
摘 要:脫硝超低排放改造后, NOx排放按小時均值不超過50mg/m3控制,由于控制范圍小,NOx小時均值容易超標,為防止NOx小時均值超標,容易出現噴氨過噴現象,氨逃逸增大,預熱器堵塞幾率增大,因此脫硝超凈排放后的運行管理尤為重要。
關鍵詞:小時均值;氨逃逸;脫硝入口NOx;脫硝出口NOx;脫硫出口NOx;噴氨量;預熱器壓差
一、概述
該電廠300MW級機組脫硝系統采用高灰型選擇性催化還原煙氣脫硝(SCR)工藝、液氨為還原劑。2015年10月至2016年6月#1、4、2機組分別進行了脫硝超低排放改造,增加備用層催化劑。
二、脫硝超低排放后帶來的問題
1)脫硝超低排放后,由于NOx控制范圍小,機組負荷大幅波動時或制粉系統啟停切換時容易造成NOx小時均值超標。
2)機組升降負荷時脫硝入口NOx大幅波動,噴氨滯后;或噴氨調門控制不好導致噴氨量大幅變化;或為防止NOx超標,脫硝出口(脫硫出口)NOx控制過低容易使氨逃逸升高,在預熱器蓄熱元件內生成硫酸銨鹽,造成預熱器堵塞和腐蝕。
3)脫硝SCR入口NOx濃度過低,會造成鍋爐飛灰含碳量、CO濃度、排煙溫度等參數升高,鍋爐效率降低。
4)脫硝超低排放改造后,預熱器堵塞現象加重,空預器壓差升高會造成吸風機電流升高、超出力,影響機組安全經濟運行。
三、脫硝超低排放后運行優化管理
針對上述問題,在運行操作調整、監盤、定期維護、相關記錄及熱工邏輯控制等方面進行脫硝運行管理,保證NOx達標排放。同時加強空預器壓差的監視,提高運行操作維護水平,將預熱器壓差控制在正常范圍內。
(一)脫硝系統運行維護方面的管理
1)機組啟停、正常運行中,監盤人員連續監視脫硝系統各參數,發現異常及時分析原因并匯報,聯系檢修處理。機組啟動后,脫硝入口煙溫達到投運條件,及時投入脫硝系統。
2)正常運行中,控制脫硝出口和脫硫出口NOx小于50mg/m3(隨國家、地方、行業標準調整),并保持兩處偏差小于10mg/m3。
3)脫硝系統運行中應投入自動控制,調整鍋爐燃燒,確保各側噴氨量不超限。發現自動調節異常應及時切至手動控制,確保NOx排放濃度和氨逃逸不超標。
4)集控巡檢人員按照巡檢路線每班至少檢查三次脫硝系統(#1~4機組包括省煤器煙氣旁路系統)。
5)做好脫硝系統定期維護工作:稀釋風機切換、停止噴氨試驗、SCR聲波吹灰、SCR入口煙道吹掃、壓縮空氣罐放水、脫硝聲波吹灰器試投、噴氨格柵吹掃等。
6)機組長、單元長、值長應做好脫硝系統運行值班記錄。異常情況應記清現象、原因和初步判斷。
7)脫硝系統出現異常情況(超標、投停等情況),運行當班應填寫《XX發電廠每日環保報表》,報送至運行部主任、鍋爐專工、節環部主任、環保專工。
8)運行日志抄表應在正點前10分鐘開始填寫。
(二)脫硝系統運行優化管理
1)在脫硝DCS畫面增加脫硫NOx小時均值顯示,并設置小時均值大于45 mg/m3光子牌報警,提示運行人員及時調整,防止脫硫NOx小時均值超標。
2)進行制粉系統運行優化措施,制定低氮燃燒器配風原則,控制脫硝入口NOx在低氮燃燒器設計范圍內。將脫硝入口NOx、脫硝出口NOx和脫硫出口NOx納入值班員評價系統進行考核,防止噴氨量過大造成預熱器堵塞。NOx的評分標準見表1。
3)設置噴氨格柵吹掃定期工作,定期吹掃噴氨格柵,防止噴氨格柵噴嘴堵塞引起噴氨不均勻造成局部氨逃逸過大。
4)每次大、小修后配合專業人員進行噴氨格柵優化調平,使噴氨量與NOx分布向對應。噴氨格柵調門調整后做好噴氨格柵調門開度臺賬,在噴氨調門處做好開度標記,經常檢查調門開度防止人員誤動。
