王玉綿


DOI:10.16660/j.cnki.1674-098X.2016.18.029
摘 要:汽輪發電機組運行中,要求潤滑油油溫保持在35 ℃~45 ℃以保證軸承潤滑和冷卻,冷油器作為油冷卻設備其工作效果至關重要。影響冷油器冷卻效果的因素是多方面的,冷油器清潔程度、冷卻面積、冷卻水量、冷卻水溫等均會影響油溫,此次改造通過對設備運行中存在的問題進行分析、查找原因,確定主要影響因素,并針對問題所在制定解決方案,有效解決了油溫高無法調節的問題,保證了汽輪發電機設備的安全運行,同時減少了工業新水的使用,效益明顯。
關鍵詞:汽輪發電機 潤滑油油溫 冷油器 冷卻水 節能降耗
中圖分類號:TK26 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)06(c)-0029-02
1 設備現狀分析
潤滑油系統的任務是可靠地向機組各軸承、盤車裝置提供合格的潤滑/冷卻用油,其作用有兩個:一個是潤滑,一個是冷卻。機組運行中,潤滑油在軸與軸承的間隙形成油膜,支撐轉子在軸承中高速旋轉,同時帶走軸承摩擦產生的熱量和軸傳遞來的熱量。汽輪發電機的潤滑油油溫要求控制在35 ℃~45 ℃范圍內,最佳溫度為38 ℃左右。潤滑油冷卻系統的關鍵設備為冷油器,冷油器是對軸承回油進行冷卻,使用中保持在工作油溫的設備。
6 MW汽輪發電機組的工作介質是高溫蒸汽,潤滑油需要帶走的熱量較多。潤滑系統配置面積為12.5 m2油冷器2臺,管束為14 mm×1 mm銅管,每當夏季氣溫高時,環水溫度升高,冷油器換熱效果受到影響,潤滑油油溫總在42 ℃~45 ℃左右,不得不在冷卻水中補充工業新水,降低冷卻水溫度,使潤滑油油溫降低到40 ℃左右,以保證機組的相對安全運行。
2 技術可行性論證
影響潤滑油油溫的因素主要是冷卻水和冷油器,具體如下。
(1)冷卻水流量:冷卻水量越大,進行換熱越充分,油溫越易于調節。
(2)冷卻水溫度:冷卻水溫度越低,所需水量越少,冷油器進口閥門開度越小,油溫越易于調節。
(3)冷油器換熱面積:換熱面積越大,換熱效果越好。
(4)冷油器清潔程度:冷卻水管表面結垢,影響潤滑油冷卻效果。
針對影響潤滑油油溫的幾個因素進行分析,確定1#F潤滑油冷卻系統改造的具體措施,其中增加冷卻水流量,要求改變循環水泵的能力,這是不現實的,但加大冷油器的用水量,是可行的。因此制定如下具體改造方案。
(1)更換冷油器,加大冷卻面積,加大進、出水口直徑,提高換熱效率。
(2)優化工藝布置,改變冷油器油路連接方式,便于冷油器的在線切換,改造進、出水管道,增加電動調節閥,便于及時進行油溫調節。
3 方案的實施及技術關鍵
3.1 確定冷油器冷卻面積
運行中機組軸承的最佳潤滑油油溫應為38 ℃左右,過高或過低均會使油膜處于不良的工作狀態,引起機組振動或軸瓦燒壞事故。原1#汽輪發電機組潤滑油系統配備2臺冷卻面積為12.5 m2的冷油器,臥式布置。每到夏季水溫高于30 ℃時,2臺冷油器同時投用也只能使油溫維持在40 ℃左右,一旦銅管有堵塞或水溫升高,則只能在冷卻水中加入大量工業新水,以降低水溫,保證油溫,新水補充量平均為10 t/h左右,年需要補水量為36 000 t(每年夏季補水5個月)左右,水池中多余的水通過溢流排走,造成大量的水資源浪費。
通過計算,所需冷卻面積為25 m2,考慮一定的裕量,決定采用冷卻面積為30 m2,并以此為依據通過設備招標。
3.2 改進油循環方式和油路連接方式
原冷油器組結構如圖1所示,進、出油管上分別安裝截止閥進行控制,油在冷油器殼體的流動如箭頭所示,與管內水的熱交換接觸不充分;當冷油器需要進行切換時,需兩人操作,同時打開備用冷油器的進、出口閥門,然后同時關閉原冷油器進、出口閥門,操作時要盡量保持同步、緩慢開啟和關閉,操作不當會影響潤滑油壓和油量,甚至造成供油中斷,從而導致機組事故。
此次改造后冷油器組結構如圖2所示,冷油器油路采用三通換向閥連接,兩三通換向閥由連桿組合成一體,油流通過三通換向閥控制進入冷油器后,經過導向板改變流動方向繞冷卻水管束環流,最后由出油口流出,如箭頭所示,熱交換充分,大大提高了熱交換效率;當冷油器需要進行切換時,只需一人緩慢旋轉三通換向閥連桿,兩三通換向閥閥芯即可同時轉動切向另一側,實現冷油器的在線切換,不會影響潤滑油流量,當需要兩組冷油器同時投運時,把三通換向閥置于中間位置即可,操作簡單、方便、安全。
另外,在冷卻器進水母管上安裝一DN100電動調節閥。操作人員可以根據油溫變化在操作室及時進行水量調節,保證油溫在要求范圍之內。
4 運行情況
上述系統改造方案,在1#F中修時予以實施,進行了冷油器更換和油、水管道改造,并投入使用。
經過觀察,運行情況良好,效果顯著。冷油器運行一組,用進水閥門調節水量來冷卻潤滑油,進水電動調節閥開度在30%~70%,潤滑油溫即可維持在38 ℃左右,并且不需要在環水中補充工業新水,大大節約了水資源。潤滑油溫度的可靠調節和持續穩定,減少了職工操作,保證了機組安全運行,消除了重大隱患(見表1)。
5 效益分析
改造后,不再需要每小時約10 t/h的新水補充,按夏季補水時間5個月,工業新水4元/t計算,則:
年可節約工業水:10 t/h×24 h/d×5 m×30 d/m=
36 000 t。
年節水效益為:36 000 t×4元/t=14.4萬元。
參看文獻
[1] 山西省電力工業局編.汽輪機設備檢修[M].中國電力出版社,1997:50-58.
[2] 張偉.電站冷油器的運行分析與強化傳熱研究[J].山東電力技術,2003(5):99-101.
[3] 王寅華.一種冷油器的精確計算方法[J].科技資訊,2008
(23):88.