文/寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 李永林寧夏科技發(fā)展戰(zhàn)略和信息研究所 韓博
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TRIZ理論在減少冷軋管材表面油污量方面的應(yīng)用
文/寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司李永林
寧夏科技發(fā)展戰(zhàn)略和信息研究所韓博
摘要:為減少冷軋管材表面的油污含量,利用TRIZ理論在系統(tǒng)內(nèi)找到了理想解,相比較而言,此方案具有成本低廉、操作簡便、材料易于獲取、無污染、反復多次利用等特點,對于顯著降低管材表面的油污含量具有重要意義,更重要的是本文探索了TRIZ理論在冷軋管機除油方面的應(yīng)用,豐富了工程材料表面除油研究的方法。
關(guān)鍵詞:TRIZ理論;冷軋管材;表面油污
鈦及鈦合金管材作為一種先進的輕量化結(jié)構(gòu)材料,因其密度小、比強度高、耐腐蝕性好、疲勞強度和抗裂紋擴展能力好、綜合性能優(yōu)異,因此被廣泛應(yīng)用于化工、航空航天、艦船等領(lǐng)域[1-10]。在鈦及鈦合金無縫管冷軋過程中要使用氯化石蠟、機油的混合液進行工藝潤滑,這樣軋制后的管材表面就粘附著大量的油污,需要進行后續(xù)的超聲波清洗、酸洗(或煤油洗)工序除油。由于目前國內(nèi)采用的除油裝置比較簡單,除油效果不好,還帶來了許多負面影響,造成冷軋管材表面的油污量較多,不但加大了軋制潤滑劑的損失,還造成后續(xù)清洗、酸洗工序的壓力。如何通過理想的方案顯著減少冷軋管材表面的油污含量,對于降低潤滑材料的消耗,提高后續(xù)清洗、酸洗生產(chǎn)效率具有重要意義。
本文利用TRIZ理論提出了兩個解決減少冷軋管材表面的油污量的有效方案,這不僅為解決冷軋管材表面的油污量問題提出了兩個可行方案,更重要的是探索了TRIZ理論在冷軋管機除油研究方面的應(yīng)用,這對于豐富和完善工程材料表面除油研究方法起到了重要意義。
1.1工作原理
目前國內(nèi)周期式兩輥冷軋管機配備的除油裝置主要由出料口、導向孔、支架、密封圈組成。帶有空腔的出料口支撐著支架,支架固定密封圈,密封圈摩擦分離管材表面的油污。管材按2mm/次向前移動,同時順時針旋轉(zhuǎn)57°,如圖1所示。

圖1 除油裝置結(jié)構(gòu)示意圖
1.2主要問題
密封圈摩擦的這種除油方式,由于密封圈不能吸油、而且密封圈不能和管材表面緊密接觸,這樣造成整體除油效果不明顯。在管頭通過密封圈時,由于有些管頭有開叉和嚴重抖動的現(xiàn)象,造成了管頭頂?shù)矫芊馊ι厦妫斐晒懿膹澢o法通過的質(zhì)量事故,不但影響產(chǎn)品質(zhì)量,還造成設(shè)備故障。因此,希望通過除油系統(tǒng)的改進或調(diào)整,顯著減少管材表面的油污,甚至沒有油污。這對于冷軋無縫管是一次很大的技術(shù)提升,具有重要的意義。

圖2 冷軋管機除油系統(tǒng)的九屏圖
1.3限制條件:
為使裝置可行,并能得到可行方案,對設(shè)備(方案)提出理想化的限制條件,以便得到理想的結(jié)果。
(1)裝置易于安裝,不增加系統(tǒng)的復雜度,不影響管材的質(zhì)量。
(2)成本低廉,物件易于獲取,無污染。
(3)裝置易于拆除,可反復多次利用。
目前美國的Meer冷軋管機裝配的專用除油裝置效果非常好,管材表面幾乎沒有油污,但是該技術(shù)對國內(nèi)保密。
東方鉭業(yè)公司使用的兩輥冷軋管機是國內(nèi)設(shè)計、制造軋管機最先進的西安重型機械研究所仿制美國Meer高速軋機,代表了國內(nèi)兩輥冷軋管機的最高水平,但是管材表面的除油效果依然不好。
國內(nèi)其他軋管機生產(chǎn)廠家配備的除油裝置與西重所采用的除油裝置大同小異,都是采用物理接觸的方式除油,除油效果依然不明顯,而且?guī)砹擞绊懝懿谋砻尜|(zhì)量、除油裝置故障多的問題。
3.1系統(tǒng)分析
3.1.1九屏圖分析
利用九屏圖分析問題,結(jié)果如圖2所示。
由圖2可知,可以利用當前系統(tǒng)的未來資源下料架,在其上鋪設(shè)一層吸油材料,吸收管材表面的油污。還可以利用超系統(tǒng)的資源壓縮空氣,利用壓縮空氣吹走管材表面的油污。
3.1.2生命曲線
國外的除油方式處于技術(shù)保密狀態(tài),國內(nèi)普遍采用物理接觸,依靠摩擦和吸附的方式除油,效果不好,而且負作用多。國內(nèi)查詢不到相應(yīng)的專利,而且也沒有專門的廠家制造除油裝置,所以冷軋管機除油系統(tǒng)應(yīng)該處于嬰兒期。如圖3所示。

