陸彬 許君鋒

摘 要:介紹基于西門子S7-400PLC和ABB公司ACS5000的中壓變頻控制系統在江陰興澄特鋼礦渣微粉主排風機的應用。針對通訊網絡配置,變頻器配置和STEP7系統配置與程序編寫進行說明,重點介紹ACS5000中壓變頻器在DP通訊中參數定義和在編程中對數據的正確處理,通過不斷地完善與改進,完全滿足安全運行和生產要求。
關鍵詞:ACS5000 PLC 主排風機
中圖分類號:TM571 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)04(a)-0070-02
江陰興澄特鋼為響應我國節能減排政策,發展循環經濟,充分利用高爐水渣來減少環境污染,于2011年11月正式建成投產年產100萬t礦渣微粉生產線。立磨主機采用中信重工的LGSM5725型立磨,主排風機作為與磨機配合的最重要設備,對磨機的運行起到至關重要的作用。主排風機風量的平衡直接影響微粉產品,風量過大可能導致成品比表面積質量降低,風量過小又可能導致產量過低經濟效益下降。主排風機電控系統選用西門子的S7-400 PLC和ABB公司的ACS5000中壓變頻器,兩者采用Profibus-DP過程現場總線進行通訊,Profibus-DP不依賴于生產廠家的、開放式的現場總線,各種各樣的自動化設備均可通過同樣的接口協議進行信息的交換。
1 系統配置
礦渣微粉生產線是具備較高的數據集成和遠程診斷、故障報警及數字化要求的系統,中控室共有3臺工控機,其中1臺ES站安裝了STEP7編程組態軟件WINCC V7.0 RC版監控操作組態軟件以及相對應的必需的授權許可證(License Keys)。對工程項目文件進行新建、編輯、修改,項目程序的下載、上載以及生產設備的監控、操作,生產數據的實時采集、存儲、報警、打印等功能。兩臺OS站實現操作人員對生產設備進行監控、操作和報警信息提示。S7-400PLC系統通過CP443-1通訊模塊和SCALANCE-X交換機與WINCC軟件建立工業以太網通訊進行監視并統一管理,CPU412-2DP與ACS5000的現場總線適配器模塊NPBA-12組成DP通訊網絡進行數據傳輸。
2 變頻器配置
ACS5000中壓變頻器的主要參數持續輸出功率3 000 kVA,持續輸出電流290 A,輸出電壓范圍0~6 kV,完全滿足主排風機電機YPKS710-6,電壓等級6 kV,功率2 240 kW的控制要求。ACS5000中壓變頻器具有以下無可比擬的優勢:(1)應用36脈沖二極管整流器消除了網絡諧波,電網友好性大大提升,因此無需昂貴的網側濾波器。(2)高可靠性IGCT 應用模塊化技術,大大降低零散元器件數量。(3)電機的友好性多電平的輸出波形,使諧波含量最優化,因此電機沒有更高的絕緣和尺寸要求。(4)變頻器使用直接轉矩控制,從零速到滿轉速,提供快速、精確無級的控制。在整個電動機速度范圍內輸出滿轉矩及最佳的速度控制精度,在無需安裝脈沖編碼器時達到額定轉速的0.1%,達到立磨生產中對風量的高精度控制。相比其他礦渣立磨廠家單純依靠調節閥門開度控制風量,節省用電量具有較強的節能能力。
作為DP從站ACS5000變頻器需要進行正確參數設置。(1)1組01EXT1,03EXT1 ON REQUEST,12組03 Ext Ref1 Select,16組11 RemoteFltResetSel全部定義為COMM.CH0通道進行通訊。(2)51組FIELDBUS ADAPTER,51組01適配器自動生成,51組02通訊協議定義為DP,51組03PPO類型定義為PPO4與PLC上組態的PPO類型一致,51組04站號定義為9,51組05 NO.OF DATA SETS為4,定義4個狀態字,51組06 DATA SET INDEX 定義為FBA DSET 1,51組08 COMM PROFILE為ABB DRIVES[1]。(3)PLC主站對變頻器從站輸入區的數據直接設定參數地址映射,分別是用于ABB傳動通信協議的狀態字SW(91.01對應定義為801主狀態字;變頻器的實際值ACT1(91.02對應定義為108轉速);實際值ACT2(91.03對應定義為118轉定子電壓);實際值ACT3(91.04對應定義為119電流)。(4)PLC主站對變頻器從站的輸出區的數據也直接設定參數地址映射:分別是用于ABB傳動通信協議的控制字CW(92.01對應定義為706控制字;變頻器的設定值1(92.02對應定義為303轉速);設定值2(92.03對應定義為304轉矩)。
3 STEP7系統配置與程序編寫
PLC硬件共電源模塊PS407,CPU模塊412-2DP,通訊模塊CP443-1三個模塊。組態RPBA—12時選擇的通訊報文格式PPO4∶0 PKW/6 PZD也就是0個字的參數數據和6個字的過程數據,輸入輸出地址512...523,調用SFC14/15塊中LADDR管腳對應為為W#16#200[2]。在程序中建立各有12個字節的輸入和輸出的數據塊DBl2來存儲PZD過程數據,同時建立變量表,用于監控實時通訊效果,STEP7系統程序編寫見圖1。
此外在PLC自動化系統中進行編程要注意主斷路器合分閘命令通過變頻器輸出,高壓柜合閘后,變頻柜充電20 s后才允許啟動。正常運行時與電動機定子溫度,軸承溫度,風機軸承座溫度及振動連鎖,發生異常報警或故障停機。變頻器轉速設定范圍為0~1 000 RPM,根據現場總線給定值的比例換算處理,其對應關系為十進制0~20 000的線性關系,給定轉速=畫面輸入轉速×20 000/1 000。
4 結語
主排風機控制系統西門子PLC與ABB變頻器采用了Profibus-DP現場總線控制模式后,使不同廠商品牌的現場設備達到最佳的系統集成。不但整個系統結構簡單操作簡便,可靠性強易于維護,而且可以根據工藝要求對需要監控的參數進行靈活修改。
參考文獻
[1]吳燕翔,成萍,戚祺君.西門子PLC與ABB變頻器之間通訊的實現[J].煤礦機械,2008(4):172-174.
[2]張如俊,殷斌.基于DP總線的西門子PLC與ABB變頻器在鍛壓設備中的應用[J].鍛壓裝備與制造技術,2014(5):56-58.