999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

斗輪取料機實時取料流量檢測方法的研究

2016-05-30 22:34:05陳致遠
科技創新導報 2016年18期

陳致遠

DOI:10.16660/j.cnki.1674-098X.2016.18.039

摘 要:取料機是專業煤炭碼頭的主力裝船設備,一直以來,屬于高強度人工作業。隨著自動化程度的提高,取料機自動化也就提上了日程。其中,一個重要的難題便是如何控制取料流量,而控制流量的一個前提便是獲取實時流量的反饋。文章主要研究如何通過斗輪壓力來估算實時流量。

關鍵詞:取料機 取料流量 斗輪壓力

中圖分類號:TH237 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)06(c)-0039-03

The Research Of Reclaimer Real Tme Flow Estimation

Chen Zhiyuan

(Shenhua Huanghua Harbour Administration CORP.(LTD), Cangzhou Hebei, 061113, China)

Abstract:Reclaimer is the essential equipment in the professional coal harbor. For a long time, reclaimer operation is a high-labor work. As the automation technology gets better, the reclaimer automation becomes reachable. For the reclaimer automation, a big issue is the flow control. To control the flow very well, the key is to get the real time flow feedback. The article mainly research the method that how to estimate the flow by bucket wheel pressure.

Key Words:Reclaimer; Fow; Bucket wheel pressure

神華黃驊港務公司負責運營的黃驊港煤炭港區,位于西煤東運第二大通道朔黃鐵路的終端,年設計吞吐能力1.8億t,自投產運行以來,一直保持著高位運行。自2015年以來,為了提高勞動生產率,神華黃驊港務公司陸續進行了堆場的自動化改造。目前,港務公司一期堆場已經全部實現自動化作業,堆、取料機均已持續自動化運行,成為國內首個全自動運行的煤炭堆場。改造完成后,取料機作業效率得到進一步穩固,同時取料流量穩定性得到顯著提升。

取料機作為散貨碼頭裝船作業的主力設備,其作業效率直接關系到港口運行效率與吞吐量,但由于取料作業屬于長時間連續作業,對于傳統的手動操作方式,不僅操作人員勞動強度高,作業效率也很容易受到操作人員工作狀態的影響而出現滑坡。隨著現代科技的進步,工控產品得到不斷升級,取料機的全自動運行也就具備了實現的條件。取料機全自動運行主要包含以下4部分內容,分別是對垛、換層,邊緣檢測,流量控制以及配套安全保護措施。其中,流量控制對于安全高效生產及提高配煤精確度,有著至關重要的作用。

1 幾種獲取取料流量反饋值方法的比較

就流量控制而言,閉環控制是達到高精度流量控制的前提條件,而閉環控制中反饋信號,也就是實時取料流量的獲取,是流量控制中的一個難點。

通常來講,最直觀的獲取取料流量的方式是通過皮帶秤,但受限于皮帶秤的安裝位置,從取料機斗輪取到煤,到煤流經過皮帶秤,往往需要花費10 s左右的時間,如果采用皮帶秤作為取料流量反饋信號,中間會存在很長時間的延遲,等到系統做出響應,實際情況已經發生變化,這對于流量的控制是一個極大的干擾,反而會造成取料流量的不平穩。

另外一種方式,是在懸臂皮帶前端安裝攝像頭,通過圖像分析技術,來估算皮帶上的煤量,結合皮帶帶速,進行取料流量的估算。但這個方法有兩個方面的缺陷:一個是圖像分析只能獲取皮帶上煤流的體積估算,流量估算的準確性還受到具體煤種密度的影響,而具體煤種的真正的堆密度往往難以準確獲取;另一方面,即使測量位置前移,測量點仍然是在皮帶上,雖然延遲時間較皮帶秤有所減小,但時間延遲同樣難以避免。

第三種方式是通過取料過程中斗輪響應的變化來估算取料流量。通過斗輪獲取實時流量的估算,有兩種途徑:一種是通過在斗輪上安裝轉矩傳感器,另一種是通過斗輪驅動。前一種方法,通過直接測量斗輪轉矩,經過計算轉化為取料流量,這種方法在國外有所應用,但很大程度上受限于安裝位置,具體效果也難以保證;后一種方法,屬于間接測量,根據斗輪驅動形式的不同,電機驅動斗輪測量電機電流,液壓驅動斗輪則是測量液壓馬達入口壓力,再經過公式計算,來估算取料流量。斗輪作為取料機的取料部位,對實時的取料流量是最直接也是最敏感的,屬于無延遲測量,因此,通過斗輪獲取實時取料流量是最佳的方法。

