馬 偉(陜西咸陽化學工業有限公司甲醇中心,陜西咸陽 712000)
?
耐硫變換裝置工藝優化的研究及應用
馬 偉
(陜西咸陽化學工業有限公司甲醇中心,陜西咸陽 712000)
摘 要:介紹耐硫變換工藝在陜西咸陽化學工業有限公司年產600kt甲醇工藝中運用出現的問題,通過技術改造,縮短了變換裝置節氣時間,延長了催化劑的使用壽命,同時避免了變換爐垮溫、超溫的現象,攻克了蒸汽過熱器封頭頻繁泄漏的問題。
關鍵詞:耐硫變換;技術改造;催化劑;總結
陜西咸陽化學工業有限公司年產600kt甲醇合成工藝以煤為原料,采用多元料漿氣化制取粗原料氣,經過耐硫變換、低溫甲醇洗氣體凈化制備合格的合成氣,再經過甲醇合成、精餾生產甲醇產品。其中耐硫變換工段選用了齊魯石化研究院生產的QCS-01型寬溫耐硫變換催化劑,將高濃度CO進行部分變換,從而滿足合成工段生成甲醇所需的H/C。因此,變換工段在整個甲醇生產系統中起著至關重要的作用,其穩定運行,是提高甲醇產量和降低原料氣消耗的重要保證。本文介紹裝置運行五年來遇到的問題以及處理方法。
來自氣化工段的粗煤氣(230℃左右,汽氣比約1.2)經1#氣液分離器分離掉氣體中夾帶的水分后,約52%的粗煤氣進入粗煤氣預熱器,與被蒸汽過熱器預冷的變換氣進行熱量交換。變換爐熱點溫度控制在450℃,出變換爐的溫度為450℃的變換氣,經蒸汽過熱器將S25飽和蒸汽由230℃過熱至380℃后并入到S25過熱蒸汽管網內。……