紹興/魯建華
空燃比相關故障五例
紹興/魯建華
故障現象:一輛2010年途觀1.8T車型,車主反映行駛中尾氣排放燈亮。
故障診斷:診斷儀對系統進行檢測,發動機控制單元存儲故障,如圖1所示。
讀取數據流顯示,如圖2所示。
清除故障碼后馬上讀取數據流顯示,如圖3所示。
系統存儲故障碼P2187燃油測量系統怠速轉速時系統過稀,這意味著在非怠速工況空燃比處于正常范圍,也就意味著,隨著節氣門開度的增大,實際進氣量增加,影響減小。我們考慮混合氣稀可能是油壓不足、噴油器故障、進氣系統泄漏、空氣流量傳感器故障等。如果是燃油方面故障,比如油壓不足、噴油器故障等,那么在轉速提高后影響將增大,也就是說,在非怠速工況也應該會存儲混合氣稀故障,而該車只有怠速時混合氣稀故障。另外根據數據流第32組也可以看出,1區為怠速時的氧學習值顯示4.12%,說明混合氣稀;2區為非怠速時的氧學習值顯示-6.25%,說明混合氣濃。進一步說明該故障非燃油系統所致。

圖1 故障碼1

圖2 數據流1

圖3 數據流2
清除故障碼后,學習值歸零,我們可以看到第33組1區氧調節值達到21.48%,說明當前混合氣很稀,控制單元進行加濃控制。
那么從進氣系統泄漏的角度分析,對于帶渦輪增壓的進氣系統,泄漏點可以大致分為三個部分:
(1)增壓前漏氣,也就是空氣流量傳感器到增壓器之間漏氣。相當于有另一個通道進氣,總的進氣量不變,但G70的檢測值小于實際值。這使得依據G70噴油后氧傳感器反饋混合氣偏稀。
(2)增壓后漏氣,也就是增壓器到節氣門之間漏氣。增壓后的壓力大于大氣壓力,使得部分計量的空氣沒有實際進入汽缸而導致實際值小于檢測值,導致混合氣偏濃。這種情況的混合氣濃與燃油壓力高/噴油器故障等導致的混合氣濃的區別是,這種情況下,讀取數據流可以看到進氣量偏大。
(3)節氣門后方漏氣。可以這么理解:如果增壓前到節氣門后通路,相當于節氣門開度增大,進氣量增大。而節氣門后方漏氣則相當于進氣量增大,但該增大的量未被G70檢測到,所以節氣門后方漏氣會造成混合氣稀。曲軸箱通風的油氣分離器損壞、炭罐管路損壞等導致的漏氣都是這種情況。
該車為混合氣稀,所以增壓后漏氣可以排除。而空氣流量傳感器到增壓器之間的管路很容易分辨,目測就可基本排除,那么重點考慮節氣門后方漏氣。而節氣門后方漏氣可能原因:
(1)曲軸箱通風的油氣分離器損壞。
(2)炭罐管路損壞。
(3)進氣歧管損壞。
嘗試將曲軸箱通風管路堵塞,讀取數據流顯示,如圖4所示。

圖4 數據流3
可以看到第33組1區氧調節數據在正常范圍,同時看到第3組3區節氣門開度顯示5.1%,說明由于曲軸箱通風故障導致節氣門后方漏氣,控制單元做出了如下反應:一是減小噴油量,二是減小節氣門開度。
故障排除:更換曲軸箱通風系統的油氣分離器,清洗節氣門。
進行上述處理后,讀取數據如圖5所示。

圖5 數據流4
運行十多分鐘后顯示,如圖6所示。

圖6 數據流5
確認故障排除。
故障現象:新帕薩特2.0T車型,偶發怠速不穩,啟動困難,加速時尾氣冒黑煙。
故障診斷:診斷儀進行檢測,發動機系統存儲故障,如圖7所示。

圖7 故障碼2
讀取數據流如圖8所示。

圖8 數據流6
清除故障碼后讀取數據流,如圖9所示。

圖9 數據流7
幾秒鐘后,數據流顯示如圖10所示。

圖10 數據流8
從上述數據可以看出,清除故障碼后,32組氧學習值歸零,33組1區反映實時的空燃比顯示-26.17%,說明混合氣過濃,氧調節值已到極限,然后在幾秒鐘后,控制單元學習該狀態,32組1區顯示負的百分比值,即控制單元做出的減少噴油量的控制,相應的33組1區數據實時變化。
根據數據說明混合氣確實偏濃,與故障碼吻合。
執行107組基礎設定,顯示系統不正常,如圖11所示。

