許敏娟



摘要:為了解決隧道穿越淺埋偏壓、松散破碎地層時極易發生大變形、坍塌等安全事故的問題,依托實際工程分析了隧道開挖后初支背后圍巖壓力、拱頂沉降、支護結構內力及襯砌表觀病害的變化規律與分布特征,得到隧道結構的受力變形特征,進而闡明淺埋段大變形的形成機理,并針對其形成機理給出了處治策略,可為后續施工控制及同類工程的順利修建提供借鑒。
關鍵詞:淺埋隧道;偏壓;大變形;監控量測
中圖分類號:U457.3
文獻標志碼:B
引言
進入21世紀后,中國公路隧道得到快速發展,截止至2013年底,已建成公路隧道11359處、9605.6km。然而,受多山地貌的影響,隧道結構不可避免地會碰到淺埋偏壓、斷層破碎帶、高地應力等不良地質環境,給工程建設帶來了巨大的困難。與洞身段相比,隧道洞口通常處于淺埋、偏壓、圍巖破碎等復雜地質、地形條件下,同時受洞口邊仰坡的影響,空間受力條件復雜,施工中容易出現大變形、支護開裂等問題,甚至存在坍塌、冒頂風險。因此,隧道洞口段的設計與施工是保證整座隧道安全的關鍵因素之一。
當前,中國公路隧道修建多秉持“新奧法”理念,以監控量測為設計、施工的連接樞紐,及時反饋并調整支護設計體系、施工工藝參數,確保施工安全及后期的順利運營。結合工程實例,國內外不少學者已論證了監控量測對施工安全控制的重要作用,驗證了施工過程中及時施作監控量測的必要性。基于這一現狀,本文依托老寨隧道實例,結合監控量測數據及現場踏勘結果,分析隧道洞口結構受力變形特征,探究洞口淺埋偏壓段大變形的主要成因,并對其整治措施效果進行了跟蹤評價,以期為同類工程的順利修建提供一定的借鑒。
1 工程概況
1.1 隧址區地質條件
老寨隧道左線隧道起訖里程ZK38+425.00~ZK38+870.00,其中ZK38+725~ZK38+870段為隧道出口段,長145m,隧道埋深約0~46m,覆蓋層較薄,厚1.0~3.Om,強風化層厚3.5~16.5m,洞身穿越強~弱風化變余砂巖。巖體節理裂隙極發育,巖體破碎~較破碎,呈松散碎裂結構,[BQ]=168,屬V級圍巖。現場勘測表明,隧道出口處存在偏壓現象,橫坡大于50°,側覆土厚小于5m,且為發育最不利節理(338°∠25°)面,屬于典型的淺埋偏壓隧道洞口段。圖l、2分別為ZK38+870斷面工程地質橫斷面和左線隧道工程出口段的地質縱斷面。
1.2 進洞預加固措施及開挖工法
為確保洞口淺埋偏壓段施工安全,采取如下進洞措施:坡腳淺埋側施作C20抗偏壓擋土墻,抵抗由于偏壓造成的不均衡水平推力,如圖3所示;超前施作φl08mm、壁厚6mm大管棚,節長3m、6m,環向間距50 cm,如圖4所示;邊仰坡防護采用錨網噴,具體采用φ50×4注漿小導管,長度為6m,間距1.5m×1.5m;采用φ8鋼筋網,間距為20cm×20cm;噴C20混凝土,厚度8cm。
隧道洞身開挖采用三臺階匕步法,隧道掘進過程中遵循“短進尺、弱爆破、勤支護、早封閉”的原則,以確保開挖面的穩定。
為確保施工安全,修建過程中嚴格執行既定的監控量測方案,重點監測地表變形、圍巖壓力、拱頂沉降、支護結構內力等項目,及時整理數據反饋,并分析結構受力的實時狀態,以期及早發現潛在危險,并做出正確處治方案。
2 基于監測數據的結構受力變形特征分析
依監測數據及現場調查,選取洞口段兩個典型斷面進行分析,探究結構受力的變形規律,為大變形的成因分析及控制對策的選取提供理論依據。
2.1 圍巖壓力與結構內力的分布特征
2.1.1 初支背后壓力
對隧道初支背后圍巖壓力進行統計分析,發現結構承受著明顯的非對稱壓力:在淺埋側回填反壓及深埋側主動壓力作用下,襯砌結構產生向外側的整體變形,淺埋側拱腰至拱腳范圍內被動壓力值明顯偏大;斷面一處,左側拱腰壓力為0.22MPa,是右側拱腰的2.4倍,偏壓效果更甚于斷面二處(左側拱腰壓力值為右側拱腰的1.3倍),如圖5所示。
2.1.2 初支鋼拱架彎矩
依鋼筋計監測數據,換算初支鋼拱架彎矩,并繪制出最終狀態分布圖,如圖6所示。
由圖6可知,淺埋側鋼拱架彎矩值偏大于深埋側,斷面一處偏壓效果更為明顯,與圍巖壓力分布特征吻合。
2.1.3 二襯背后壓力
對二襯背后壓力監測數據進行統計分析,繪制出二襯壓力分布圖,如圖7所示。分析表明,洞口段兩邊側墻處二襯壓力值明顯較拱頂、拱腰位置偏大。需要注意的是,因斷面一處鋼拱架初期變形較大,處理時圍巖壓力得到一定釋放,使深埋側二襯邊墻壓力小于預期值。
上述分析表明,鋼拱架主要承受了來自拱頂及拱腰部位的圍巖壓力,而二次襯砌分擔了部分圍巖兩側傳來的圍巖壓力。因此,在現場施工時要注意鋼拱架鎖腳錨桿的施作,以提高鋼拱架兩側承載能力的發揮。
