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多功能微型吸收器在脫硫中的應用

2016-05-07 02:32:40高志斗,張彤,劉勇
氮肥與合成氣 2016年4期
關鍵詞:系統

多功能微型吸收器在脫硫中的應用

高志斗 張 彤 劉 勇

(江蘇銘朗環境科技有限公司

江蘇連云港222000)

多功能微型吸收器技術是江蘇銘朗環境科技有限公司(以下簡稱銘朗公司)獨立研發的一種新型專利技術,依據兩相之間的物理與化學過程機理,適用于兩相或三相之間任何物理或化學過程的傳質、洗滌、降溫。該技術通過小試、中試和工業化試驗成功后,近年來在多家企業的脫硫中進行實際應用,均達到預期效果,給企業帶來巨大的經濟效益。

1 技術背景

在目前的化工生產中,氣液兩相或氣液固三相之間的傳質、傳熱、洗滌、物理吸收大多是利用各式各樣的填料,通過填料強大的比表面來加強氣液兩相或氣液固三相之間的接觸,從而完成它們之間的傳質、傳熱、洗滌等物理或化學過程,也有采用特殊的塔器來加強兩相之間的接觸(如板式塔盤、鼓泡器、噴頭等)。無論采用何種形式,其最終的目的就是要加強氣液兩相的充分接觸,只有兩相之間充分接觸,才能很好地完成它們之間的物理或化學過程。實際工業化生產中,氣液兩相之間的充分接觸是很難做到的,受到許多主觀或客觀條件的限制,致使兩相或三相之間的物理或化學過程得不到有效完成。為了彌補這些不足,設計中都會通過增加循環量、延長氣液接觸時間以及增大傳質面積等方法來解決,這無疑帶來設備投資大、動力消耗高等問題。銘朗公司的多功能微型吸收器技術的最大特點是設備小型化、投資極低、運行費用極少、無需占地。近年來,該技術通過在多家企業的實際應用,無論是在常壓脫高硫方面,還是在加壓脫低硫方面,都取得了十分理想的效果。

2 技術特點

技術特點:①脫硫液硫容高,是傳統脫硫硫容的5~10倍;②在同等工況下,脫硫液循環量是常規設計的1/5~1/10;③脫硫效率高,單級使用脫硫效率達30%~50%;④設備體積小,結構簡單,投資??;⑤氣液接觸時間極短,不足1 s;⑥大大減輕了脫硫裝置的再生系統和動力系統的負荷,減小了占地面積;⑦可單獨用于粗脫硫,也可與傳統脫硫塔進行串聯使用;⑧使用范圍廣泛,不僅適用于脫硫,而且適用于任何氣液兩相之間的物理或化學過程(如脫除CO2,SO2,HCl,NH3以及傳熱、洗滌、降溫、吸收等物理過程);⑨所需泵的揚程較低,約高于氣相壓力0.1 MPa,即可滿足生產需要。與傳統空塔噴淋塔相比,節能效果顯著。

3 在山西聚豐能源替代一級脫硫的應用

山西聚豐能源有限公司原有兩級串聯脫硫系統,硫化氫含量長期不達標,故決定對脫硫系統進行技術改造。由于原有裝置挖潛余地不大,無論是其他設計單位還是廠方意見,都是準備再增加一級脫硫,即新增一級預脫硫系統,與原有的系統形成三級串聯,此方案不僅設備投入大、電耗費用高及施工時間長,而且受到現場的場地限制。經綜合比較后,決定采用銘朗公司的多功能微型吸收器技術,于2015年8月施工,9月中旬開車,調試后經分析化驗,完全達到預期效果。

3.1 原有脫硫工況

工藝流程:焦爐氣→冷鼓→脫硫→硫銨→洗苯塔。

工藝參數:焦爐氣流量50 000 m3/h(標態),焦爐氣溫度≤35 ℃,焦爐氣壓力14 kPa,焦爐氣進、出口中的ρ(H2S)分別≤6 000 mg/m3(標態)和≤100 mg/m3(標態)。

