陳再標
摘 要:分析韶鋼焦化廠真空碳酸鉀脫硫工藝的影響因素,并對存在的問題作出應對措施,在穩定脫硫溶液(H2S-CO2-K2CO3溶液體系)方面作出努力,使脫硫效果有了明顯提高。
關鍵詞:真空碳酸鉀;吸收;脫硫液;再生
韶鋼焦化廠焦爐煤氣脫硫凈化技術是采用真空碳酸鉀(H2S-CO2-K2CO3溶液體系)脫硫工藝,該法用于氣體選擇性脫除H2S多,原料氣在填料吸收塔內用貧碳酸鉀水溶液吸收,吸收時只有少量CO2被同時脫除,而H2S幾乎全部被吸收的特點。設計要求是脫硫塔后煤氣中H2S含量在200mg/m3 以下。
1 真空碳酸鉀脫硫工藝介紹
真空碳酸鉀(H2S-CO2-K2CO3溶液體系)脫硫工藝時基于吸收——解析的原理,即用碳酸鉀溶液吸收焦爐煤氣中的H2S和HCN,吸收H2S,HCN和CO2的溶液循環到再生塔,反應生成KHS溶液經再生析出酸性氣體。
1.1 吸收過程
洗苯后煤氣經過油捕霧器后進入脫硫塔,與28℃脫硫貧液在花環填料上逆流接觸,煤氣中的H2S、HCN和CO2等酸性氣體被吸收;其主要反應如下:
K2CO3+H2S→KHCO3+KHS,K2CO3+2HCN
→2KCN+CO2+H2O,K2CO3+CO2+H2O→2KHCO3
脫硫塔上段以NaOH溶液循環噴灑,進一步降低煤氣中的H2S。
1.2 解析過程
吸收了酸性氣體的脫硫液稱為富液,在富液槽中與連續補充的KOH反應后與再生塔底來的熱貧液換熱,進入再生塔。真空低溫下(約20Kpa,60℃),在拉魯環填料上富液與再生塔底上升的貧液蒸汽(由再沸器蒸汽間接加熱貧液產生)接觸,解析得到H2S、HCN等酸性氣體:
KHS+KHCO3→H2S+K2CO3,KCN+KHCO3
→HCN+K2CO3,2KHCO3→CO2+K2CO3+H2O
再生塔出口酸性氣體經冷凝冷卻至25~33℃、氣液分離后,由液環式真空泵送往濕法制酸裝置;酸汽冷凝液由氣液分離器自流至真空冷凝液槽,大部分送至富液槽循環使用,小部分作為廢液外排以降低副鹽濃度。
1.3 特點
1)用真空解析法再生,操作溫度僅為50-60℃,再加上操作系統中氧含量較少,故副反應的速度極慢,生成的廢液也非常少。
2)整個系統在低溫低壓下操作,對設備材質的要求也隨之降低。
3)脫硫系統生成的硫氰酸鹽,通過解析塔分解為碳酸鹽和酸性氣體,碳酸鹽溶液返回到吸收系統循環使用,以降低堿的消耗。
4)有效利用余熱。因解析系統為低溫操作,所以吸收液再生用熱源可由荒煤氣提供。
5)脫硫劑只采用KOH,使用脫硫裝置的操作簡單,成本低廉,脫硫后煤氣含H2S在200mg/m3 以下。
2 存在的問題與分析
脫硫再生系統在使用過程中,受煤氣夾帶洗油、脫硫再生系統設備損耗(Fe3+)及再生負壓系統漏氣等三個源頭因素的影響,脫硫液中的副鹽和其他雜質日益累積,脫硫液變質嚴重,導致脫硫效率差,使得煤氣含H2S在380mg/m3 以上。
2.1脫硫液夾帶洗油被污染
脫硫液夾帶洗油循環一段時間后油類物質累積增多,脫硫液顏色從淡紅棕色逐漸變深,最終呈醬黑色。
脫硫傳質阻力由氣相主體、氣膜、界面、液膜和液相主體的阻力疊加而成,但主要集中在氣膜和液膜層。煤氣中含有洗油等雜質,洗油含有憎水的苯基等非極性基團,與水不互溶,在脫硫液內部形成O/W或W/O的乳狀液,會在液膜表面形成一層阻滯膜影響傳質的順利進行,增加了煤氣中的H2S被脫硫液吸收的阻力,影響傳質過程。
阻礙煤氣內H2S等酸性氣體與脫硫液接觸,使化學吸收反應速度大大降低,降低脫硫效率。
2.2 脫硫液夾帶鐵銹變質
脫硫再生設備材基本上是以碳鋼為主,由于在工程施工建設期間設備及管道等沒有對其進行內部除銹處理,以致脫硫液與設備及管道內部鐵銹發生反應生成赤血鹽K4Fe(CN)6等鹽類(Fe2++6CN-+4K+→K4Fe(CN)6),造成脫硫液變質。
2.3 再生系統負壓管道穿漏
再生塔不嚴,空氣從大氣中進入到負壓系統與脫硫液接觸反應:
2KHS+2O2→K2S2O3+H2O,KHS+HCN+1/2O2
→KCNS+H2O
使得脫硫液中有大量的副鹽生成,說明了整個系統中存在著漏氣之處,使脫硫液變質生成大量的KSCN和K2S2O3等副鹽含量持續升高。
3 改進措施
3.1 改進洗油質量,增設水洗塔
洗苯工序改為油品更好的一級洗油,同時將洗苯溫度從32~35℃降至 26~28℃,降低洗苯操作溫度,加強洗苯塔后油捕霧器操作,減少煤氣夾帶洗油量,特別是洗油中的輕質組分。
在脫硫工序和洗苯工序之間增加水洗塔,用干凈水對煤氣洗滌、降溫,控制塔后溫度24~26℃,同時進一步減少煤氣中的油類物質夾帶。
3.2穩定脫硫液質量
排空已被嚴重污染不能再生循環使用的脫硫液,同時對脫硫系統管道、設備進行清洗,清洗完成后重新配置脫硫液,并每天對脫硫液進行排油排污置換操作,減緩脫硫液老化變質,避免KSCN、K4Fe(CN)6等副鹽含量富集,維持脫硫液質量的穩定,是的脫硫液的效率持續高效。
3.3 修復負壓系統泄漏
對負壓的再生系統進行查漏、補漏,防止從環境內吸入空氣,降低脫硫液氧化速度、抑制副鹽生成,保持酸氣潔凈,系統再次投用后經過對脫硫液中K2S2O3的連續跟蹤分析,在脫硫液中含量平均為4.5g/l,再無出現K2S2O3快速上升的問題。
4 結果與討論
經過改進,消除煤氣洗油夾帶、脫硫再生系統設備腐蝕(含Fe3+)及酸氣負壓系統漏氣對脫硫液的影響后,本焦化廠的脫硫液質量有明顯改善,脫硫液呈淡黃色,表面偶爾有油鏡,沒有結晶或其他明顯沉淀物,煤氣脫硫效果有大幅度的攀升。塔后煤氣含硫平均能降至175mg/m3,脫硫效率達96%。