圖11 基礎設定
分析混合氣濃的可能原因:
(1)檢測的進氣量大于實際進氣量(進氣系統或空氣流量傳感器故障)。
(2)燃油壓力高。
(3)噴油器故障。
(4)高壓油泵故障。
由于怠速工況和非怠速工況混合氣都偏濃,并且我們可以看到32組2區非怠速工況氧學習值比32組1區怠速工況氧學習值更大,意味著隨著負荷的增大,影響在增大。如果是由于進氣系統故障導致混合氣過濃,那么在負荷增大(節氣門開度增大,進氣量增加)后,影響將減小,說明故障是非進氣系統導致。重點檢查燃油系統。可能原因:燃油壓力過高,噴油器故障等。讀取怠速時燃油高壓數據在4000kPa左右,正常。擰下加機油口蓋,能聞到一股汽油味。更換燃油高壓泵,讀取數據依然顯示混合氣偏濃,但氧調節數據已經比更換之前下降,加速時尾氣已不再冒黑煙,但加速后地上會有一攤黑色水跡,分析應該是原來留在排氣管內的,試車行駛約10km后,尾氣恢復正常,讀取數據也恢復正常。
執行107組基礎設定,顯示系統正常,如圖12所示。

圖12 執行107組操作
故障現象:一輛帕薩特B5,配備1.8T發動機。車主反映早上啟動后怠速不穩,需要踩幾腳大油門才能穩住。
故障診斷:發動機控制單元存儲故障,如圖13所示。

圖13 故障碼3
讀取數據流,如圖14所示。

圖14 數據流9
清除故障碼后數據顯示,如圖15所示。

圖15 數據流10
從33組1區可以看出混合氣確實很稀,并且已經到了極限。從第3組看節氣門開度和進氣量沒有明顯異常。
執行107組基礎設定后顯示,如圖16所示。

圖16 設定
故障存儲,如圖17所示。

圖17 故障碼4
嘗試急加油門,進氣量數據可以瞬間達到80~90g/s,說明進氣量包括排氣系統都沒有問題。混合氣稀本質上講就是油多了或氣少了。那么從該車上看,問題可能出在燃油系統。路試約10min后讀取數據流第32組:1區顯示2.6%,2區顯示3.9%,這說明怠速和部分負荷時混合氣都偏稀,也就意味著隨著負荷的增大,影響增加。如果是少量漏氣,那么隨著節氣門開度的增大,正常進氣量增加,則漏氣的影響將減小。而燃油系統故障的影響則會由于負荷增大而增大。
燃油系統導致混合氣稀也可以從兩個方面考慮:①噴油器故障(比如堵塞),導致實際噴油量不足;②燃油泵或燃油濾芯等故障,導致供油量不足。
連接燃油壓力表,啟動著車,觀察燃油壓力只有約200kPa,急加油門油壓下降到200kPa以下,顯然燃油壓力是不足的。正常車輛壓力約3kPa,如圖18所示。
排除噴油器故障,考慮燃油泵或燃油濾芯。更換燃油濾芯后壓力沒有變化,更換燃油泵后故障排除。

圖18 油壓測量
故障現象:一輛斯柯達明銳配備CPJ發動機和手動變速器車型,尾氣排放燈點亮。
故障診斷:用診斷儀對系統進行檢測,發動機控制單元存儲故障如圖19所示。

圖19 故障碼5
讀取數據流,如圖20所示。

圖20 數據流11
通過30組1區可以看到前氧傳感器數據未進入工作狀態。
31組1區顯示前氧傳感器未進入工作狀態。
31組2區顯示后氧傳感器數據異常。
正常情況下,進入工作狀態后,30組1區最后兩位為11,倒數第三位在0和1之間變動。31組1區在0.1~0.9V之間跳變,31組2區在0.45V上下小幅變動。
啟動著車拔下插頭測量前氧傳感器加熱線路電壓,13~14V,正常,測量前氧傳感器工作電路電壓0.401V,略小于正常值(正常約為0.45V),測量前氧傳感器加熱電阻約17Ω,正常,測量前氧傳感器阻值無窮大,不正常,測量同類型正常車阻值約145MΩ。
更換正常車前氧傳感器故障依舊。
考慮后氧傳感器數據異常,拔下后氧傳感器插頭,發現后氧傳感器插頭進水,針腳已氧化。但在拔下后氧傳感器插頭的情況下后氧傳感器數據依然顯示1.08V左右,正常情況下拔下插頭應顯示0.44V左右,測量后氧傳感器加熱線路電壓13~14V,正常,測量后氧傳感器工作電路電壓0.774V,不正常。
更換后氧傳感器,對后氧傳感器插頭進行處理后,后氧傳感器數據正常顯示,拔下插頭測量電壓約0.45V,然而前氧傳感器數據依然不正常。根據之前的測量,拔下前氧傳感器插頭所測得的數據約0.401V,略小于正常值,拆掉流水槽蓋板,拆下發動機控制單元,確認發動機控制單元插頭已進水氧化。對針腳進行處理后,前氧傳感器數據恢復正常。然而通過較長時間的數據流觀察,發現后氧傳感器數據在一段時間后變為0.00V,不變。
行駛幾十千米后,尾氣排放燈再次亮起,發動機控制單元存儲故障,如圖21所示。