神華黃驊港務公司的取料機斗輪驅動形式均為液壓驅動,因此,在實際應用中,通過在斗輪液壓馬達入口安裝壓力傳感器,獲取實時斗輪壓力。

2 使用斗輪壓力估算取料流量的方法及不同條件下的區別對待

斗輪驅動中使用的液壓泵一般為柱塞泵,因而,在斗輪實際旋轉過程中,即使斗輪空轉,斗輪壓力仍然存在小范圍的波動,而當大流量取料時,泵本身的壓力波動與取料過程中正常的壓力波動共同作用,就引起了更大的壓力波動,如果以此作為估算取料流量的依據,相當于在控制過程中引入了干擾,不利于取料流量的精確控制。為此,需要在使用斗輪壓力估算取料流量之前,對斗輪壓力進行必要的處理,減小壓力波動帶來的影響。

在信號處理中,模擬量一般需要進行濾波處理,斗輪壓力也是這樣。對于斗輪壓力,由于其波動形狀非常接近正弦波,濾波算法有兩種選擇:一種是低通濾波器(Low-Pass Filter),另外一種是陷波濾波器(Notch Filter)。從原理上分析,考慮到斗輪壓力的波動形狀,陷波濾波器具有更好的性能,其能夠使信號中特定的頻率信號通過,而極大地衰減其他頻率成分。在實際調試過程中,為了更直觀地獲得兩種濾波算法的效果比較,分別對兩種濾波算法的性能進行了測試,圖1為港務公司一期R1取料機斗輪正常作業時壓力處理曲線圖,其中,曲線1為未經處理的斗輪壓力;曲線2為經過低通濾波器處理后的斗輪壓力;曲線3為經過陷波濾波器處理后的斗輪壓力。

從圖2中可以看出,兩種濾波器均達到了減小斗輪壓力跳動的目的,但陷波濾波器的效果并沒有明顯優于低通濾波器,反而在調試過程中發現一旦濾波系數整定存在偏差,會引起很大的壓力延遲,這相當于在實時控制中引入了滯后,反而不利于流量控制的穩定。綜合考慮到陷波濾波器整定較復雜,而低通濾波器整定較簡單的因素,在實際應用中,選擇使用低通濾波器作為斗輪壓力的處理方法。

在對斗輪壓力進行濾波處理之后,需要尋找斗輪壓力與取料流量之間的關系。一般認為,斗輪壓力與取料流量之間具有線性關系,即:

F=(Pr-Pn)×K

其中,F為實時取料流量;Pr為實時斗輪壓力;Pn為斗輪空載壓力;K為壓力與流量間的轉換系數值。

按照這個公式進行估算的話,最重要的是獲取系數K的值,在計算系數值時需要提前獲取以下幾個數據。

(1)從斗輪取到煤,到煤流經過皮帶秤中間所需要的時間t1。

(2)斗輪空載壓力Pn。由于斗輪在空轉時,壓力是變化的,因此,需要根據壓力變化范圍取中間值參與計算。

因此,系數K的計算公式為:

K=Ft+t1/(Pt-Pn)

其中,Pt為當前的斗輪壓力;Pn為斗輪空載壓力;Ft+t1為t1秒之后的皮帶秤流量。為了最終得到較為可靠的K值,需要截取多段數據進行K值計算,然后對其做平均值處理,獲得較為可靠的K值。

但在實際過程中,由于斗輪取料過程中的物理特性,這個系數K并不是固定不變的,而是規律性變化的。需要從以下幾個方面進行細化處理。

(1)臂架不同回轉方向造成的影響。由于安裝在取料機上的斗輪并不是與臂架方向平行,而是存在一定夾角,兩個方向在取料時阻力有所不同,因此,在臂架左轉或者右轉時,取料系數K值是不同的。具體來看,如果以向斗輪傾斜側回轉為方向A,另一側為方向B,則當向A方向回轉時,取料系數K要大于向B方向。因此,根據回轉方向,對于系數K,有一個補充系數Kd。

(2)取料量大小造成的影響。隨著取料流量的增加,斗輪面對的阻力也是不同的。當取料流量越大時,表現為單位斗輪壓力所能取到的料量是越小的。因此,需要針對不同的斗輪壓力,對系數值進行補償。補償值的獲取,難以通過公式進行具體計算,而是要通過在實際調試過程中,經過對不同取料流量下參數值的測算,最終測得各個壓力下的參數值。因此,根據斗輪壓力的大小,對于系數K,有一個補充系數KF。

(3)不同煤種造成的影響。煤種可以簡單劃分為塊煤與粉煤,對斗輪取料來講,這種區別并不是指密度,而主要指挖取過程中煤炭的流動性,塊煤的流動性要高于粉煤很多,這意味著即使斗輪付出了相同的壓力,塊煤取料過程中很多煤是取不到斗輪內的,而是在隨著挖取流到了斗輪之外,這種特性隨著煤塊尺寸的增大,而越發明顯。因此,根據煤炭煤種的區別,有一個補充系數KB。

