量泵、比例泵)和液壓輔件進行了更換,采用國內廠家的優質產品。同時增加了壓力傳感器,實時將主缸上腔的壓力值顯示到觸摸屏上,便于檢修。
下面介紹頂出缸壓力的設定。主缸帶動上模壓制車梁時,由于工件材料、密度等不同,很難保證壓制的縱梁開口在整個梁的長度上保持一致。經過分析,在每臺壓機頂出缸的無桿腔回路增加一個背壓回路,背壓壓力可進行遠調,即當主缸工進壓制工件時,頂出缸在退回時保持一定的穩定壓力,當主缸的壓制力超過此壓力時,頂出缸處于浮動下行狀態。本著盡量減少原閥塊改動的原則,僅在頂出缸無桿腔管道回路上增加一順序閥。但由于順序閥不具備遠程調壓功能,故增加一過渡板安置在順序閥主閥芯和先導閥之間,很好地實現了遠程調壓功能。
液壓控制系統是保證各項動作實現的關鍵,而7臺主缸下行壓制時的同步問題是整個控制系統的難點。此次改進中,摒棄了原先使用的滾輪式編碼器,而使用較為先進的拉繩式位移傳感器,通過PLC后將電流信號轉化為位移量,如圖2所示,將模擬量顯示到增加的觸摸屏上,實時監測每臺主缸的位移量。

圖2 參數顯示界面
同時,增加模塊輸入,實時顯示系統及閥塊上各個電磁閥的得(失)電狀態,在設備調試期間,更加直觀,發現問題及時排除,節省了時間,提高了工作效率。如圖3所示。

圖3 電磁閥狀態
不同的工件其板厚也不一樣,需要的壓制力也不同。為滿足不同工件的生產要求,在PLC程序中增加了壓力控制。當達到設定的壓力后,泵卸荷。既滿足了生產要求,又避免了能量浪費。同時增加了一些輔助控制,如主缸壓制延時、頂缸頂出延時、打料延時等。如圖4所示。

圖4 參數設置
隨著壓制工件梁的厚度越來越大,壓制件的精度要求越來越高,而且本縱梁壓機的工作臺面長度接近12m,實際工作中出現偏載的情況時有發生,造成壓制過程中各主缸下行速度不一致,降低了設備的使用壽命,嚴重時引起模具損壞,導致廢品率上升。因此在改進時,采用了拉繩式位移傳感器,既節約了成本,又具有性能優越、安裝簡便和適應現場惡劣環境等優點。同時在主缸上腔的管路上安置了壓力傳感器,可實時檢測每臺主缸上腔的壓力,便于檢修。該壓力傳感器能將0~40MPa的壓力信號轉化為4~20mA的電流信號。采用電流信號是因為電流信號不容易受到外界干擾,并且電流源內阻無窮大,導線電阻串聯在回路中不影響精度,在屏蔽雙絞線上可傳輸幾百米,完全滿足本次改進的要求。
通過本次對液壓系統和電控系統改造與維修,設備工作穩定性得到很大提升,事故率明顯下降,提高了生產效率,增加了企業的經濟效益,取得了良好的效果。
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The maintenance and transformation of 7X500t truck beam press
ZHOU Ping1,JIANG Dawei2,XU Jianzhong1,XI Yue3,ZHU Liang1
(1.Jinan Foundry and Metalforming Machinery Research Institute Co.,Ltd.,Jinan 250306,Shandong China; 2.Shandong Weigao Group Co.,Ltd.,Weihai 264200,Shandong China; 3.University of Jinan,Jinan 250022,Shandong China)
The main problems in hydraulic and electric control system of 3500 t truck side-member press have been analyzed in the text.The maintenance and transformation proposal have been put forward.The composition and main function of the transformed system have been introduced.The added main function of electric part has been expounded in detail.The transformed system has advantages like good reliability,easy operation,and visual fault indication,which can meet the production requirement.
Press for side-member;Transformation;Electrical system;Reliable action
TG315.4;TH137.7
B
10.16316/j.issn.1672-0121.2016.01.020
1672-0121(2016)01-0070-02
2015-03-20;
2015-07-09
周 平(1985-),男,助工,從事液壓技術研發設計。E-mail:523214131@qq.com