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內(nèi)燃機(jī)車增壓器故障分析及處理措施

2016-03-28 03:35:34陸迎啟上海鐵路局徐州機(jī)務(wù)段
上海鐵道增刊 2016年4期
關(guān)鍵詞:支架故障質(zhì)量

陸迎啟 上海鐵路局徐州機(jī)務(wù)段

內(nèi)燃機(jī)車增壓器故障分析及處理措施

陸迎啟 上海鐵路局徐州機(jī)務(wù)段

通過對(duì)徐州機(jī)務(wù)段2010-2016年增壓器故障統(tǒng)計(jì),進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,提出針對(duì)增壓器故障的處理措施。

增壓器;故障;分;措施

1 前言

增壓器是內(nèi)燃機(jī)車上不可或缺的部件,其重要性不言而喻。增壓器故障直接影響到內(nèi)燃機(jī)車的正常運(yùn)行,不僅僅是造成機(jī)車途中故障的重要原因之一,大的增壓器故障比如增壓器噴油,還會(huì)引起接觸網(wǎng)線燒斷,造成重大行車事故,打亂正常的鐵路運(yùn)輸秩序。2014年武漢局曾經(jīng)發(fā)生一起增壓器噴油,燒斷接觸網(wǎng)的事故,影響客車59趟,給鐵路運(yùn)輸造成重大影響。因此,通過對(duì)增壓器的故障進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,提出切實(shí)可行的措施,確保增壓器的正常運(yùn)行,以減少對(duì)鐵路運(yùn)輸安全生產(chǎn)的影響,是我們機(jī)車檢修系統(tǒng)人員共同的責(zé)任和目標(biāo)。

2 增壓器故障數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

對(duì)我段2010-2016年DF4B,DF11,DF8B,DF7C,DF7G機(jī)車增壓器故障的統(tǒng)計(jì)如表1、表2、表3。

表1 2010-2016年發(fā)生增壓器故障分布表

從三個(gè)表格的增壓器故障數(shù)據(jù)分析可以看出,我段內(nèi)燃機(jī)車從2010-2016年增壓器共發(fā)生故障101件次。其中主要以DF4B機(jī)車增壓器為主,發(fā)生64件次,約占故障總數(shù)的63.4%,其次是DF11機(jī)車增壓器,發(fā)生25件次,約占故障總數(shù)的24.8%,其它機(jī)型增壓器發(fā)生12件次,約占故障總數(shù)的11.8%。從增壓器故障類型來看渦端進(jìn)氣殼裂紋30件;氣門掉塊及異物打壞增壓器21件;軸承損壞造成油封漏油、轉(zhuǎn)子掃膛固死17件;支架栽絲斷、殼體絲扣壞占11件;燃燒原因造成轉(zhuǎn)子固死7件,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活、效率低5件;水腔漏水3件;鑲套脫落3件;轉(zhuǎn)子軸向移動(dòng)量大3件;葉片掉塊1件。通過統(tǒng)計(jì)可以看出,增壓器自身質(zhì)量原因造成的增壓器故障共89件,非增壓器自身質(zhì)量問題造成故障12件。

表2 2010-2016年增壓器故障分類統(tǒng)計(jì)表

表3 2010-2016年各類型機(jī)車增壓器故障統(tǒng)計(jì)

3 故障原因分析

3.1 渦輪進(jìn)氣殼裂紋

增壓器渦輪進(jìn)氣殼工作環(huán)境惡劣,長(zhǎng)期處于高溫環(huán)境中,溫差變化大,熱應(yīng)力疲勞比較嚴(yán)重。通過調(diào)查統(tǒng)計(jì),在使用過程中產(chǎn)生裂紋的渦輪進(jìn)氣殼都是在走行35萬km以上,而增壓器在使用一個(gè)中修期后(走行30萬km)進(jìn)行中修時(shí),維修廠家只是進(jìn)行狀態(tài)修復(fù),檢查試驗(yàn)不裂不漏便不進(jìn)行換新。可以看出,增壓器在中修時(shí)不能更新渦輪進(jìn)氣殼是導(dǎo)致渦輪進(jìn)氣殼裂紋的主要原因。典型的如2011年8月份DF11-0136機(jī)車后增壓器,故障情況如圖1,渦端進(jìn)氣殼裂紋。通過查履歷簿,該增壓器大修后走行42萬km。

圖1 DF11-0136機(jī)車后增壓器渦端進(jìn)氣殼

3.2 氣門掉塊,異物打壞增壓器問題

通過調(diào)查分析,發(fā)生該類故障的主要原因一是氣門質(zhì)量不良,二是檢修職工在檢修增壓器及其相關(guān)系統(tǒng)時(shí)沒按“四按三化”要求檢查修理。典型的如2016年5月份發(fā)生的DF11-0412機(jī)車因10缸排氣門掉塊,從燃燒室順排氣管進(jìn)入前增壓器,卡在噴嘴環(huán)葉片間,打壞渦端葉輪,如圖2。

圖2 DF11-0412機(jī)車10缸排氣門掉塊打壞增壓器

3.3 軸承損壞造成油封漏油、轉(zhuǎn)子掃膛固死

通過調(diào)查分析,軸承損壞的主要原因一是軸承自身質(zhì)量不高,運(yùn)用過程中破損,二是增壓器檢修過程中軸承組裝不良,配合間隙調(diào)整不符合要求,超出規(guī)定的技術(shù)要求。典型的如2014年7月發(fā)生的DF11-0350機(jī)車前增壓器,因壓端軸承存在質(zhì)量問題,損壞,造成轉(zhuǎn)子掃膛固死,如圖3。

