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選煤廠煤泥水系統(tǒng)優(yōu)化研究綜述

2016-06-04 18:06:09魏翔
企業(yè)文化·下旬刊 2016年5期

魏翔

摘 要:選煤廠在生產(chǎn)運行中當出現(xiàn)細泥積聚,超細顆粒長時間無法沉淀,致使煤泥水絮凝沉淀的效果明顯惡化,煤泥脫水效率大幅降低,無法保證生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)定運行。筆者通過研究,提出選擇適合的絮凝、凝聚劑產(chǎn)品,調(diào)節(jié)煤泥水性質(zhì),改變處理工藝、應用新設備,可以保證系統(tǒng)穩(wěn)定。

關(guān)鍵詞:煤泥水系統(tǒng);絮凝;凝聚

當前我國的選煤技術(shù)可以為各型選煤廠提供穩(wěn)定的煤泥水處理循環(huán)優(yōu)化的整個裝備和技術(shù)支持。當然在選煤廠實際生產(chǎn)中,仍然有部分選煤廠存在污水外排的問題,造成國家環(huán)境污染和水資源浪費。其實很多都是技術(shù)問題可以解決的,煤泥水系統(tǒng)的正常運行是選煤廠的關(guān)鍵。

在選煤行業(yè)中,煤泥水處理和煤炭的洗選加工密切相關(guān),他的發(fā)展變化緊密伴隨著煤炭分選加工的發(fā)展變化,隨著市場對選煤產(chǎn)品要求愈加嚴格,選煤工藝的愈加復雜,以及水資源的愈加珍貴和環(huán)境保護標準的愈加苛刻,煤泥水處理已成為整個選煤工藝中涉及面最廣、投資最大、最復雜、最難管理的工藝環(huán)節(jié)。通過實踐發(fā)現(xiàn),提高對煤泥水處理工藝控制力度,不僅能有效的控制其他工藝環(huán)節(jié),而且能更好的掌握生產(chǎn)成本,提高選煤廠的經(jīng)濟效益。

一、煤泥水系統(tǒng)工藝現(xiàn)狀

某選煤廠投產(chǎn)以來,隨著原煤產(chǎn)量的增加及煤質(zhì)變化以及選煤技術(shù)的發(fā)展,不斷地引進新技術(shù)、新工藝。結(jié)合該廠實際和市場對產(chǎn)品的需求,對選煤廠進行改造,先后應用煤泥浮選技術(shù)和加壓過濾機脫水設備,提高精煤回收率、降低精煤產(chǎn)品水分,洗選工藝得到日趨完善。但在生產(chǎn)運行中發(fā)現(xiàn)大量的細泥積聚,超細顆粒長時間無法沉淀,致使煤泥水絮凝沉淀的效果明顯惡化,煤泥脫水效率大幅降低,無法保證生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)定運行。

二、造成循環(huán)水水質(zhì)惡化的主要原因

原生煤泥含量高,隨機抽取月綜合報表中煤質(zhì)指標,對原煤、原生煤泥、濃縮機入料的粒度、灰分的數(shù)據(jù)進行分析,初步了解煤泥水系統(tǒng)的基本信息。 經(jīng)過分析可知此時進入濃縮機的物料中<0.045mm的細泥的產(chǎn)率為53.85%為主導粒級,含量較高。 經(jīng)過一段濃縮后,較大的顆粒沉淀回收,大量的細顆粒進入到二段濃縮,造成細泥積聚,影響絮凝效果。這是煤泥水惡化的主要原因。

三、改善方法

(一)選擇適合的絮凝、凝聚劑產(chǎn)品,調(diào)節(jié)煤泥水性質(zhì)

確定絮凝劑(聚丙烯酰胺)樣品后,分別配合石灰、聚合氯化鋁、石膏、明礬等凝聚劑產(chǎn)品進行試驗,通過對藥劑的用量、沉降速度、壓實效果、透光率等現(xiàn)象的綜合效果分析,發(fā)現(xiàn)了石灰與聚丙烯酰胺聯(lián)合使用時的壓實程度最好,沉降速度與澄清度效果也較好。

(二)改變處理工藝,實現(xiàn)尾煤脫水

通過生產(chǎn)工藝調(diào)整,將一段底流引致高頻篩入料,高濃度的物料,在篩面沉積形成料層,料層對后續(xù)料漿產(chǎn)生過濾作用,水透過料層,而小于篩縫的顆粒被濾層擋住,從而實現(xiàn)細小顆粒的脫水,隨著料漿的不斷給入,料層很快增厚,在振動篩分的作用下,進一步壓實脫水,降低篩上物的水分,滿足銷售要求。實際通過參數(shù)的對照,使用高頻篩進行一段底流的處理,效果明顯優(yōu)于使用臥脫。

(三)采用高效隔膜壓濾設備,確保煤泥的回收

根據(jù)用戶調(diào)研和實際考察, 采用“景津”節(jié)能高效快速系列箱式隔膜自動壓濾機應用于尾煤處理,該機具有設備結(jié)構(gòu)簡單、操作簡單、處理效果好等特點。

(四)更改壓濾機程序,使系統(tǒng)更加靈活

壓濾機投入使用初期,出現(xiàn)卸料速度快,運輸刮板、溜槽無法滿足生產(chǎn)需要,造成壓刮板堵溜槽事故。由于濾板在松開的過程中,分組進行拉開,根據(jù)本廠壓濾機需要實現(xiàn)同時壓尾煤和精煤的情況,在保證卸料速度和運輸設備承載能力的前提下,將設計分組拉開板數(shù)尾6板更改為4板,并通過更改程序的方法更改排料間隙時間(壓尾煤時間為“+180”,壓精煤時間為“+90”),滿足生產(chǎn)需要。

四、結(jié)論

(一)優(yōu)化煤泥水系統(tǒng)流程,在保證產(chǎn)品水分的情況下,簡化設備使用

(二)降低尾煤水分,提高尾煤處理率

通過壓濾機的更換,增加尾煤脫水面積,在有限空間的基礎上,單臺壓濾面積增加100m2,大大提高尾煤處理的速度。

(三)創(chuàng)新壓濾操作程序控制,實現(xiàn)一機多能,確保產(chǎn)品指標

眾所周知,煤泥水是由煤跟水構(gòu)成的,煤泥水的性質(zhì)跟煤的特性有關(guān)系又和水的特性有關(guān),并與它們之間相互影響相互作用。比較煤泥水特性的主要參數(shù)有粘度、濃度、灰分等化學性質(zhì)還有煤泥的粒度,這中間,煤泥粒度組成在比較大程度上決定了煤泥水沉降過程中的輕重程度。通過采用壓濾機更改程序的方法,在短短幾分鐘內(nèi)實現(xiàn)濾板拉開速度的調(diào)節(jié),方法簡單易行,浮選精煤、最終尾煤脫水均能達到規(guī)定要求。

參考文獻:

[1]馬本才.七星選煤廠煤泥水存在的問題及處理方法[J].科技創(chuàng)新與應用,2015(20).

[2]柳建華.絮凝劑溶解液的制備與分析[J].潔凈煤技術(shù),2012(05).

[3]張鵬.XJX-T16型浮選機改造實踐[J].潔凈煤技術(shù),2012(05).

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