3.2 拱頂沉降變化規律
整理斷面一及斷面二處的拱頂沉降監測數據,如圖8所示。
隧道開挖施作初支后的沉降規律總結如下。
(l)整個洞口段拱頂沉降值都很大,最終沉降量均超過lOOmm,最大下沉量達到了500mm,致使隧道初支產生嚴重侵限。
(2)隧道開挖2周內,拱頂下沉速率最大,沉降量為17~35mm·d-1。之后進入趨穩階段。需要注意的是,下臺階開挖或施作二襯時會導致支護沉降出現一定程度的波動。
(3)5月30日開始的近一個月的持續降雨,使得ZK38+859、ZK38+850斷面一開挖便產生了急劇增大的位移。特別是在6月26日全天大雨的情況下,監測發現,已開挖但未施作二襯的部分出現了拱頂下沉急劇增加的情況,并進行了臨時支撐的緊急處治,監測的拱頂沉降量的情況表明,ZK38+859和ZK38+850斷面在采取了臨時支撐的措施后,拱頂的下沉量得到了非常有效的控制。endprint
2.3 結構表面變形特征分析
5月3l號和6月l號,隧道掌子面掘進至ZK38+840斷面附近,隧道所在地出現了連續兩天的大雨天氣,觀測發現了隧道護拱開裂、拱頂沉降顯著以及邊仰坡開裂等現象。邊仰坡開裂變形如圖9所示。
6月26日,前方掌子面施工至ZK38+850斷面時,深埋側ZK38+860附近拱間工字鋼變形嚴重,在2h內向洞里突出0.6cm,拱頂附近及其他地方開裂較大,造成停工。調查表明,整個ZK38+862~ZK38+855.7斷面的初期支護發生了嚴重變形,噴射混凝土崩裂掉塊,反壓擋墻下側出現明顯裂縫,整個型鋼拱架向淺埋側擠壓變形明顯,左右側拱腰處變形最大達到了67cm,如圖lO所示。
3 大變形成因分析
結合監控量測數據與地勘資料,將隧道出口段出現大變形,進而導致初支嚴重破壞的原因總結如下。
(l)圍巖質量差。隧道洞口段地質為強風化的變余砂巖并夾雜粘土,巖體節理裂隙極發育,巖體松散碎裂,自穩能力差。
(2)淺埋偏壓的影響。按圍巖壓力計算理論,未考慮預加固效果時,受地面坡度角的影響,兩側壁均布圍巖壓力差值極大,內側圍巖平均壓力最高達外側的7倍之多,對隧道構成了極為顯著的偏壓荷載。現場量測結果表明,深埋側拱腰壓力值平均為淺埋側拱腰壓力值的11.7倍,同樣驗證了這一特征。
(3)降雨的影響。5月31日開始了持續的降雨天氣,隧道邊仰坡出現裂縫,擋土墻下側出現較大的裂縫,且洞內初噴混凝土出現剝落、掉塊。此外,巖體風化和破碎程度高,大量雨水下滲弱化了巖土力學參數,增加了附加孔隙水壓力,使得圍巖質量進一步劣化,形成惡性循環,這是造成圍巖大變形的另一主要原因。
4 大變形控制對策及其效果評價
根據上述分析和現場的實際情況,考慮到病害情況緊急,處理方案必須是臨時強支護與長遠穩定措施相結合,既要保證處理過程中的安全,又要滿足結構永久安全的要求。最終采取了如下的處理措施。
(1)施作臨時支撐。支撐就地取材,采用20b工字鋼,排距為1m,均采用LlO×lOcm角鋼進行縱橫連接,連接件間距1m,底座采用槽鋼支墊牢固,如圖ll所示。要求支頂和落腳處必須緊貼,不應出現單點受力現象,以達到整體受力的效果。
(2)減載反壓回填及排水。對仰坡進行刷坡減載,取土對隧道外側反壓,以平衡偏壓荷載。施工中應及時采用鋼筋網、注漿小導管和噴射混凝土對減載后的邊坡進行防護,避免因減載反壓引起深層次的滑動。做好地表排水的截水溝,并在坡體表面噴射混凝土,防止雨水下滲,如圖12所示。
(3)換拱。上述措施落實到位并施工結束后,7月29日,洞身變形已處于相對穩定狀態,邊仰坡沒有出現任何異常,拆去臨時支撐,并對變形過大段的初期支護進行替換。
完成上述處理措施后,工程重新開工,并通過監控量測繼續跟蹤。替換后的鋼拱架力最大值與替換前鋼拱架同部位受力值相比,明顯減小,且現場觀測顯示重噴的混凝土并未出現明顯裂縫,驗證了上述措施的可行性。詳細統計結果見表l。
5 結語
基于監測數據與現場踏勘,綜合分析了老寨隧道出口淺埋偏壓段的大變形災害特征及成因,并提出了行之有效的控制對策。主要結論如下。
(l)隧道穿越淺埋偏壓地層且圍巖松散破碎路段時,應加強監控量測工作的實施與反饋分析,通過分析結構受力變形特征,及早發現大變形、坍塌等潛在風險,為控制措施的合理選取提供指導意見。
(2)圍巖松散破碎、淺埋偏壓是老寨隧道洞口段產生大變形的根本原因,持續降水加劇了大變形的程度。
(3)監測分析表明,洞口段淺埋側的結構內力與變形明顯偏大,設計、施工時對遠離山體一側隧道的拱腳處要認真考慮施工方案。endprint