循環流化床鍋爐煙氣再循環技術應用總結
陳高峰 李新旗
(河南心連心化肥有限公司
河南新鄉 453700)
河南心連心化肥有限公司一分廠共有4臺循環流化床鍋爐,其中1#鍋爐均為35 t/h鍋爐,2#~4#鍋爐均為75 t/h鍋爐,鍋爐煙氣中NOx質量濃度在400 mg/m3(標態)以內。為了滿足國家新的環保指標要求,2014年對鍋爐進行改造,每臺鍋爐新增1套選擇性非催化還原法(SNCR)脫硝系統,通過爐內噴氨水,將排放煙氣中NOx質量濃度控制在200 mg/m3(標態)以內,滿足國家要求的排放標準;之后標準繼續提高,要求排放限值在100 mg/m3(標態)以內,該脫硝系統無法滿足新國標要求。通過技術人員認真研究,采取煙氣再循環技術,將引風機出口煙氣抽至一次風機入口,以降低入爐空氣中氧含量,進而降低爐內火焰中心溫度,減少氮氧化物生成量;同時,由于煙氣中氧含量的降低,熱損失相應減少。通過對4臺鍋爐逐臺進行改造,各鍋爐的NOx排放均達到環保要求,鍋爐運行穩定,產生了較好的環保效益和社會效益。
控制氮氧化物排放的技術主要有2種:①燃燒改良法,將燃燒器或爐膛設計成可調整的分級進氣或再燃燒,通過控制燃燒方式控制NOx的生成;②20世紀70年代開發并應用的選擇性催化還原法(SCR),20世紀80年代中期研發成功并得到廣泛應用的選擇性非催化還原法(SNCR)以及20世紀90年代后期研發成功并在大型燃煤機組得到成熟應用的SNCR/SCR混合法技術。循環流化床鍋爐煙氣SNCR脫硝工藝的NOx脫除率可達到50%以上。SNCR脫除NOx原理:
4NO+4NH3+O2=4N2+6H2O
6NO2+8NH3=7N2+12H2O
通過采取SNCR技術以及煙氣再循環技術(燃燒改良法)有效控制了NOx排放量,正常情況下排放煙氣中NOx質量濃度控制在100 mg/m3(標態)以內。
煙氣再循環改造流程一般分為2種:①在鍋爐空氣預熱器前抽取一部分煙氣,通過再循環風機直接送入爐內,或與一次風混合后送入爐內,降低入爐空氣中氧含量,從而降低排放煙氣中NOx含量;②在引風機的出口抽取部分煙煙氣,送入一次風機入口,通過引風機出口的正壓與一次風機進口的負壓形成壓差,使煙氣回流形成再循環;為了控制再循環煙氣量,在再循環管道上和一次風機空氣入口設置擋板,通過調節擋板開度來調節煙氣再循環量。從運行安全性、穩定性及經濟性綜合考慮,一分廠決定采取第2種方式,即煙氣直接從引風機出口引至一次風機入口,簡化操作。煙氣再循環技術改造流程見圖1。

圖1 煙氣再循環技術改造流程
2014年8月19日,3#鍋爐經煙氣再循環技改后投運,煙氣中氧含量與NOx含量變化較為明顯,對鍋爐燃燒的影響較小;隨著鍋爐負荷大幅度地調整,煙氣再循環閥門開度隨之作出相應調整。技改投運后,煙氣再循環閥處于全開狀態,通過調節一次風機入口空氣擋板的開度來調整煙氣再循環量。
3.1 氧含量
煙氣再循環技改投運前、后煙氣中氧含量變化較為明顯。投運過程中,主要通過鍋爐本體在線檢測氧含量、手動檢測氧含量、煙囪在線檢測氧含量的數據進行對比分析(表1):煙氣再循環技改投運后,3#和4#鍋爐本體在線檢測φ(O2)下降2.0%~2.5%,手動檢測φ(O2)下降2.0%;3#和4#鍋爐煙囪在線檢測φ(O2)由7.0%下降至5.0%~6.0%,降低了1.0%~2.0%。由此可見,煙氣排放量減少,熱損失減小;同時,煙氣中的SO2,NOx及煙塵數據通過在線檢測氧含量折算后有所降低,有利于NOx含量環保達標排放。

表1 技改投運前、后煙氣中φ(O2)對比 %
3.2 爐內溫度
運行調試過程中,3#和4#鍋爐的爐溫始終能很好地進行調節,未受到過多的影響,給煤調節無異常情況,鍋爐燃燒穩定。調試前、后的爐膛上部溫度波動范圍在±10 ℃以內,其波動值在正常控制范圍內。
3.3 排煙溫度
通過檢測,一次風冷風與循環煙氣混合后溫度為60 ℃左右。由于空氣預熱器進口風溫的升高幅度較小,空氣預熱器的換熱效果變化不大,排煙溫度未出現明顯升高(表2)。

表2 技改投運前、后排煙氣溫度對比 ℃
3.4 NOx數據
煙氣再循環技改投運后,鍋爐的NOx生成量會出現明顯下降,具體變化數據見表3。

表3 技改投運前、后ρ(NOx)對比 mg/m3(標態)
鍋爐煙氣再循環技改投運后,煙氣中氧含量降低,使在線氧含量出現明顯下降,折算后數據下降明顯;NOx生成量減少后,在線檢測NOx質量濃度能很好地控制在100 mg/m3(標態)以內,環保效益顯著。
鍋爐煙氣再循環管直徑為530 mm,再循環煙氣流速為20 m/s,經計算再循環煙氣流量為15 876 m3/h(標態),即減少外排煙氣15 876 m3/h(標態),減少熱損失15.3 GJ/h,折標煤52 kg/ h,則年節約標煤400 t左右。
由于一分廠鍋爐爐型老,煙氣中氮氧化物初始含量高,治理困難,通過多種治理措施綜合運用,煙氣排放氮氧化物含量得到了有效控制。煙氣再循環技改施工簡單、投資費用低、操作相對簡單,改造后運行風險未增加,在較小的投資情況下,取得了明顯的環保、經濟效益,特別適用于自備電廠在用鍋爐的改造。
2015- 08- 18)