3.2 改造情況

(1) 增加1臺預冷塔后,將焦爐氣溫度降至30 ℃以下。對于以氨為堿源的濕法脫硫,維持較高脫硫效率的關鍵是提高液相中游離氨含量,而最有效的措施就是降低過程溫度。由于原先沒有預冷裝置,因此進入脫硫系統的焦爐氣溫度較高。增加預冷塔后,可將焦爐氣溫度控制在30 ℃以下,此點極為重要。

(2) 在原有的1#脫硫塔出口焦爐氣管道上增加1臺微型吸收器,規格Φ1 200/1 600 mm×11 500 mm,殼體為碳鋼,內件為304材質。脫硫液流量100 m3/h,脫硫液給液壓力≥0.1 MPa,設計脫硫效率≥30%。

(3) 其他原有設備不再做任何調整,也不再增加任何輔助設備。具體流程如下:焦爐氣→冷鼓→預冷→1#脫硫塔→微型吸收器→2#脫硫塔→焦爐氣去下工段。

3.3 改造效果

脫硫改造后,由于微型吸收器的脫硫效率比較穩定(≥30%),完全達到了設計指標,保證了脫硫系統總出口的要求指標。微型吸收器在聚豐能源公司的使用,成功取代了原來增加一級預脫硫塔的方案,不僅節省了數百萬元的設備投資,而且每年節省了增加一級預脫硫塔后數百萬元的電費;如果再加上相應的化學品消耗、檢修費用、人工費用、管理費用等,綜合效益更為可觀。

4 在古縣利達焦化晉豫分廠脫硫中的應用

2013年,古縣利達焦化有限公司全資并購山西晉豫焦化有限責任公司100%股權,擁有山西晉豫焦化有限責任公司的600 kt/a焦化產能。隨后,對焦化脫硫工序進行技術改造,與銘朗公司進行技術合作,使用銘朗公司的專利產品——微型吸收器用于脫硫的工程設計,取得了理想效果。

4.1 原有脫硫工況

工藝參數:焦爐氣流量37 000 m3/h(標態),焦爐氣溫度≤35 ℃,焦爐氣壓力8~10 kPa,焦爐氣進、出口中ρ(H2S)分別≤6 000 mg/m3(標態)和≤20 mg/m3(標態)。

4.2 改造情況

山西晉豫焦化有限責任公司脫硫裝置原有1套系統,Φ3 800 mm脫硫塔配置Φ5 500 mm高塔再生。由于單級脫硫后硫化氫含量一直偏高,故決定對脫硫裝置進行技術改造,增加一級預脫硫系統,與原有裝置形成兩級串聯流程。對技術方案、投資報價、運行費用、技術可靠度及成熟度等進行綜合考量,最終決定與銘朗公司進行技術合作,采用增加一級空塔噴淋配置噴射氧化再生槽,同時增加1臺微型吸收器,再串聯原有脫硫設置,形成兩級串聯的工藝。

4.3 改造效果

改造后的脫硫裝置于2015年8月底投運,現正在試運行,焦爐煤氣量已恢復至30 000 m3/h(標態)左右,在焦爐煤氣中ρ(H2S) 6 500~7 000 mg/m3(標態)情況下,系統出口ρ(H2S)可控制在20~40 mg/m3(標態),詳情見表1。

表1 2015年9月晉豫焦化微型吸收器運行數據

由表1可知:煤氣和貧液溫度比較高,在揮發氨含量偏低的情況下,系統出口ρ(H2S)在20~50 mg/m3(標態),下一步準備降低貧液溫度(目前40 ℃);同時,為了彌補氨濃度的不足,準備在第2級脫硫溶液中補充一部分純堿。