5)定期進行停止噴氨試驗,檢驗脫硝CEMS儀表數據顯示、傳輸的正確性,確保環保設施可靠運行。
6)脫硝系統參數出現異常超標,或脫硝噴氨投停時,各班組及時發《XX發電廠每日環保報表》至各有關部門及專業,同時做好臺賬以備各級環保部門檢查。
7)機組啟停、每月定期進行重點環保參數定期核對,確認脫硝系統參數核正確、符合邏輯性。
8)在正常情況下,投入TOCS脫硝智能優化控制系統,充分利用其調節性能保持脫硝噴氨、脫硝出口NOx運行平穩。
9)每日通過采集有關數據,通過氨氮摩爾比計算出理論噴氨量,并與實際噴氨量對比,當偏差大時聯系檢修校對脫硝CEMS有關表計。
(三)脫硝運行監督
出現下列情況時對運行人員進行相應考核:
1)出現運行調整原因造成脫硫出口NOx小時均值超標(以政府網站統計數據為準)。
2)因調整不當,造成脫硝退出。
3)未按要求做好值班記錄。
4)涉及脫硝系統主要性能及環保監督有關的指標(脫硝進出口NOx、脫硫出口NOx、煙溫、煙氣量、脫硝效率、氨逃逸、氧量等)出現異常,超過1小時未聯系檢修。
5)未按要求填寫和上報《XX發電廠每日環保報表》。
6)巡檢、監盤人員未發現脫硝系統設備缺陷。
7)機組啟動過程中脫硝系統具備投運條件,因運行原因未投運脫硝系統,每延遲1小時。
8)脫硝系統定期工作未執行或執行不到位。
9)脫硫CEMS校表,造成脫硫出口NOx參數顯示異常,除灰分場值班人未及時匯報當值值長、單元長。
另外,對及時發現脫硝系統重大缺陷,避免超標排放的運行人員進行相應獎勵。
(四)預熱器壓差運行管理
1)運行人員每班監視預熱器壓差、預熱器兩側風壓、吸風機電流、催化劑層壓差等參數,發現表計異常及時聯系處理。2)嚴格控制脫硝出口NOx,嚴格控制氨逃逸率,減少硫酸銨鹽的生成;摸索機組負荷、噴氨量、噴氨調門開度等之間的關系,避免在氨逃逸表不準確的情況大量噴氨,減少氨逃逸量。加強對氨逃逸表計的監視,發現指示不準等異常情況及時聯系處理。3)根據機組空預器壓差變化、冷端蓄熱元件檢查情況,結合大小修機會督促檢修對空預器蓄熱元件進行高壓水沖洗。要求停機檢修時,做到“逢停必沖、沖必徹底”。4)監督檢修部門利用機組大小修機會,解體檢查清理噴氨調門、阻火器和噴氨格柵,對催化劑進行外觀檢查、取樣檢測活性情況,聯系專業人員進行噴氨格柵調整試驗,使噴氨量與NOx分布向對應,使脫硝氨逃逸率在合格范圍內。5)做好空預器定期吹灰工作,保證吹灰器的吹灰效果;保證吹灰器的正常投用,減少設備故障率。6)通過燃煤摻配摻燒協調會控制入爐煤硫份,避免硫份大幅波動,防止空預器冷端腐蝕。7)建立預熱器壓差臺賬,定期分析預熱器壓差變化規律,發現預熱器壓差異常升高時,及時提高機組負荷、控制省煤器煙氣旁路來提高預熱器冷端綜合溫度,增加蒸汽吹灰頻次,恢復預熱器的正常壓差。
四、運行優化管理后的效果
1)#1、2、4機組脫硝超低排放順利通過國家環保部門的驗收,取得了環保電價(1分/千瓦時)。
2)未出現運行原因引起的脫硝異常退出及NOx超標排放。
3)預熱器壓差無明顯變化。
4)在保證爐渣含碳量、飛灰含碳量、CO濃度不超標的情況下控制脫硝入口NOx在較低水平,降低了機組噴氨量。
五、結語
低氮燃燒器及脫硝超低排放改造后帶來一系列的問題:如再熱汽溫偏低、受熱面超溫、結焦、燃燒不穩、預熱器堵塞等問題,勢必會影響機組的安全、經濟運行。通過加強運行管理、優化調整、試驗等措施,能夠提高機組的運行可靠性,確保機組的安全、環保、經濟運行。
作者簡介:李建星(1975-),男,山東鄒城人,本科,工程師,主要從事燃煤電廠運行技術管理。