綜合以上因素,在獲取K時,需要對不同煤種、不同回轉方向、不同取料量分別進行測算,最終獲得適用于不同情況下的K值。

3 使用斗輪壓力估算流量值時的幾點建議

(1)雖然經過調試計算能夠得到以壓力值為劃分的參數值,但在實際使用中是否使用此種壓力值劃分是值得商榷的。因為,在取料過程中,壓力的波動是不可避免的,以壓力值范圍作為參數值的劃分,在一些情況下很容易造成參數值的跳動,進而造成估算取料流量值的非正常跳動,最終影響了整個閉環系統的調節性能。另一種折中的方式是按照設定的取料流量來進行參數值劃分,這種方法雖然在取料過程中會造成某些時候的估算誤差,但當實際取料流量到達設定取料流量附近時,估算是吻合的,同時,由于避免了取料過程中參數值的跳動,閉環系統的控制性能也得到了提升。

(2)在進行系數K的整定前,需要提前對取料過程中的大機進車量進行調試,獲得一個既能滿足最大限度利用斗齒大小,又不會造成明顯煤炭灑落的進車量。因為,一旦進車量設置過大,正常取料過程中尤其是回轉到內側時,斗輪灑煤現象是非常明顯的,對于斗輪來講,這相當于很多壓力是在做無用功,在此情況下,整定出的參數也就是有問題的。

(3)在安裝壓力開關時,最佳的方法是在斗輪液壓站出口與液壓泵入口各安裝一個壓力開關,這樣能夠進行相互校驗,一旦出現問題,可以及時發現。因為,一旦采用斗輪壓力信號作為流量反饋,但壓力信號缺失時,會造成很嚴重的失控后果。

4 結語

作為全自動取料機流量控制中的一個關鍵因素,實時流量的檢測有著非常重要的作用,文章中所列舉的處理方法已在黃驊港一期堆場投入使用,配合閉環流量算法,顯著提高了作業中的流量穩定性。

參考文獻

[1] 潘泉洪,沈文忠.斗輪堆取料機取料流量控制方式的比較研究[J].自動化儀表,2011,32(2):40-42.

[2] 張瑞連,吳志堅.國內外堆取料機現狀及智能化發展趨勢分析[J].礦山機械,2013,41(6):11-14.

[3] 張子才,肖蘇,吳剛,等.料場無人化系統的研究和應用[C]//自主創新實現物流工程的持續與科學發展——第八屆物流工程學術年會論文集.2008.

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品人成网线在线| 精品1区2区3区| 久久国产精品无码hdav| 国产日韩欧美在线视频免费观看 | 欧美日韩高清在线| 欧美一区中文字幕| 国产综合无码一区二区色蜜蜜| 99热最新网址| 亚洲精品国产精品乱码不卞| 国产av无码日韩av无码网站| 91精品国产麻豆国产自产在线| 国产成人精品日本亚洲77美色| 99精品热视频这里只有精品7| 欧美a在线| 91无码人妻精品一区| 欧美色图第一页| 国产在线观看成人91| 国产 在线视频无码| 亚洲无码91视频| 精品一区二区三区视频免费观看| 亚洲日本www| 凹凸精品免费精品视频| 亚洲成a人在线观看| 国产高颜值露脸在线观看| 手机看片1024久久精品你懂的| 久久人妻系列无码一区| 欧美日韩亚洲国产主播第一区| 久久久久88色偷偷| 国产凹凸视频在线观看 | 在线观看国产精品日本不卡网| 国产九九精品视频| 中文字幕久久亚洲一区| 久久精品电影| 久久精品国产国语对白| 九色免费视频| 波多野结衣无码中文字幕在线观看一区二区 | 看你懂的巨臀中文字幕一区二区 | 国产青青草视频| 热伊人99re久久精品最新地| 无码啪啪精品天堂浪潮av| 久久福利网| 久久精品免费国产大片| 欧美一区精品| 在线看国产精品| 国产理论精品| 亚洲无码高清一区二区| 国产女人综合久久精品视| 色播五月婷婷| 成人午夜精品一级毛片| 日韩东京热无码人妻| 人人澡人人爽欧美一区| 久久99这里精品8国产| 粉嫩国产白浆在线观看| 污网站免费在线观看| 国产成人麻豆精品| 欧美黄色a| 亚洲一区二区约美女探花| 国内熟女少妇一线天| 亚洲婷婷六月| 亚洲区欧美区| 国产欧美日韩综合在线第一| 中文字幕亚洲电影| 免费无遮挡AV| 免费观看无遮挡www的小视频| 一区二区无码在线视频| 亚洲成人一区二区| 亚洲国产成人精品一二区| 国产色伊人| 国产一区二区三区视频| 欧美亚洲中文精品三区| 国产精品不卡永久免费| 99尹人香蕉国产免费天天拍| 免费xxxxx在线观看网站| 欧美精品在线观看视频| 欧美性猛交一区二区三区| 国产精品三级av及在线观看| 四虎精品国产AV二区| AⅤ色综合久久天堂AV色综合 | 欧美成人精品在线| 日韩美毛片| 亚洲天堂网在线播放| 国产精品夜夜嗨视频免费视频|