王敏剛,孫建浪,衛蓉(陜西柴油機重工有限公司,陜西興平 713105)
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風電用輪轂鑄件縮松缺陷淺析及防治
王敏剛,孫建浪,衛蓉
(陜西柴油機重工有限公司,陜西興平 713105)
摘要:簡要介紹了某型風電用輪轂縮松缺陷形成的原因及防治措施,通過將原鐵液含碳量控制在3.83%~3.9%,出爐溫度控制在1 450±5 ℃,球化劑裝包時適當緊實,最終將殘余鎂量控制在0.040%~0.045%范圍內可有效的防治某型風電用輪轂縮松缺陷的出現。
關鍵詞:輪轂;球墨鑄鐵;縮松
自從2009年投產至今,我公司生產某型風力發電用輪轂鑄件約1000件。在生產中發現,該鑄件在導流罩與三側板交界處經常出現超聲波檢測不合格現象,解剖后發現此部位存在麻點狀縮松,有時這種縮松導致的廢品率高達15%,為了徹底解決該部位縮松問題,我們進行了一系列技術攻關。
1.1鑄件結構
如圖1所示,該型輪轂由導流罩孔、主軸孔、三個側孔及其側孔筋板構成,主軸孔區域壁厚約210 mm,鑄件主要壁厚約100 mm,三側孔厚50 mm。筋板與導流罩交接處熱節圓直徑為φ128 mm,輪轂縮松區域就在此處。

圖1 輪轂鑄件結構圖

圖2 輪轂鑄件解剖結構圖
1.2工藝簡介
該型輪轂采用樹脂砂手工造型,底注開放式澆注系統,三側法蘭頂部設置三個側冒口,導流罩孔端面內部放置1#冷鐵,主軸孔端面放置2#冷鐵,側孔筋板與導流罩內壁交接處放置3#冷鐵,如圖3所示。材質為EN-GJS-350-22U-LT,澆注鐵液質量1 4800 kg,鑄件毛坯質量約1 1800 kg,澆注溫度1 340~1 360 ℃,充型時間約200 s。

圖3 輪轂工藝簡圖
2.1缺陷描述
在批量生產中,在超聲波檢測三側孔筋板與導流罩交接部位時,該型輪轂經常出現檢測結果不符合技術要求現象。經對該部位進行本體解剖發現為縮松缺陷,如圖4所示。
2.2原因分析
對合格和縮松輪轂的碳含量及碳當量進行了對比統計發現,合格輪轂原鐵液碳含量主要集中在3.83%~3.90%之間,碳當量CE為4.3~4.5,而縮松輪轂原鐵液碳含量主要分布在3.75%~3.80% 和3.9%~3.95%,碳當量CE主要分布在4.25~4.3 和4.5~4.55。對于碳含量在3.83%~3.90%,有時也會出現縮松現象,通過大量的統計分析,發現縮松輪轂殘余鎂量較高,一般比合格輪轂高約0.002%~0.005%。

圖4 輪轂縮松照片
分析認為,球墨鑄鐵經過兩個階段形成鑄態組織。首先是凝固階段,這個過程包括:液相中析出球狀石墨、在液相線溫度開始析出初生相、進行共晶轉變、晶間碳化物析出,過程結束出現凝固組織[1]。當鐵液含碳量過高,球化后將會析出初析石墨球此時鑄件仍為液態,且鐵液碳量越高,初析石墨球越多越大,這部分石墨對鑄件減少縮孔、縮松不起任何作用,反而降低了在固態相變時產生石墨化膨脹的碳的含量,若初析石墨球多且大,將影響材質力學性能。當碳含量過低或碳當量過低,鑄件在凝固時不能產生足夠的石墨化膨脹,即不能有效的減少縮松面積。所以減少球墨鑄鐵件的縮松應根據鑄件縮松部位熱節大小,選取適當的含碳量和碳當量。
球墨鑄鐵因為鐵液含鎂,促使狀態圖上共晶點右移 ,殘余鎂量過高會使鐵液產生過冷,鐵液收縮性增大。鑄件易產生縮松。導致鎂含量不穩定的因素主要有:球化溫度不穩定,當壓力一定時,鎂的飽和溶解量隨反應溫度的降低而增加[1],當球化溫度反應過低將促使鎂含量增加。此外球化劑裝包緊實程度也影響球化反應時間及鎂的吸收率。
經分析研究采取了一下改進措施。
1)碳含量控制在3.83%~3.90%之間;
2)出爐溫度控制在1 450± 5℃;
3)球化劑裝包緊實適度,避免過分緊實。
改進后原鐵液碳化控制在3.84%~3.88%,球化后碳含量為3.65%~3.75%,殘余鎂量0.040%~0.045%,該型輪轂探傷合格率由原先的85%提高至99%。
1)將碳含量控制在3.83%~3.90%可有效地提高某型輪轂石墨化膨脹效果,進而減少縮松缺陷;
2)將出爐溫度控制在1 450±5 ℃,球化裝包適當緊實可保持穩定的殘余鎂量,
3)殘余鎂量控制在0.040%~0.045%可有效的解決某型輪轂的縮松問題。
參考文獻
[1] 郝石堅,宋緒丁.球墨鑄鐵[M].北京:化學工業出版社,2014.11.
[2] 吳和保,樊自田,龍文元, 等. 輪轂類球鐵件縮孔縮松缺陷的形成機理及防治措施[J]. 中國鑄造裝備與技術, 2003(5).
[3] 王曉妍,李會珍. 球鐵輪轂的生產工藝[J]. 中國鑄造裝備與技術,2007(2).
Type of wind wheel casting shrinkage defects analysed and prevention
WANG MinGang,SUN JianLang,WEI Rong
(Shaanxi Diesel Engine Heavy Industry Co.,Ltd.,Xingping 713105,Shaanxi,China.)
Abstract:Wheel for a certain type of wind power are introduced briefly the causes of the formation of shrinkage defects and prevention measures, through the original molten iron carbon content control in 3.83% ~3.9%, the temperature control in 1 450+5 ℃, nodularizer to pack when appropriate tight, will eventually within the residual amount of magnesium is controlled in the range of 0.040%~0.045% can be effective prevention and control of a certain type of wind power with wheel hub shrinkage defects.
Keywords:wheel hub ;ductile cast iron; shrinkage
作者簡介:王敏剛(1981—),男, 工程師,從事鑄鐵鑄造工藝及熔煉工作.
收稿日期:2015- 09- 09
DOI:10.3969/j.issn.1 006-9 658.2016.01 .01 3
中圖分類號:TG255;
文獻標識碼:A;
文章編號:1 006- 9658(2016)01 -0039- 02
稿件編號:1509- 1061