圖21 故障碼6
該車數據流如圖22所示。

圖22 數據流12
相關電路圖如圖23所示。
進一步檢查,對后氧傳感器G130插頭進行測量,正常情況下,4號腳約0.45V電壓,3號腳接地,然而該車測量結果卻相反,3號腳為0.45V電壓,4號腳為接地電壓。經過與發動機控制單元側針腳測量線路阻值,進一步確認為3號和4號腳調錯。原來是修理工在處理后氧傳感器插頭時將3號腳和4號腳換錯,導致產生故障,重新正確接線后,故障徹底排除。
運行一段時間后數據流如圖24所示。

圖24 數據流13
通過對正常數據流和故障數據流的觀察可知:正常情況下,在車輛剛啟動時,前后氧傳感器都處于不工作狀態,30組數據都顯示0,31組數據都顯示0.44V,運行一會后,前氧傳感器開始工作,電壓在0.1~0.9V之間跳變。再運行一會后,后氧傳感器也投入工作,電壓逐漸上升,約在0.6~0.7V。

圖23 氧傳感器控制電路
該車在故障未排除前,啟動著車時后氧傳感器還沒有工作,所以電壓與正常車輛相同也為0.44V,當后氧傳感器開始工作后,由于針腳接錯后,電壓逐漸變小,直至為零。
故障現象:尾氣冒黑煙。
故障診斷:發動機控制單元存儲故障,如圖25所示。
讀取相關數據流,如圖26所示。
可以看到33組1區氧調節值已經加濃到了極限,而33組2區依然顯示混合氣稀。
然而,實際的現象是尾氣冒黑煙,應該是混合氣很濃,為什么氧傳感器數據顯示混合氣稀,并且是到了調節值的極限?
執行107組基本設置,顯示系統不正常,存儲故障碼P0171汽缸列1,燃油測量系統過稀。

圖25 故障碼7

圖26 數據流14
說明控制單元通過氧傳感器的反饋認為混合氣過稀,已經加濃到了極限,與實際情況不符,顯然是反饋信號上出現了問題或者控制單元本身存在問題。
嘗試清除故障碼使系統復位,讀取數據流,如圖27所示。

圖27 數據流15
可以看到數據很快變化到稀的極限,噴油脈寬達到3ms,如圖28所示。
可能原因有前氧傳感器損壞、線路問題、發動機控制單元損壞。

圖28 數據流16
拔下前氧傳感器插頭,使空燃比處于開環控制狀態,加速踏板踩到底約1min(此時發動機轉速限制在3800r/min),用以清除燃燒不良的積炭以及排氣管等剩余廢氣,可以看到尾氣不再冒黑煙。說明控制單元沒有問題,線路本身不存在短路、斷路情況,可能原因是前氧傳感器損壞或線路有接錯。如果是前氧傳感器故障,一般只會是不工作或調節偏差大,而不至于是混合氣越濃反饋的反而越稀,感覺就是信號反向,考慮可能是線路接反。相關電路如圖29所示。
前氧傳感器G39相關針腳:
◆1號腳:泵電流
◆2號腳:接地線
◆5號腳:加壓電流補償導線
◆6號腳:參考電壓
拔下發動機控制單元插頭和前氧傳感器插頭,對各線路進行測量,確認5號腳和6號腳接反,按照正確的方式接回后,故障排除。
故障總結:前氧線路接反→氧調節反饋錯誤→控制到加濃極限→混合氣過濃。由于短時間內控制到加濃極限后,氧調節依然反饋混合氣過稀,使得發動機控制單元認為進氣系統存在問題,所以存儲故障:P2279進氣系統中的少量氣流。

圖29 氧傳感器電路