5 微型吸收器的使用意義

5.1 在脫硫工程設計中的使用意義

在脫硫的工程設計中,時常遇到一些不易處理的工藝參數。比如氣體中ρ(H2S)在3~4 g/m3(標態)時,若設計為一級脫硫,對脫硫效率把握不大;若設計為二級串聯脫硫,又會造成工程上的浪費。以前常規設計是根據所要求出口的硫化氫含量來定的。如果對出口的硫化氫含量要求寬松,大多采用一級脫硫;如果要求出口ρ(H2S)在50 mg/m3(標態)甚至20 mg/m3(標態)以下,則多采用兩級串聯脫硫。只要是兩級脫硫,即使其脫硫負荷較輕,氣體流量和一定的氣體空速決定了吸收塔的規格,而吸收塔的規格和噴淋密度又決定了溶液循環量,溶液循環量又決定了再生系統的規格。無論是一次性設備投資,還是電的消耗及運行費用都會比一級脫硫有較大幅度增加。微型吸收器的成功研制較好地解決了此種狀況,即對類似的工況,可采用微型吸收器加一級脫硫塔的工藝。氣體先進入微型吸收器,脫除30%~50%(體積分數)的硫化氫后,再進入后面的填料塔,就能保證脫硫效率。由于微型吸收器只需很少的溶液循環量,不僅設備投資大大減少,而且節省電耗;同時,有效減少了再生系統的負荷。同樣,對于較高含量硫化氫氣體的脫硫,使用微型吸收器可有效減少脫硫設計的級數,進而減少投資及運行費用。

5.2 在脫硫技術改造中的使用意義

對于已有的脫硫裝置,微型吸收器的使用意義也同樣巨大,尤其是在焦化行業。由于歷史遺留原因以及國家環保政策的不斷地調整和完善,目前國內絕大多數焦化廠的脫硫裝置都不能達到環保要求。這些裝置相當一部分的出口氣體中ρ(H2S)都能達到原設計的200 mg/m3(標態)的指標,但距新的50 mg/m3(標態)甚至20 mg/m3(標態)環保指標還有差距。由于受先天條件所限,原有裝置改造的潛力已不大,要想達標,通常是在原有裝置的前面增加一級脫硫作為預脫硫;但增加一級預脫硫塔,連同相應的再生系統,至少是幾百萬元甚至上千萬元的設備投資。在市場低迷的情況下,大多焦化企業都是因為技改投入較大而使脫硫改造難以進行,故采用微型吸收器技術就是一個很好的選擇。僅僅在原有吸收塔的前面增加1臺微型吸收器,不需要增加電耗,也不需要增加再生設備,只需要很少的溶液量就能脫除硫化氫,減輕了原有脫硫吸收塔的負荷,從而將出口硫化氫含量降到指標以內。

5.3 在脫硫節能降耗中的使用意義

對于脫硫運行比較穩定的氮肥、甲醇企業來說,微型吸收器的使用也有一定的現實意義。無論是常壓的半水煤氣水煤氣脫硫,還是加壓的變換氣脫硫,在現有吸收塔前面增加1臺微型吸收器,可增加脫硫系統的脫硫能力和操作彈性;特別是常壓的半水煤氣脫硫,脫硫能力提高后,摻燒一定量的高硫煤,可降低生產成本。

6 結語

實踐證明,微型吸收器在脫硫上的應用意義十分重大,不僅在脫高硫上,其發揮的作用是目前吸收器都無法比擬的,而且在脫低硫時,也能夠有著較好的脫硫效率。在新脫硫系統設計時,在占地面積、溶液循環量、一次性投資、運行費用上,都將給企業帶來巨大的經濟效益。在舊系統改造中,特別對于目前化肥、焦化行業以及其他硫化氫含量不能達標的行業,在不需要其他任何投資狀況下,僅僅在塔的入口增加微型吸收器即可滿足生產需求,給企業減少了巨大的技改投資。

歡迎訂閱2016年《小氮肥》

《小氮肥》雜志是經原國家科委、原化工部批準,由上?;ぱ芯吭壕庉嫵霭娴娜珖钥铩V饕l行對象定位占全國氮肥一半以上產能的傳統流程大、中、小規模的氮肥企業和兼顧向新型煤氣化轉型的企業。主要報道內容有:氮肥企業的技術改造、節能減排經驗;氮肥生產中新技術、新設備、新材料的應用;化肥科研成果、生產管理以及氮肥企業發展煤化工產業鏈經驗和開展多種經營的信息等。本刊內容可供全國從事氮肥、煤化工行業的工廠、設計、科研、高等院校及各省市主管部門的工程技術人員和管理人員參考。

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《小氮肥》編輯部

2016- 01- 07)

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