圖3 冷軋管機除油系統(tǒng)的生命曲線圖
3.1.3因果鏈分析
圖4為造成管材表面油污多的因果鏈,從圖中可以明顯得出,造成管材表面油污多的主要原因是:密封圈與管材表面未充分接觸,密封圈不吸油。

圖4 管材表面油污多的因果鏈

圖5 冷軋管機除油系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖

表1 系統(tǒng)的IFR

表2 保留的3個創(chuàng)新原理及對本項目的啟示
3.1.4功能分析
圖5為冷軋管機除油系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖,從圖中可以明顯看出,密封圈對油污的去除作用不足,導致冷軋管機除油系統(tǒng)效率低下,管材表面油污較多。
3.2資源分析
(1)可利用物質(zhì)資源:
軋輥、機架、齒輪、齒條、連桿、噴油管、壓縮空氣、出料口、導向孔、支架、密封圈、管材、芯棒。
(2)可利用能量資源:
機械能、勢能、壓縮空氣、電能。
(3)可利用信息資源:
轉(zhuǎn)速、送進量、軋制速度、軋制尺寸變化。
(4)可利用空間資源:
機架的空間、機架到刮料裝置的距離,出料口到下料架的距離、下料架和料架的空間。
(5)可利用時間資源:
兩輥冷軋管機的機架是水平方向前后往復做周期運動。
(6)可利用結(jié)構(gòu)資源:
機架結(jié)構(gòu)、噴油機構(gòu)、刮料裝置、下料架、撥料機構(gòu)。
(7)可利用系統(tǒng)資源:
軋管機潤滑、轉(zhuǎn)動、送進、回轉(zhuǎn)系統(tǒng)。
3.3理想解及TRIZ工具
3.3.1理想解
系統(tǒng)IFR定義見表1。
主要原因是:目前的除油方式效率低下。據(jù)此,推測可利用的資源應(yīng)為:除油裝置、機架、軋輥、管子、芯棒、噴油管等。
3.3.2運用TRIZ工具
(1)運用技術(shù)矛盾解決方法提出原理解
①原問題技術(shù)矛盾:
改善:選用高彈性、高吸附性的密封圈,增加與管材表面的接觸面積,提高除油效果;
惡化:管頭容易產(chǎn)生堵塞、頂料等質(zhì)量事故。
②問題模型
對應(yīng)的39個通用工程參數(shù)
改善的參數(shù):26物質(zhì)的量
惡化的參數(shù):30外來有害因素。
③解決方案模型
對應(yīng)查看阿奇舒勒矛盾矩陣表得到參考創(chuàng)新原理為4個,經(jīng)篩選,保留3個創(chuàng)新原理(表2):
(2)運用物理矛盾解決方法提出原理解
①物理矛盾:
管材與密封圈的間距,既要小,又要大。
②物理矛盾分離法:
時間分離。
③解決方案模型
將密封圈拆分為兩個柔性的半圓,在管頭即將進入密封圈的時候,取下密封圈,管頭通過后將兩個柔性半圓的密封圈再安裝上去。
(3)運用物-場模型分析提出原理解
①在密封圈前面增加一個吸附圈。

②在密封圈前面利用壓縮空氣增加一個熱風場,降低油污的黏度,降低油污與管材的粘附力。

最終方案①如圖5所示,利用廢舊的塑料軟管,當管頭通過后,在管子上逆時針纏繞幾圈,隨著管子順時針旋轉(zhuǎn)和前進,塑料軟管和管材表面緊密接觸,而且軟管帶有弧形且非常光滑,油污依靠重力和旋轉(zhuǎn)力很快滴落,除油效果非常顯著。
最終方案②就是將工藝潤滑的噴油管從機架的前置噴油改為機架后置噴油,利用機架的前后周期式往返運動、孔型開—閉的特點,從而使管材表面沒有一點油污。
相比方案①,方案②更具有重要意義,能實現(xiàn)真正意義上的自動清除油污的目的,也就達到了最終理想解的目標。
責編/劉紅偉

圖6 最終方案示意圖
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