圖3 DF11-0350機(jī)車前增壓器軸承損壞造成轉(zhuǎn)子掃膛固死

3.4 增壓器支架栽絲斷,絲扣壞

增壓器支架栽絲用于固定支架,在一個(gè)中修期內(nèi)大概要運(yùn)用3年左右時(shí)間(走行30萬km),長(zhǎng)期使用出現(xiàn)疲勞斷裂。通過調(diào)查,維修廠家在增壓器中修修理時(shí)不對(duì)支架載絲換新,而對(duì)支架螺栓也沒有明確的強(qiáng)度要求,是造成支架栽絲斷,絲扣壞的主要原因。

3.5 增壓器轉(zhuǎn)子固死主要原因如下

(1)增壓器長(zhǎng)期運(yùn)行,渦輪端反螺紋上產(chǎn)生積炭,反螺紋被填滿,密封效果不好,導(dǎo)致機(jī)油滲出遇高溫燃?xì)庑纬煞e炭,使轉(zhuǎn)子阻力增大,產(chǎn)生固死現(xiàn)象。

(2)在機(jī)車運(yùn)用中,機(jī)油壓力過大,反螺紋密封失去效果,導(dǎo)致機(jī)油滲出,形成積炭固死。

(3)柴油機(jī)燃燒不良,后燃嚴(yán)重造成增壓器的工作環(huán)境惡化,導(dǎo)致機(jī)油遇高溫燃?xì)庑纬煞e炭。

4 采取的措施

4.1 加強(qiáng)壽命分析和管理

根據(jù)實(shí)際調(diào)查分析情況,要求增壓器修理廠家要加強(qiáng)壽命管理,在增壓器中修時(shí)更換新渦輪進(jìn)氣殼,并且采用與出氣殼連接法蘭面為花邊的渦輪進(jìn)氣殼,消除應(yīng)力集中,這種進(jìn)氣殼是大連機(jī)車車輛研究所設(shè)計(jì)的,使用效果良好。

4.2 嚴(yán)把物資采購(gòu)關(guān)

針對(duì)氣門掉塊,及時(shí)同供應(yīng)廠家聯(lián)系,反饋質(zhì)量問題,必要時(shí)更換質(zhì)量比較穩(wěn)定的供應(yīng)廠家。物資部門嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān),嚴(yán)格資質(zhì)審查及合同明確責(zé)任及賠償條款。針對(duì)異物打壞增壓器問題,要加強(qiáng)對(duì)職工的質(zhì)量意識(shí)教育,特別是在安裝增壓器及處理增壓器相關(guān)系統(tǒng)、部位活件時(shí),要嚴(yán)格落實(shí)“四按三化”記名檢修要求,仔細(xì)、認(rèn)真檢查,確保清潔干凈,無異物殘留,以免留下故障隱患。

4.3 嚴(yán)格按工藝進(jìn)行組裝

對(duì)于軸承質(zhì)量和組裝問題,及時(shí)反饋修理廠家,一是選用質(zhì)量穩(wěn)定的軸承廠家,二是強(qiáng)化增壓器檢修組裝過程質(zhì)量控制,嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)技術(shù)要求。

4.4 針對(duì)支架栽絲斷,殼體絲扣壞故障的處理措施

(1)增壓器在進(jìn)廠修理時(shí)要求支架螺栓采用8.8級(jí)高強(qiáng)度螺栓,同時(shí)對(duì)殼體絲扣進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)絲扣不好及時(shí)采取鑲裝鋼絲套的方法以確保絲扣良好。

(2)在柴油機(jī)上安裝增壓器時(shí),要確保支架底面處于一個(gè)平面內(nèi),如不在同一平面內(nèi),用調(diào)整墊進(jìn)行調(diào)整,以防止支架懸空,受到附加應(yīng)力作用,造成支架螺栓或栽絲斷。

(3)在機(jī)車運(yùn)用過程中,加強(qiáng)對(duì)支架螺栓或栽絲的檢查,防止螺栓或栽絲存在松動(dòng)現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)有松動(dòng)跡象,及時(shí)處理。

4.5 對(duì)于增壓器轉(zhuǎn)子固死采取的措施

(1)大中修、小輔修各級(jí)修程及機(jī)車出入庫(kù)整備,嚴(yán)格控制增壓器機(jī)油進(jìn)油壓力符合技術(shù)要求:溫度在60℃時(shí),柴油機(jī)在最低轉(zhuǎn)速時(shí)機(jī)油進(jìn)油壓力為不低于0.14 MPa,在1 000 r/ min時(shí),DF4B、DF7機(jī)車為0.25 MPa~0.35 MPa,DF8B、DF11、DF11G機(jī)車為0.25 MPa~0.40 MPa。

(2)機(jī)車大中修及小輔修修程,一是嚴(yán)格按技術(shù)要求調(diào)整檢測(cè)配氣相位,二是嚴(yán)格按技術(shù)要求檢修組裝噴油泵、噴油器,避免柴油機(jī)出現(xiàn)后燃故障。

5 結(jié)論

我段已將以上措施納入長(zhǎng)效技術(shù)管理,較好的保證了增壓器運(yùn)行的可靠性,從我段近兩年增壓器的情況來看,2015年共出現(xiàn)增壓器故障5件,2016年共出現(xiàn)增壓器故障3件,增壓器故障大幅度下降,有效保證了我段機(jī)車的正常運(yùn)用,確保了鐵路運(yùn)輸?shù)恼_\(yùn)行。以上措施是我們?cè)谌粘9ぷ髦械慕?jīng)驗(yàn)積累,把這些取得預(yù)期效果的措施進(jìn)行總結(jié),以供同行參考。

責(zé)任編輯:宋 飛

來稿時(shí)間:2016-12-07

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