韓文學 王寶珠
【摘要】針對某電廠2臺330MW發電機組,密封油系統發生的異常進行分析,查明原因,制定針對性防范措施,有效地控制了發電機漏氫、軸瓦漏油、密封油系統振動、氫氣純度下降等現象的發生,確保了機組安全、穩定運行。
【關鍵詞】密封油;振動;漏氫;漏油
某電廠1、2號機組自投產以來,密封油系統先后發生過軸瓦漏油,發電機漏氫,氫氣純度下降,密封油泵出口壓力下降且大幅擺動等異常現象。嚴重影響機組的安全穩定運行,處理時稍有不慎將會造成事態擴大,出現嚴重后果。針對設備的異常現象,我們查找出了設備安裝時的缺陷,以及調整中的一些經驗,列出與同行探討交流。
1、設備狀況
密封油系統專用于向發電機密封瓦供油,且使油壓高于發電機內氫壓0.056±0.02MPa。以防止發電機內氫氣沿轉軸與密封瓦的間隙向外泄漏,同時也防止油壓過高而導致發電機內大量進油。以保證發電機內部氣體的純度和壓力不變。該電廠發電機密封油系統為單流環形式,主要由發電機密封瓦、回油擴大槽、浮子油箱、空氣抽出槽、兩臺交流密封油泵、一臺直流密封油泵和再循環泵、真空裝置、壓力調節裝置及開關表盤等組成。
2、異常分析與措施
2.1 密封瓦漏氫
該電廠#2發電機自2014年1月份開始,發電機漏氫量呈現逐漸上升趨勢。補氫間隔由84小時補氫一次,逐漸降至33小時補氫一次。測量每天的漏氫量>16m3/d,超過廠家規定發電機漏氫量<5m3/d的標準,嚴重影響機組的安全穩定運行。利用便攜式測氫儀進行全面檢測,發現排氫風機出口管煙氣中含氫量達4~5%,超標嚴重。分析認為發電機密封瓦存在漏氫現象,運行中加強監視,列為停機檢修項目。
2014年8月23日#2機組按計劃轉為A級檢修,對發電機密封瓦(見圖:1)進行解體檢查,發現兩處漏氫點,一是密封膠圈老化、變形(見圖2)造成漏氫;另一方面密封瓦與轉子徑向間隙過大0.29mm,正常值為0.18-0.20 mm之間,這樣就造成密封油膜不穩,密封效果差造成漏氫。檢修中將徑向間隙調整為0.2 mm,將老化、變形的密封膠圈全部更換,回裝后進行發電機風壓試驗達到合格標準。機組啟動后發電機漏氫量達到優良,為4.76 m3/d,補氫次數由修前的每周補氫5次降至每周補氫2次(見圖:4、5),效果明顯。
2.2 汽輪機七、八瓦漏油
2013年8月25日#2機組進行了一次D級檢修,機組啟動后出現汽輪機7、8號瓦漏油現象,且趨勢逐漸加重。本次檢修未對密封瓦、軸瓦、油擋解體檢修;停機狀態測量油檔間隙無超標現象,首先排除了油檔間隙過大引起的漏油。
密封油系統設有兩臺排氫風機,作用是抽出空氣抽出槽中的氣體,使容器內形成負壓,使回油更加暢通。檢查發現排氫風機出風量明顯不足,據此針對性地檢查了風機葉輪、入口濾網、入口擋板均未發現問題。最后確定為排氫風機入口管道被異物堵塞,造成空氣抽出槽正壓運行,系統回油不暢最終造成汽輪機七、八瓦漏油。
利用機組檢修機會對排氫風機入口管道進行疏通,管道內部未發現異物。通過認真排查最終發現排氫風機入口管道安裝不合理,有一定的傾斜角度(見圖5),低洼處存油堵塞管道。該管道屬于高空管道目測不宜發現。按規定該處應安裝一個放油門,施工時遺漏了,最終造成積油增多堵塞管道。采取校正管道的措施,消除了管道的傾斜角度,避免了積油現象的發生,機組啟動后汽輪機七、八瓦漏油現象徹底消失。
2.3 密封油壓大幅波動
2014年10月23日,2號機密封油系統發生了一次油壓大幅擺動現象,同時伴隨管道、油泵劇烈振動。調取當時參數曲線分析發現,密封油系統振動與頂軸油壓波動有一定關系,當時汽輪機處于盤車狀態,2A頂軸油泵運行,該泵出口油壓在10 MPa -14MPa之間波動,從而引起發電機轉子頂起高度發生變化,密封油壓隨之波動,造成密封油泵及其管路振動的連鎖反應。將2A頂軸油泵切為2B頂軸油泵之后頂軸油壓穩定,密封油壓也隨之穩定,密封油系統振動現象消失。
引起密封油系統振動原因很多,運行中應針對當時參數變化進行分析,以上情況可以借鑒處理。其它可能引起密封油壓擺動的原因有:
2.3.1 密封油系統溢流閥故障,穩壓能力下降引起密封油壓波動,可采取隔離溢流閥,通過調整溢流閥旁路的措施來維持壓力穩定;重新調整溢流閥彈簧緊力徹底消除振動現象。
2.3.2 密封油濾網堵塞引起油壓波動,迅速切換密封油濾網維持油壓穩定。
2.3.3 密封油差壓閥故障引起油壓波動,迅速檢查油平衡管路、氫平衡管路,適當調整差壓閥旋鈕,維持油壓穩定;進行相應處理。
2.3.4 由于密封油泵故障引起系統振動,迅速采取倒泵措施消除振動。
2.3.5 真空油箱應維持合理真空,真空過高也會引起密封油壓大幅擺動。
2.4 發電機氫氣純度不合格現象分析
該廠機組運行中發生過幾次氫氣純度下降的不安全現象,原因是密封油系統真空泵故障停運引起。密封油系統配有一臺真空泵,維持真空油箱-88KPa的真空,高真空可以用來凈化油質,減少油對氫氣的污染。密封油系統無備用真空泵也存在一定弊端,不可避免的出現真空泵故障停運現象。系統處于正壓狀態運行時,水汽、塵埃等雜質無法抽出造成氫氣純度下降。長時間運行對發電機定子、轉子有不利的影響,通常采取頻繁排污、補氫的方式來維持氫氣純度,又增加了氫氣的損耗。
針對真空泵故障造成的發電機氫氣純度下降這一課題,我們進行認真分析,制定出了解決方案。認為將密封油系統真空管道與主機空氣管道連接到一起(見圖6),異常情況下開啟聯絡閥門,通過主機真空泵維持密封油系統的真空。系統改造后運行效果良好,沒有再發生過發電機氫氣純度不合格現象。
3、結論
由于該廠是新投產機組,設備安裝時也遺留了一些隱患。例如排氫風機入口管道傾斜,又少安裝了一個放油門造成管路堵塞,引起軸瓦漏油。分析出氫氣純度下降的原因,通過簡單的系統改造,即增加密封油箱與主機真空系統聯絡管的方法,消除了氫氣純度下降不安全因素。引起密封油系統異常的因素很多,需要日常工作中認真分析總結、積累經驗,更好地服務于生產。