王友成,王英杰,歐陽彩云,葉志偉,陳友祥
(安徽江淮汽車股份有限公司,安徽 合肥 230601)
某發動機正時系統張緊器試驗問題優化
王友成,王英杰,歐陽彩云,葉志偉,陳友祥
(安徽江淮汽車股份有限公司,安徽 合肥 230601)
扭簧張緊器作為汽車發動機正時系統的關鍵元件,其失效會導致機油泵驅動無法正常工作,繼而發動機油壓不足。文章針對扭簧張緊器在臺架試驗中發生的故障,對其提出多種結構優化方案,然后利用CAE分析,確定最佳方案。
扭簧張緊器;機油泵驅動;油壓;優化
CLC NO.:U467.3 Document Code: A Article ID: 1671-7988 (2016)07-180-03
某款發動機在600h部分負荷臺架試驗過程中,試驗進行127h后檢測到發動機機油壓力不足,且前端異響,開機檢查發現油泵驅動鏈條脫離張緊器軌道,機油泵無法正常工作。
對故障件進行分析發現,曲軸鏈輪和機油泵鏈輪齒形完好,沒有明顯磨損痕跡;鏈條經測量,拉長率低于設計標準值0.7%;扭簧張緊器扭簧剛度正常,但由于張緊器本體已經脫離鏈條,受鏈條運動引起的磨損嚴重。
機油泵驅動系統如圖1,其作為發動機正時系統的一部分,作用是傳遞曲軸鏈輪與機油泵鏈輪之間的轉動,曲軸鏈輪通過鏈條驅動機油泵鏈輪,機油泵鏈輪旋轉帶動機油泵軸轉動使機油泵正常工作。鏈條的松緊程度隨著發動機工況的動態變化而不斷發生跳動,扭簧張緊器是機油泵驅動系統的關鍵零件,其作用在鏈條上,正是為了保證鏈條時刻保持拉緊狀態,使機油泵驅動系統正常工作。

圖3 機油泵驅動系統
扭簧張緊器依靠彈簧力和自身的力臂,對鏈條有一扭矩作用,其失效,會直接導致機油泵驅動系統無法正常工作,發動機機油無法正常循環,繼而導致整個發動機故障。
本文針對試驗中正時系統的扭簧張緊器出現的故障,對扭簧張緊器提出優化建議,然后采用有限元方法對優化后的方案進行分析驗證,確定優化方案的可行性。經過此過程后重新開模具,制作扭簧張緊器樣件,然后再上臺架進行試驗驗證。避免了僅靠經驗設計可能產生的失誤以及成本浪費和產品研發周期的延長。

圖4 現狀態扭簧張緊器不同角度視圖

圖5 扭簧張緊器設計間隙
針對機油泵驅動系統的失效情況,對扭簧張緊器提出兩個方面的優化要求:其一是增加剛度,提高其抗變形能力,其二是增加扭簧張緊器防脫鏈結構。
扭簧張緊器周圍間隙小,與定軌之間的間隙為5.94mm,與缸體螺栓凸臺間隙4.3mm,因此其優化空間局限,無法大幅度改變結構,只能局部優化,在增加剛度的同時,不能產生干涉,另外為了防脫鏈,扭簧張緊器與鏈條的接觸面兩邊要增加擋塊機構。

圖6 方案1的不同角度視圖
綜上所述,對扭簧張緊器做出2種改進方案。
方案一:增加鏈條防脫機構,并在保證扭簧工作時不與周圍零部件干涉的基礎上,在扭簧局部增加包裹結構,如圖所示。
方案二:增加鏈條防脫機構,另外在不改變基本機構的前提下,僅將材料本體厚度由3.5mm增加至4mm,如圖所示。

圖7 方案2的不同角度視圖

圖8 載荷施加示意圖
正時系統設計要考慮鏈條無磨損和鏈條0.7%磨損兩種狀態,根據廠家的設計經驗值,對現有扭簧張緊器以及兩種改進方案共三種狀態分別進行這兩種鏈狀態的FEA分析,邊界條件如表所示。

表1 鏈條無磨損和0.7%磨損狀態下張緊器的工況

表2 現狀態張緊器FEA分析結果

表3 張緊器優化方案1FEA分析結果

表4 張緊器優化方案2FEA分析結果
上述表格為三種張緊器狀態的FEA分析結果,對比三個表格可知:
a、張緊器在鏈條無磨損和0.7%磨損狀態下的應力和應變相差不大;
b、應力方面:張緊器現狀態>方案2>方案1,方案1最優;
c、張緊器的導軌中性面跳動方面:張緊器現狀態>方案2>方案1,方案1最優;
d、應變方面:張緊器現狀態>方案2>方案1,方案1最優;
因此確定方案1作為張緊器的最終優化方案,但在正式開模具前,必須進行手工樣件試驗驗證。
優化后的張緊器主觀判斷剛度明顯優于原狀態,安裝在發動機上,經800h交變及全速全負荷等發動機臺架試驗后,鏈條未再發生脫軌,張緊器狀態良好,整車路試后的發動機拆機,正時系統狀態完好。由此得出結論,本文對扭簧張緊器的分析、優化措施是正確的,該發動機正時系統的扭簧張緊器試驗問題得以有效解決。
針對臺架試驗中出現的零部件故障,可提出不止一種優化方案,經過CAE分析對比后,選擇一個最優方案,然后再制作樣件,進行試驗分析。避免僅憑主觀判斷即開模造成的模具成本和時間成本的浪費。
Optimization of an engine spring tensioner based on the test problems
Wang Youcheng, Wang Yingjie, Ouyang Caiyun, Ye Zhiwei, Chen Youxiang
( Anhui Jianghuai Automobile Co. Ltd., Anhui Hefei 230601 )
the spring tensioner, as a key engine part of the timing system ,whose failure will lead to oil pump cannot work properly, then lead to the deficiency of engine oil pressure. this paper aims to improve the spring tensioner based on the failure types occurred on test, more than one optimization variants are put forward, then choose the best optimization through the meathead of CAE analysis.
spring tensioner; oil pump drive; oil pressure; optimization
U467.3
A
1671-7988(2016)07-180-03
王友成,就職于安徽江淮汽車股份有限公司。
10.16638/j.cnki.1671-7988.2016.07.056