
摘 要:變頻調速以其優異的調速、起動和制動性能、高效率、高功率因數和節電效果已經成為電氣傳動的發展方向。主要論述了循環水泵恒壓供水的變頻改造的原理,變頻器的節電計算和運行效果分析。
關鍵詞:變頻調速;恒壓供水;節能;PID
1 概述
現章村礦洗煤廠壓濾車間使用2臺循環水泵,互為備用。水泵的規格型號是200ZJ-Ⅰ-65A,額定流量是350m3/h,,揚程是40M ,配套使用電機型號:Y355L-6,額定功率220KW,額定電壓 380V, 控制手段相對比較傳統依靠調節閥門開度來調節介質流量,供水量不能根據生產工藝的要求精確調整,電機做功部分消耗在擋板閥門之間的“頂?!睜顟B中,存在電能浪費。
2 改造的必要性
2.1 操作簡便可控:循環水泵設備的開停車在集控操作界面對該設備實現控制,同時針對重介洗選工藝與脫介篩相關設備設置聯鎖,大大滿足生產需要。
2.2 優化指標控制:循環水泵實現變頻調速可分為自動和手動,手動狀態下可通過電位器調節速度,自動狀態是通過PLC模擬輸入信號輸入指定頻率控制,自動狀態下根據工況實時調速,提高了生產效率,為優化運營提供了可靠保證。
2.3 節能節電效果顯著:采用變頻調節后,系統實現軟啟動,軟停車等功能,系統效率得到提高,節約能源,為降低企業用電率提供了良好的途徑。
3 現場情況及節電效果分析
3.1 工頻狀態下的耗電量計算
Pd:電動機功率;Cd:年耗電量值; U:電動機輸入電壓;I:電動機輸入電流;cosφ:功率因數; T:年運行時間;δ:單負荷運行時間百分比。
電機耗電功率計算公式:Pd=×U×I×cosφ ①
累計年耗電量公式:Cd=T×∑(Pd×δ) ②
其中取電機輸入電流為320A, cosφ為0.85,設備運行每年按運行5440小時(340天)340天計算。
根據計算公式①②,通過計算可得出工頻情況下各負載的耗電量如下:
Pd=179(kW) Cd=97.4萬kW·h
3.2 變頻下單位時間耗電量計算
根據流量、壓力、軸功率與其轉速的關系
用文字表述為:流量與轉速成正比、壓力與轉速的平方成正比、軸功率與轉速的立方成正比。
變頻狀態下的計算如下:
P':泵實際軸功率;P0:水泵額定軸功率 ;Cb:年耗電量值;
Q':水泵實際流量;Q0:水泵額定流量;H':水泵出、入口壓力差;
H0:水泵額定壓力。
低壓配電系統運行電壓380V,電機實際運行電流201A,水泵電機功率l10kW、極數4極、實際出力為55%~83%,取Q/QN=0.80得:
即流量為改造前的80%,則轉速為當轉速變為80%額定轉速時,80%轉速變為80%流量、64%壓力,最后輸出51%軸功率。故:
4 系統技術方案
閉環控制運行:根據現場提供的反饋信息( 如壓力,流量等)做閉環控制,變頻器自動根據反饋值自動調節運行頻率,滿足現場運行工況。
現場直接接收管道壓力變送器傳感到變頻器PLC 4—20mA信號,變頻器內置PID調節器,自動實現閉環控制。隨著水泵出水壓力的變化,隨之變頻器的輸入反饋信號相應變化,在變頻器的PID控制作用下,變頻器輸出與之相反的控制,最終使得出水壓力恒定,實現恒壓供水。
5 結語
變頻恒壓供水系統的設計,提高了供水質量,減少了對設備的沖擊,具有節省能源,操作方便,自動化程度高等優點。節能延長電機、水泵使用壽命4年以上。為章村礦洗煤廠優化洗選工藝、提高工作效率、減崗并崗具有重要意義。
參考文獻:
[1]趙華軍.基于PLC和變頻器控制的恒壓供水系統設計[J].自動化與信息工程,2006(3).
[2]胡雪梅.變頻恒壓供水系統的設計與應用[J].電機與控制應用,2011,38(8).
[3]張慧賓.變頻調速應用實踐[M].北京:機械工業出版社,2000:128-129.
作者簡介:
尹亞紅(1982—),女,河北邢臺人,河北科技師范學院電氣工程自動化專業,工學學士,冀中股份章村礦選煤廠支部書記,電氣工程師。